焦化废水硝化系统受冲击后恢复系统稳定参考实例
2021-11-01普罗生物技术上海有限公司孙征超
普罗生物技术(上海)有限公司 孙征超
山东德州某化工企业是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业,主要产品有对甲酚、山梨酸(钾)、炭黑、白炭黑、甲醇、焦炭、丙烯、聚丙烯等。污水处理装置分为预处理、生化处理和深度处理三部分,焦化废水中的主要有机组分是酚类,其他有机物包括多环芳烃和一些含有氮、氧和硫的杂环化合物,无机组分则包括氰化物、硫氰化物和氨氮等。根据不同的检出限,焦化废水中可以检测出数百种化合物,因此,焦化废水被认为是一种典型的难降解、对环境危害巨大的高浓度有机废水[1]。
该污水处理装置设计处理水量80 m³/h,其中包括生产排水45 m³/h、生活污水2 m³/h及其他排水约33 m³/h。实际处理量为50 m³/h左右,工艺为“蒸氨来水+预处理+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+催化氧化+二沉池+清水池+MVC蒸发”。
一、材料与方法
(一)试剂与仪器
普罗生物技术(上海)有限公司生产的硝化菌是针对污水处理硝化系统研发的生物制剂,由从大自然中筛选出的反硝化菌种、酶制剂和营养物质专业配比组成,主要用于提高污水处理系统的硝化能力(硝化菌特性如表1所示)。
表1 硝化菌具体特性
(二)污水处理工艺
图1为污水处理工艺流程图。
图1 污水处理工艺流程图
(三)工艺调整措施
(1)2021年6月13日共计投加80公斤硝化菌到好氧池,好氧池前段投加40公斤,好氧池中段投加20公斤,好氧池末段投加20公斤,调整现场回流量,内回流由110 m³/h减少到70 m³/h,外回流由150 m³/h 减少到 110 m³/h,尽量增大好氧池停留时间。
(2)2021年6月14日投加40公斤硝化菌到好氧池前段,好氧池中段投加20公斤,好氧池末段投加20公斤,现场检测各段硝酸盐显色情况,好氧池中段开始有硝态氮产生,好氧池末端硝态氮颜色显色深度加深。
(3)2021年6月15日投加40公斤硝化菌到好氧池前段,现场检测各段硝酸盐显色情况,好氧池各段都有硝态氮颜色反应。
(4)2021年6月16日分别减少内外回流比,内回流由100 m³/h减少到 70 m³/h,外回流由 120 m³/h减少到100 m³/h,每两个小时投加40公斤纯碱到好氧池补充碱度,一天大约补充400公斤,每班补充4公斤磷盐。
(5)2021年6月18日投加40公斤硝化菌到好氧池,pH值控制8.0-8.5之间,碱度400 mg/L以上(好氧池投加片碱80公斤、纯碱240公斤)。好氧池末段到好氧池前段回流量控制在50 m³/h-60 m³/h之间,二沉池到缺氧池回流量控制在60 m³/h—70 m³/h 之间。
(6)2021年6月20日好氧池末段到缺氧池回流量控制z50m³/h—60m³/h之间,为了使好氧池硝化液充分混合,二沉池到好氧池回流量调整到120m³/h—130m³/h之间。检测各池溶解氧数据,好氧池各池溶解氧都能保持在4.0mg/L-5.0mg/L之间,缺氧池溶解氧在0.5mg/L左右。晚上投加100公斤硝化菌到好氧池,投加500公斤粉末活性炭到好氧池。
(7)2021年6月21日投加400公斤粉末活性炭到好氧池,pH值控制7.7以上/碱度500 mg/L以上(好氧池投加片碱80公斤、纯碱240公斤),检测各池溶解氧数据,好氧池各池溶解氧都能保持在4.0 mg/L-5.0 mg/L之间,缺氧池溶解氧在0.5 mg/L左右。投加100公斤硝化菌到好氧池,改变好氧池到缺氧池回流运行方式,此回流泵开两个小时关两个小时,尽可能增加好氧池停留时间。
(8)2021年6月22日每班投加200公斤活性炭到好氧池,中班停止投加纯碱和片碱,只投加磷盐,调整气浮池硫酸亚铁投加量,由每班12袋增加到15袋,投加150公斤硝化菌到好氧池,好氧池到缺氧池回流泵开两个小时关两个小时,此运行方式导致回流泵不上量,改成50 m3/h连续运转。
(9)2021年6月23日上午投加60公斤硝化菌到好氧池,每班投加200公斤活性炭到好氧池,检测各池溶解氧数据,好氧池各池溶解氧都能保持在4.0 mg/L-5.0 mg/L之间,缺氧池溶解氧在0.5mg/L左右,检测各池硝酸盐显色情况,好氧池显色加重。
(10)2021年6月25日好氧池前段氨氮由28.13 mg/L降至22.51 mg/L,好氧池中段由16.17 mg/L降至2.81 mg/L,好氧池末段稳定在0.56 mg/L。
二、数据分析
如图2所示,根据进水COD变化曲线可知,COD从6月4日开始逐步上涨,6月11日达到最大4906mg/L,结合表3综合分析,厌氧池氨氮同时开始下降,好氧池出水氨氮开始波动。由此可以看出,进水COD上涨对厌氧池氨氮下降产生了直接影响(有机氮氨化速率下降),导致好氧系统中有机氮氨上升。
图2 生化系统的进水COD数据
如图3所示,2021年6月10日进水氨氮和厌氧出水氨氮开始下降,好氧出水氨氮开始逐步上升,说明系统硝化反应速率逐渐减弱。厌氧氨氮高于进水氨氮,充分说明进水含有有机氮(氰化物),该有机氮在厌氧系统进行氨化反应,所以厌氧出水氨氮高于进水氨氮,有倒挂现象[2]。分析厌氧池氨氮下降的原因有两种可能:一是随着进水氨氮的下降,厌氧出水氨氮同步下降。二是厌氧系统对有机氮的转化能力下降,导致厌氧出水氨氮出现下降。
图3 生化系统的进水氨氮、厌氧池和好氧池出水氨氮
三、结论
(1)蒸氨废水COD上升,含有大量的氰化物,氰化物对微生物产生了抑制作用,造成厌氧系统的氨化速率下降,未降解的有机氮进入好氧系统继续完成氨化,好氧系统不能完全降解在末端被氨化的有机氮造成氨氮上升。
(2)生化系统污泥解体,导致活性污泥相对大量流失,造成厌氧系统氨化速率下降,硝化反应速率下降,出水氨氮持续上升,虽然这个时间段投加了一定量的硝化菌种,但由于菌种没有足够的载体附着,导致菌种处于游离状态,流失严重,硝化反应不能得到有效提高。
所以,引起本次系统氨氮超标的根本原因为蒸氨废水COD上升,含有大量的氰化物,氰化物不仅对微生物产生了抑制作用,更重要的是氰化物在生化池内不断氨化,导致好氧池出水氨氮超标。
四、建议
为确保生化系统长期稳定运行,建议运行时要注意控制以下条件(但不局限于):
(1)生化系统进水量Q≤1200 m³/d,COD≤4500 mg/L,氨氮≤100 mg/L,总氮≤200 mg/L,硫氰化物≤300 mg/L,酚≤1000 mg/L,氰化物≤50 mg/L。
(2)生化池pH值控制在7.5-8.5之间,好氧池碱度控制在250mg/L-450mg/L之间,好氧池溶解氧控制在2mg/L-5mg/L之间,缺氧池溶解氧控制在0.1 mg/L-0.5 mg/L之间,好氧池末端到缺氧池1#回流量控制在100%-150%之间,二沉池到SBR池4#回流量控制在150%左右。
(3)根据污泥浓度、沉降性能、系统处理效果等情况综合考虑,优化日常排泥,建议SV30控制在60%-70%之间。
(4)确保生化池进水C:N:P=100:5:1,以保证微生物的良好生长,要确保各种设备,水泵、泥泵的正常运转,特别是曝气系统,回流泵等的正常运转。
(5)污水系统在实际的运行过程中会出现异常波动,可以适量储备硝化菌种,当系统数据出现异常时,第一时间投加更利于系统快速恢复。