钙镁氧化物及氢氧化物脱除SO3协同防治催化剂低温失活
2020-11-26何川宋玉宝马云龙王乐乐卞子君
何川,宋玉宝,马云龙,王乐乐,卞子君
(西安热工研究院有限公司苏州分公司,江苏苏州215153)
国内燃煤机组超低排放实施后,烟气中SO2排放浓度降至10~30mg/m3[1],但部分机组的SO3排放浓度高于SO2。SO3主要来自煤粉燃烧和选择性催化还原(SCR)催化剂对SO2的氧化[2],是造成雾霾PM2.5的主要前体[3]。烟气中的SO3会与氨气反应生成硫酸氢铵[4],导致SCR 催化剂失活和空预器严重堵塞[5-6]。硫酸氢铵、硫酸铵等物质具有一定的黏性,在SCR 反应过程中会在催化剂空隙中不断吸附、堵塞,在覆盖催化剂表面活性位点的同时导致催化剂失活[2]。有研究表明[5],在275~330℃的温度范围内,SO3与NH3会大量生成硫酸氢铵,降低催化剂的脱硝反应性能,甚至迫使SCR 系统在低负荷时退出运行。因此,有效降低烟气中的SO3浓度是环保要求,也是确保机组安全运行的必要手段。
国外在除尘器入口烟道喷射碱液控制SO3排放浓度[7],但烟道出现严重结垢问题。超低排放环保设施具有一定的SO3脱除能力[8],低温电除尘器的SO3脱除效率高达85%以上[9],湿法脱硫系统的脱除效率约50%[10]。针对硫酸氢铵问题,国内在SCR入口烟道喷射碱液进行了SO3脱除示范研究[3,11],但碱液可能会加剧催化剂化学失活。
为探究碱基粉体在SCR 入口300~400℃烟气内喷射脱除SO3的可行性,本文在实验室搭建了烟气SO3脱除综合实验台架,模拟SCR 入口烟气参数,开展了碱基吸附剂喷射脱除SO3及SCR催化剂硫酸氢铵生成温度受SO3浓度的影响等实验研究。
1 实验材料和方法
1.1 SO3脱除综合实验台架
碱基吸附剂粉体喷射脱除SO3综合实验台架系统如图1 所示,主要包括配气系统、SO3发生器、吸附剂喷射、SO3脱除反应器、SCR 脱硝反应器以及尾气处理等系统。配气系统能够精确模拟SCR入口烟气NO、SO2、N2、NH3、H2O 和O2等组分,烟气流量可控制为0~25m3/h。在内置高活性V2O5基SCR 催化剂的SO3发生器内,烟气中SO2被转化成SO3,控制发生器温度(控温范围为300~400℃)可稳定产生10~60μL/L浓度的SO3烟气。碱基吸附剂粉体经螺旋式给料机进入模拟烟气。SO3脱除反应器烟道长14m,采用多级加热和伴热系统控制烟气温度稳定。SCR脱硝反应器内置蜂窝催化剂进行硫酸氢铵生成温度测试。尾气排放前经旋风分离器和碱液池进行处理。
1.2 实验材料
实验所用碱基吸附剂包括氢氧化钙Ca(OH)2、氧化钙CaO、氢氧化镁Mg(OH)2、氧化镁MgO。四种分析纯化学试剂由Adamas-beta 公司生产,粒度为200目,应用前在烘箱95℃干燥12h。
SCR 脱硝反应器内的催化剂为6×6 孔蜂窝式,尺寸为1000mm×50mm×50mm。
1.3 材料表征
材料BET比表面积采用Quantachrome公司生产的Nova 2000e比表面积和孔隙度综合分析仪进行N2等温吸附-脱附曲线测定,由Brunauer-Emmett-Teller 方程计算。 表面官能团采用Bio-Rad Laboratories 生产的FTS-6000 傅里叶红外光谱仪(FTIR)测定。
1.4 实验条件
实验在特定烟气条件下进行,模拟的SCR 入口烟气参数如表1所示。
图1 SO3脱除综合实验台架系统
表1 实验参数
1.5 数据处理
同时在SO3脱除反应器进出口采集SO3烟气样本,利用化学滴定法分析样品中的硫酸根离子浓度,根据所测量的O2浓度和烟气流量,计算烟气中SO3浓度[12]。
碱基吸附剂对SO3的脱除效率由式(1)计算。
式中,ηSO3为SO3脱除效率,%;CSO3,in为反应器入口烟气SO3浓度,μL/L;CSO3,out为反应器出口烟气SO3浓度,μL/L。
SCR催化剂毛细微孔内生成硫酸氢铵时,催化剂活性会降低。在NH3/NO 摩尔比为1.0 反应条件下,测试脱硝反应器进出口烟气NOx浓度,计算脱硝效率[式(2)]和催化剂活性[式(3)]。以反应初始活性k0为基准,可通过相对活性k/k0的变化判断催化剂内是否生成了硫酸氢铵。
式中,ηNOx为NOx脱除效率,%;CNOx,in为反应器入口烟气NOx浓度,μL/L;CNOx,out为反应器出口烟气NOx浓度,μL/L;k为催化剂活性,m/h;AV为烟气流量与催化剂接触面积的比值,m/h。
2 实验结果与讨论
2.1 SO3脱除实验
图2 SO3脱除效率
图2为350℃烟温下的碱基吸附剂脱除SO3实验结果,烟气中吸附剂浓度为200mg/m3,Ca(OH)2、CaO、Mg(OH)2、MgO与SO3的摩尔化学计量比分别为1.7、2.3、2.2 和3.2。实验结果显示,在2s 停留时间下,Mg(OH)2的SO3脱除效率(48.7%)最高,次之为Ca(OH)2,CaO 最低(22.1%)。整体而言,Ca 基吸附剂的吸附效率低于Mg 基吸附剂,其中Ca(OH)2吸附效率低于Mg(OH)2,CaO吸附效率低于MgO。这一实验结果与其他学者的相关研究结果一致[12]。除此之外,氢氧化物的SO3吸附能力明显优于氧化物吸附剂。氢氧化物在吸收SO3的同时会生成H2O 和硫酸盐,在高达300℃以上的烟气条件下H2O会不断挥发,在吸收剂表面形成孔隙,更有利于进一步发生SO3的吸附反应[13]。
碱基吸附剂浓度提高到600mg/m3,Ca(OH)2、CaO、Mg(OH)2、MgO 与SO3的摩尔化学计量比分别提高到5.1、6.9、6.6 和9.6,实验结果见图3。除CaO 外,其他三种吸附剂的SO3脱除效率都大于85%,其 中Mg(OH)2最 高 为95.4%,Ca(OH)2为86.2%。除吸附效率有了大幅度提升外,不同吸附剂在图2、图3所示实验中的吸附能力变化趋势一致。因此可以判断,4种吸附剂在模拟烟气中脱除SO3的能力大小可排序为Mg(OH)2>MgO≈Ca(OH)2>CaO。
图3 SO3脱除效率
图4 SO3脱除效率
图4为180℃烟温下的SO3脱除实验结果,吸附剂浓度为600mg/m3。结果显示,反应温度降低,碱基吸附剂的SO3脱除效率下降,但Mg(OH)2的SO3脱除效率仍然最高,为84.6%,次之为Ca(OH)2。
综上所述,碱基吸附剂粉体能够有效脱除烟气中的SO3,碱基氢氧化物的性能优于碱基氧化物,且镁基吸附剂性能优于钙基吸附剂。
2.2 SO3脱除反应产物
以SO3脱除效率最好的Mg(OH)2为对象,采用BET、FTIR 等表征手段对反应前后的吸附剂进行分析。BET 测试结果显示,新鲜Mg(OH)2颗粒的比表面积为10.2m2/g,实验后降低到7.6m2/g。傅里叶红外(FTIR)测试结果如图5 所示,图中波数为3478cm-1、3530cm-1、3649cm-1处的特征峰为O—H弯曲振动,归属于H2O[14],波数为1123cm-1处出现了SO24-的特征峰[14]。可见SO3脱除实验后,吸附剂样品表面H2O含量大幅增加,且SO24-为SO3脱除反应产物,碱基吸附剂脱除SO3为非催化气固化学反应,这与文献[13]的研究结果吻合,反应过程可由式(4)表示。
2.3 SCR催化剂硫酸氢铵失活实验
图5 Mg(OH)2吸附剂实验前后FTIR表征结果
在烟气温度过低情况下,SCR催化剂会因毛细微孔内生成硫酸氢铵而失活[15]。在Mg(OH)2脱除烟气中SO3实验的基础上,进一步开展了SO3浓度对SCR 催化剂硫酸氢铵失活的影响实验。Mg(OH)2吸附剂喷射前烟气中SO3体积浓度为35.0μL/L,不同温度下吸附剂喷射后烟气中SO3体积浓度如表2 所示。NH3/NO 摩尔比为1.0,Mg(OH)2碱基吸附剂浓度为600mg/m3。SCR 脱硝反应器内的烟气温度从300℃开始,每3h 降低10℃;降温实验末段在250℃条件下运行3h 后升温至310℃,以判断催化剂失活后的恢复特性。图6所示为碱基吸附剂喷射前SCR 催化剂在250℃条件下失活后的FTIR 谱图。低温失活后的SCR 催化剂明显出现了位于1055cm-1、1132cm-1、1203cm-1处的特征峰。其中位于1132cm-1、1203cm-1的峰归属于S==O键的对称伸缩振动,位于1055cm-1的峰归属于S—O 键的弯曲振动,以上特征峰均属于催化剂表面沉积的硫酸氢铵[18]。由此证明了低温失活后的SCR催化剂表面有硫酸氢铵沉积。
表2 吸附剂喷射后烟气中SO3体积浓度
图6 低温失活SCR催化剂样品的FTIR表征结果
图7 吸附剂喷射前后SCR催化剂硫酸氢铵生成温度
实验结果(图7)显示催化剂相对活性的变化趋势具有以下特征:①在硫酸氢铵生成前(300~280℃),催化剂活性k在每个温度保持不变的时间段内部基本不变,但随温度的降低而降低[16];②碱基吸附剂喷射前,烟气中SO3浓度较高,在280℃温度区间(运行时间为7~10h),催化剂相对活性开始轻微降低,k/k0从0.96 降低到0.93,表明催化剂已因毛细微孔内生成硫酸氢铵而开始失活,在270~250℃温度区间相对活性降低速率加快,降温实验末期(运行时间18h,烟气温度250℃)的活性系数已降至0.61;③Mg(OH)2吸附剂喷射后,烟气中SO3浓度降低到3μL/L 左右,催化剂相对活性从260℃开始显著降低,表明有硫酸氢铵开始生成,降温实验末期(运行时间18h,烟气温度250℃)的活性系数仅降至0.84。实验运行18h 后,不论是否进行吸附剂喷射,催化剂均有所失活,之后升温至310℃持续运行6h,发现催化剂活性会随着烟温的上升而迅速恢复。这是由于烟温上升使得硫酸氢铵重新分解,进而使催化剂活性得以恢复[17]。由上可见,碱基吸附剂脱除烟气中SO3后,可使SCR 催化剂的硫酸氢铵生成失活温度从280℃大幅降低至约260℃,有助于拓宽SCR 安全喷氨运行温度下限,减轻SCR 脱硝系统对机组调峰深度的限制。
3 结论
本 研 究 以Ca(OH)2、CaO、Mg(OH)2、MgO 四种吸附剂为对象,开展烟气SO3中试脱除实验和SCR 催化剂硫酸氢铵生成温度实验,可得出以下结论。
(1)碱基吸附剂粉体能够在中低温下脱除烟气中的SO3,脱除效率约25%~95%,受吸附剂种类、化学计量比和温度的影响。
(2)碱基吸附剂脱除烟气中SO3后,可拓展SCR催化剂安全喷氨运行温度下限,挖掘机组调峰深度。