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某污水厂MBR工艺提标改造工程实践

2020-01-14吴川栋孙国胜

供水技术 2019年4期
关键词:氧区砂池氧池

张 琨, 吴川栋, 孙国胜, 赵 焱

(1.广东粤港供水有限公司,广东 深圳 518000;2.广东粤海水务股份有限公司,广东 深圳518000)

随着“水十条”的逐步推行,全国各地的污水处理厂面临提标改造的实际要求。在提标改造工艺中,MBR工艺以其占地面积小、对SS去除效果好、可强化生化处理等特点[1],在提标改造项目中得到越来越多的应用。

1 污水厂概况

广西壮族自治区某污水处理厂主要收集城市生活污水,处理规模为5×104m3/d,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB l8918—2002)一级B标准。该污水处理厂主体工艺采用UNITANK工艺,主要构筑物包括粗格栅和提升泵房、细格栅和旋流沉砂池、分配井、初沉池、交替式活性污泥反应池(分为A、B两条生产线)、接触消毒池等,工艺流程见图1。

图1 污水厂原工艺流程Fig.1 Original process of the wastewater treatment plant

随着经济建设的高速发展和污水管网的完善,污水量增长迅速,污水厂处理能力日渐饱和。未被处理的污水若直接排入河流,会造成水体污染严重,威胁城市的生态环境、人民的身体健康和经济的可持续发展。因此,该污水厂于2018年3月启动提标扩容改造工程,在不新增占地的条件下,将出水标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB l8918—2002)一级B提升至一级A。同时,将处理规模从5×104m3/d提高至10×104m3/d。

2 存在的问题

① 从表1可以看出,采用原处理工艺,参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准,该污水厂出水主要指标较除CODCr外均不能稳定达标,尤其是SS、TN、TP的达标保证率较低。由于目前的进水水质尚未达到设计水质,若再考虑进水水质进一步变差,则上述指标稳定达标的难度更大。

表1 2017年污水厂进出水水质Tab.1 Water quality of influent and effluent of the wastewater treatment plant in 2017

② 在提高排放标准的同时,处理规模增大为原来的2倍,进一步加大了达标处理的难度。

③ 该地区的排水管网采用合流制,雨季进厂污水的泥沙含量高,现有生化系统中混合液中挥发性悬浮固体比例低,活性污泥的活性差。

④ 该污水厂总占地面积约为2.5×104m2,且厂区周边已无处理规模扩建可用的新增用地。

⑤ 改造工程实施过程中,不得停产。

⑥ 与周边居住区距离较近,污水厂内易产生恶臭的构筑物会对周边居民的正常生活造成影响。

3 总体思路

该污水厂提标改造的主要目标污染物为BOD5、SS、NH3-N、TN、TP。在同步提高产能的条件下,难点污染物为SS、TN、TP。根据不同污染物的去除规律并结合现有场地条件,提出总体思路如下:

① 强化对TN、TP的深度去除,并提高去除效果的稳定性。由于对TN的去除要求较高、对COD和BOD5的去除要求较低,可考虑适当减少好氧区,增设兼氧区(运行中可根据实际需要调整为缺氧区),强化对TN的去除。

② 考虑TP的稳定去除,在进入膜池之前增设化学除磷加药点[2]。

③ 在处理负荷提高时,保证SS的稳定去除。

④ 改造后的处理工艺应占地面积小,以满足场地要求。

⑤ 远期进水水质进一步变差时,改造后的处理工艺应能通过调整生化系统活性污泥的浓度予以应对。

⑥ 充分利用现有构筑物,提高对进水中无机砂类SS的去除效果。

4 改造方案

为满足处理要求,选择MBR工艺,增设占地面积小、SS去除效果好、可实现长污泥龄运行的浸没式超滤膜分离单元作为泥水分离设施,其中生化系统选择更利于生物除磷的UCT工艺[3]。为了强化TN的去除,将部分好氧区分隔为兼氧区,需要时可作为反硝化脱氮的缺氧区使用。

结合该地区实际情况,将原旋流沉砂池改为曝气沉砂池,增设膜格栅处理单元,强化对进水中无机砂和悬浮物的去除,保护MBR超滤膜。同时,在膜格栅出水点、生化系统出水点跌水处增设化学药剂投加点。前者功能为强化预处理,在需要时启用,后者功能为化学除磷。为保证混合效果,在膜格栅出水点至原初沉池之间增设管道混合器。提标改造后的污水厂工艺流程如图2所示。

5 工程实施方案

5.1 细格栅与旋流沉砂池改造

拆除原细格栅和旋流沉砂池,在原址新建曝气沉砂池和细格栅池,主要设计参数如下:Qave=10×104m3/d,Kz=1.3,平面尺寸为 44.3 m ×12.7 m,有效水深为3 m,Qmax水力停留时间为6.38 min。细格栅采用内进流式网板格栅,孔径e=3 mm。

图2 污水厂提标改造后工艺流程Fig.2 Process of the wastewater treatment plant after upgrading and reconstruction

5.2 新建膜格栅池

新建膜格栅池1座,主要设计参数如下:Qave=10 ×104m3/d,Kz=1.3,平面尺寸为 14.2 m ×10.2 m,分为4组(3用1备),单渠道宽1.6 m,栅前有效水深为2.5 m。膜格栅采用内进流式网板格栅,孔径e=1 mm,单组设备的最大处理规模为502 L/s。

5.3 交替式活性污泥反应池改造

对交替式活性污泥反应池进行内部过流孔道、导流隔墙改造,将UNITANK工艺改造为UCT工艺。保留原厌氧池,作为新工艺厌氧池使用。将原UNITANK工艺南侧生化池、中间生化池、北侧生化池分别改造为UCT工艺完全混合式缺氧池、完全混合式兼氧池和推流式好氧池。其中缺氧池增设高速潜水搅拌机,兼氧池及好氧池更换曝气管。增设好氧池末端至缺氧池起端、缺氧池末端至厌氧池进水端的混合液回流管道。可根据实际处理情况,将兼氧池作为缺氧区或好氧区使用。同时,膜池回流污泥回流至此处,可作为好氧区使用。交替式活性污泥反应池改造前后对比如图3所示。

5.4 新建MBR膜池与设备间

在交替式活性污泥反应池的西侧新建MBR膜池及设备间,平面尺寸为70.0 m ×22.0 m,共设计10个膜池,每个膜池的平面尺寸为6.1 m×12.8 m,有效水深为3.5 m。主要设计参数如下:Qave=10×104m3/d,Kz=1.3,净产水通量为23.1 L/(m2·h),采用PVDF有机膜。膜池至生化池混合液回流比为400%。膜池内活性污泥浓度不得超过12 g/L,膜池曝气强度为 0.25 ~0.5 Nm3/(m2·h)。

图3 改造前后的交替式活性污泥反应池Fig.3 Alternated activated sludge sequencing reactor before and after reconstruction

6 效果分析

该污水厂提标改造工程于2018年3月开工,2018年12月通水运行。改造后,出水水质可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准,如表2所示。

表2 提标改造后的出水水质Tab.2 Water quality of effluent after upgrading and reconstruction mg·L-1

实际运行结果表明,改造工程实施后,采用的UCT-MBR改造工艺可以达到预期目标,对CODCr、NH3-N、SS的处理效果最为稳定。依托于化学加药除磷,也可实现TP的稳定去除。在进水碳源充足的条件下,TN能够被稳定去除;在进水碳源不足时,会出现出水TN升高的现象。但在不人工投加碳源的条件下,也可实现出水达标。

7 结论

① 将MBR工艺应用于用地面积紧张、出水水质要求高、兼有扩大处理规模的提标改造工程,可以取得较好的工程实践效果。尤其是可以实现污水处理系统的泥水分离控制,充分挖掘污水处理系统的潜力。

② 为强化MBR工艺的处理效果,应结合项目实际需求和项目特点对MBR工艺的生化处理区进行针对性设计,提高对难度较大污染物的去除效果。

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