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醇胺溶剂处理低温甲醇洗酸性气的探讨

2016-09-14

河南化工 2016年8期
关键词:烃类吸收塔煤化工

沈 华

(河南能源化工集团 新疆龙宇能源准东煤化工有限公司 , 新疆 奇台 831800)



醇胺溶剂处理低温甲醇洗酸性气的探讨

沈华

(河南能源化工集团 新疆龙宇能源准东煤化工有限公司 , 新疆 奇台831800)

针对煤化工行业低温甲醇洗酸性气中硫化氢含量偏低、烃类含量偏高,容易造成硫回收装置不稳定问题,提出了应用醇胺类吸收再生工艺进行预处理,提前将烃类脱除和H2S 提浓,提高硫回收装置的运行率、硫回收率和稳定性,从溶剂选择、方案介绍、应用流程、费用分析进行了探讨。

MDEA ; 应用流程 ; 有机硫 ; 脱除率

0 前言

煤化工行业硫回收装置运行中,部分工厂在调试、运行期间酸性气中硫化氢含量偏低、烃类含量偏高,装置容易发生运行不稳定问题。如催化剂床层产生积碳,造成系统压差升高及催化剂使用寿命降低;装置处理能力下降,不能达到设计负荷;克劳斯硫回收率偏低,产品硫黄产量、质量下降;排放气不能持续达标排放等问题,严重到无法连续运行。

如果能够在低温甲醇洗酸性气上得到应用,进行烃类脱除和H2S 提浓将可以大大提高硫回收装置的运行率、硫回收率和稳定性,具有良好的技术应用前景。

1 溶剂选择说明

目前从酸性气中,可同时选择性吸收H2S和脱除较高浓度烃类所用的脱硫液,主要是醇胺类溶剂。国内外常用的脱硫溶剂有:单乙醇胺(MEA)、二乙醇胺(DEA)、二乙丙醇胺(DIPA)、N-甲基二乙醇胺(MDEA)和复合型甲基二乙醇胺(MDEA+其它溶剂)。主要作用是提高胺液的脱硫选择性、抗降解和抗腐蚀性;此外还加入微量辅助添加剂,增加溶剂的抗氧化和抗发泡能力。

醇胺溶剂是一种弱的有机碱,在20~50 ℃时,能够选择性吸收气体中的H2S和CO2,当温度升高到110~130 ℃时,则分解逸出原吸收的H2S和CO2,胺液得到再生并可循环利用。

复合型甲基二乙醇胺溶剂在CO2和H2S共存时,对H2S有良好的选择吸收性,利于再生后提高H2S浓度,最高可以将H2S提浓至70 %(V)。其碱性在几种醇胺溶液中最低,故腐蚀性最小;蒸汽压在几种醇胺溶液中最低,而且化学性质稳定,溶剂降解物少;对H2S有较高的选择吸收性能,与H2S、CO2的反应热最小,再生蒸汽消耗小[1]。因此建议采用复合型甲基二乙醇胺溶剂。需要注意的是不同专利商的复合型甲基二乙醇胺溶剂,配剂各不相同,酸性气体在醇胺溶液中的平衡溶解度因配剂不同,吸收能力是有一定区别的,因此溶液选择吸收硫化物能力、循环量及蒸汽消耗也不相同。

2 醇胺溶剂工艺方案应用

2.1工艺方案应用简介

醇胺溶液剂应用方案工艺流程如图1所示。

2.2工艺流程介绍

经分离器将原料气(酸性气)中可能存在的液体分离后进入吸收塔底部,在塔内自下而上与由塔顶部下来的再生胺溶液逆流接触,进行传热传质,气体中的硫化物和部分CO2被吸收,净化气(富烃气)由塔顶引出,经气液分离后送往下一工序。

吸收了酸气的胺溶液(富液),从吸收塔底部出来,与贫液进行换热,回收部分热量后,进入再生塔顶部,自上而下与塔底蒸汽煮沸器产生的气提蒸汽逆流接触,解吸出其中的硫化物和CO2,再生塔塔顶的再生气(轻烃气)经冷却器冷却到45 ℃左右,再经气水分离器回收冷凝液后去后工序。

1.吸收塔 2.再生塔 3/4.循环泵 5.溶液换热器 6.蒸汽煮沸器 7/8.循环水换热器 9/10/11.分离器 12.旁路过滤器

从再生塔底部出来的再生较好的溶液(贫液),经溶液换热器与富液换热,再由溶液泵加压、然后由贫液冷却器冷却降温至40 ℃后,进入吸收塔上部循环使用。从再生气中分离的冷凝液由补液泵返回系统,以维持系统溶液浓度,不足部分需要另外补充(系统外部另外需设溶剂和脱盐水配置设施及溶液收集装置)。吸收塔吸收液入口管线通过设置旁路过滤器,过滤液体中杂质,维持吸收液清洁。

2.3应用流程示意简图

应用流程示意简图如图2所示。

图2 应用流程示意简图

3 工艺应用分析

3.1方案模拟计算数据汇总

3.2方案应用分析

和其它应用行业醇胺溶剂运行数据汇总对比(见表2)[2-4]。

表1 醇胺溶剂工艺应用模拟计算数据汇总表

表2 醇胺溶剂运行数据

3.3运行费用分析

醇胺溶剂在再生过程中需要不断消耗大量蒸汽,采用方案平均数据消耗低压蒸汽在10 t/h左右,按照年8 000 h运行时间计,酸性气预处理蒸汽每年消耗费用706.4万元(按照内地煤化工项目低压蒸汽费用为88.3元/t计,如工厂整体富裕低压蒸汽,费用可进一步降低,按照40元/t低压蒸汽费用计,年运行蒸汽费用约在320万元)。再考虑应用过程中需要补充消耗的溶剂、循环水、电消耗等,年生产维护费用将达350万元以上。

4 结论和建议

应用醇胺溶剂对煤化工项目的低温甲醇洗酸性气进行烃类脱除和H2S提浓工艺,装置投资、运行维护费用整体偏高,使得企业整体经济效益下降,同时技术开发应用中仍然存在一定的困难,因此未能得到发展。该项技术可以大大提高煤化工行业硫回收装置的运行回收率和稳定性,具有良好的技术应用前景。

[1]符秀兰.脱硫溶剂MDEA的再生工艺[J].硫磷设计与粉体工程,2007(4):30-33.

[2]王遇冬,王登海.MDEA 配方溶液在天然气脱硫脱碳中的选用[J].石油与天然气化工,2003(5):291-294.

[3]王熹,殷敏,郭林超.MDEA脱硫在炼厂富氢气体回收上的应用与探讨[J].广州化工,2014(8):177-179.

[4]韩鹏.普光气田脱硫技术的研究及应用[J].内蒙古石油化工,2014(1):119-120.

[5]刘文秀.乙二醇吸收羰基硫实验及机理研究[D].呼和浩特:内蒙古工业大学,2007.

2016-06-21

沈华(1977-),男,工程师,从事煤化工生产技术管理工作,电话:13569601801。

TQ028.2

B

1003-3467(2016)08-0051-03

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