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钠碱法脱硫装置超净排放技术改造

2021-10-11孔令亮

硫酸工业 2021年6期
关键词:烟囱尾气颗粒物

孔令亮,李 丹,周 凯

(江苏新宏大集团有限公司,江苏兴化225721)

烟气脱硫的方法有很多种,一般分为湿法和干法,其中湿法脱硫技术的应用约占整个工业化脱硫装置的85%,而石灰石-石膏法约占湿法脱硫的80%,在当今脱硫技术中占主导地位,但存在脱硫塔容易结垢甚至堵塞的弊端。与石灰石-石膏法相比,钠碱法脱硫技术具有以下优点:大大减少结垢现象;钠基清液吸收SO2速率快,可用较小的液气比达到较高的脱硫效率;具有吸收其他酸性气体(如HCl,HF,HBr)的良好性能;可以对脱硫液进行再生利用,生成亚硫酸钠产品[1]。因此,钠碱法广泛应用于中、小型的脱硫装置中,如循环流化床锅炉、余热锅炉、催化裂化及硫酸工业的烟气治理项目。然而,随着国家环保政策的日益严格,对脱硫装置外排烟气中SO2浓度、硫酸雾浓度和颗粒物含量的要求越发严格,许多钠碱法脱硫装置无法满足新的排放标准。

江苏新宏大集团有限公司(以下简称新宏大集团)通过不断地研究探索,成功开发出超净排放的钠碱法脱硫除雾除尘一体化工艺,并在上海某石化公司烟气脱硫装置成功应用。

1 原脱硫装置存在的问题

上海某石化公司尾气治理原采用单塔钠碱法脱硫工艺,尾气进入洗涤吸收塔内,经过2级喷淋洗涤后,再经过折流板除雾段除雾,最后经烟囱排入大气。原脱硫塔结构示意见图1。

图1 原脱硫塔结构示意

实际生产过程中该装置的尾气排放超标,分析其原因主要有以下几点:

1)折流板除雾段除雾效果差,折流板除雾段只对直径大于等于15 μm的雾沫起作用,而对于直径小于15 μm的雾沫除雾效率只有40%~50%,所以大量的硫酸盐及硫酸雾无法被捕集排出塔外,造成尾气排放超标。

2)饱和水蒸气是尾气的主要组成部分,大量的有害物质溶解于饱和水蒸气内而被夹带到塔外,降温后又析出为固体物,使得烟囱有拖尾现象。

3)大量的反应后料浆颗粒被气体带出,不仅堵塞折流板除雾段,还使得颗粒物随烟气排出烟囱。

2 脱硫装置改造

针对原有脱硫装置存在的问题,新宏大集团采取针对性措施进行改造。将原脱硫装置塔体从大小头处切除,上端重新增加1段塔体。在原喷淋液上方增加2层屋脊式折流板除雾段,用于除去烟气中携带的部分颗粒物,降低料浆颗粒被携带到下游而出现堵塞的风险。在折流板除雾段上面设置1层疏松纤维除雾段,疏松纤维除雾段对于直径大于等于3 μm的雾沫除雾效率达到100%,对直径小于3 μm的雾沫除雾效率达到80%~99%,可以大大降低尾气中酸沫的含量。在疏松纤维除雾段上面,增加1层阻水层折流板除雾段,以有效阻止气体带出冲洗时产生的水雾。

改造后脱硫塔结构示意见图2。

图2 改造脱硫塔结构示意

气体经过2道洗涤液进一步洗涤,洗涤液的温度比气体温度约低10 ℃。气体经过再次洗涤和降温有2个作用:①低温洗涤液对饱和水蒸气的降温作用,一般可使气体温度降低8~10 ℃,从而降低了气体中的含水率;②大量细小颗粒物进入冷凝水而被捕集,气体温度更接近于大气温度,可明显改善烟囱的白烟视觉污染。

经过洗涤的烟气再通过2层折流板除雾段进行除雾,定期对折流板除雾段进行冲洗,以保持折流板除雾段的除雾能力。为了正常可靠使用,疏松纤维除雾段也需定期进行冲洗再生。

3 改造后运行效果

该脱硫装置于2020年3月开始改造,2020年5月投产。使用1年时间来,该装置运行平稳,改造效果明显,各项指标都有改善。经第三方检测,烟囱出口硫酸雾 (ρ)≤ 15 mg/m3,颗粒物 (ρ)≤ 8 mg/m3,达到了超净排放要求。改造前后装置运行指标见表1。

生产实践表明,该套超净排放钠碱法脱硫装置具有以下特点:①分离效率高,直径大于1 μm的雾滴和尘的去除率不低于95%;②除雾除尘器段压降低于350 Pa;③冲洗除雾器的工艺水最终作为脱硫塔底的补充水,并且在烟气降温过程将烟气中大量饱和水冷凝为液态水,作为凉水塔的补充水;④使用寿命长,中途不需要检修,维护成本低。

4 结语

上海某公司钠碱法脱硫装置经过改造,基本满足了尾气超低排放的要求。经过1年的生产实践,脱硫装置压降未有明显上升,一直运行平稳可靠,证明对钠碱法脱硫装置的改造是成功的。

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