PG木质素活性剂在雷家村油区应用效果评价
2017-10-21王建军
王建军
摘 要:雷家村油区为低渗透油藏,油藏物性较差,天然能量低,油井产量低。应用PG木质素活性剂洗井,可有效缓解近井地带堵塞,并有效改善油水流度比,降低油水界面张力,提高油井产量。本文对雷家村油区应用PG木质素活性剂洗井效果进行评价,为国内同类性质油藏解堵增产提供借鉴。
关键词:PG木质素活性剂;低渗透油藏;效果评价
1 区块概况
雷家村油区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡带的边缘地带,该区三叠系延长组长6层由于砂体较厚,且储层物性相对较好,因此是该区的主要产油层段,长6组油层中深在510m左右,储层平均孔隙度9.2%,平均渗透率0.7×10-3?m2,是典型的超低渗透油藏。主要驱动类型为弹性—溶解气驱动,由于其天然能量较低,所以油井产量递减快,稳产效果差。
2 PG木质素活性剂增产机理及选井条件
PG木质素活性剂具有较好的解堵性质,可以溶解近井地带的有机物,恢复地层渗透率,进而达到疏通油流通道,降低渗流阻力的目的;此外PG木质素还可以起到乳化降粘的作用,改善水油流度比,进而增强原油的流动性;PG木质素也是一种表活剂,其可以降低油水界面张力,显著降低毛管力,提高洗油效率;其还可以起到改善岩石润湿性的作用,由于原油中的重质组分常使岩石表面亲油,降低油相渗透率,PG木质素可以洗脱岩石表面的亲油膜,使其岩石的亲油表面转化为亲水,从而提高油相渗透率。
PG洗井的选井条件为:生产区域采出程度低,单井控制区域内残余油饱和度高,压裂次数一般为5-10次现已无段可压的裸眼井,生产时间长、区域条件不适合做新技术措施的油井等。
3 应用效果评价
2013年8月,对雷家村区块部分裸眼井实施PG木质素活性剂洗井,对每口PG收集各种数据。洗井时间从8月-10月,作业井次43口,成功42口。
通过洗井现场跟踪,发现东部老区由于打井时间长,固井质量不過关,洗井过程中多数作业井都出现在套管外不同程度的刺漏现象,造成了PG液的大量浪费。设计液量在30-40m3的井,在注入前20m3时,一般不出现刺漏现象,但继续注入后10-20m3时,刺漏现象就发生了。说明此次洗井作业的液量整体有点偏大,尤其是在设计液量在40m3时最为明显。但从每口井的增产效果来看该设计可行。以下是每口油井的产量变化情况的统计。通过单井记录可以看出,该区块42口措施井措施前平均单井日产0.086t,措施后平均单井日产0.35t,平均单井日增产0.26t。从投产到10月底三个月的时间里,累计产油527.62吨。累计增油243.04吨。该区PG洗井总体效果良好。
图1为各单井日增产范围内井数分布图,由图可知多数井的单井日增产在0.1t-0.3t左右,单井日增产小于0.1t的井共有5口,其中4口井不增产,分析原因如下:
a.封隔器坐封不住,无法按设计进行彻底洗井:由于PG洗井主要针对的是老井区,以裸眼井为主,井径变化大,井壁不规则,造成坐封困难,当封隔器遇到高温(70℃-80℃)PG洗井液时,胶皮筒会收缩,致使修井队主要靠堵住高低压来进行PS洗井。但因井口装置密封不严和固井时间过长,在洗井遇到堵塞物时,洗井液会从井口装置和套管与井壁的缝隙中流出,造成压力不够无法对压段进行彻底解堵。
b.泵掛位置和泵筒漏失:一般PG洗井后,投产泵挂选择在所有压段的中部,这可能造成其离液面过远,致使液面无法达到泵筒;通过PG洗井部分井不上产,在进行回头望后产量提高中可以看出,造成不上产的原因也有可能是泵筒漏失,无法将原油抽出地面。
c.洗井后出现二次堵塞:PG洗井是在洗井段以上进行坐封,然后用PG液对洗井段至井底进行冲洗,将压段内的堵塞物冲洗溶解掉。由于洗井段以上已坐封,PG洗井液无法返排出地面,只能渗流入地层内,尤其是压段内,这样就有可能造成洗井液将井内的砂石带入到压段内,将压段重新堵塞。
4 结论
①雷家村油区储层物性差,且已开发多年,油井经过多次压裂现已无段可压,区域采出程度低。需利用新技术提高油井产量。
②PG木质素活性剂由于具有解堵、乳化降粘、降低界面张力等性能,可有效提高油井产量,雷家村油区PG木质素活性剂洗井效果较好,油井产量显著提高。
参考文献:
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[2] 张庆生. PG气田非常规测试资料解释方法[J]. 石油天然气学报,2008(02)