PTA废水厌氧处理所产沼气的回用
2019-08-26高冰冰
高冰冰
(中国石化上海石油化工股份有限公司涤纶部,上海 200540)
对苯二甲酸(PTA)产业废水排放量普遍较大,每生产1 t PTA产生废水4~5 t。PTA废水有机物含量高,化学需氧量(COD)质量浓度为5 000~9 000 mg/L,且成分复杂,其固体颗粒主要由PTA、对二甲苯(PX)、苯甲酸(BA)、对甲基苯甲酸(P-TA)等组成,B/C比值(即BOD5/COD,是指5日生化需氧量与化学需氧量的比值)为0.5~0.6,具有较好的可生化性[1]。
中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称上海石化)环保水务部PTA废水处理经过扩能改造,将原来的“缺氧-好氧工艺”改造为目前的“厌氧-好氧工艺”,废水处理能力为6 240 m3/d,最大COD负荷为30 t/d。PTA废水经厌氧反应器处理后,可降解水中60%~70%的有机物,有效降低后续好氧装置的负荷,增强整个污水处理系统的抗冲击性[2]。厌氧反应器沼气产率随上游废水COD负荷变化而改变,沼气产率为0.35~0.4 m3/kg,沼气产量为7 000~8 000 m3/d。
上海石化涤纶部PTA装置热媒炉用于加热热媒,以供应反应需要的热量。该热媒炉共有烧嘴7根,沼气投用之前燃料气为干气。为践行清洁生产、低碳发展等理念,充分利用PTA废水厌氧处理产生的沼气能源,上海石化PTA装置进行了沼气回用项目改造,增加相关沼气设备,将第7根烧嘴改造为沼气烧嘴,以充分利用再生能源,达到节能和环保的目的。
1 工艺路线
沼气回用项目工艺流程由沼气生成部分和PTA生产装置沼气燃烧部分组成,如图1所示。
图1 沼气回用工艺流程
来自PTA生产装置的废水进入环保水务部的废水调节池,在调节池经过48 h的调节,废水中的COD质量浓度得以均衡,调节池设pH计,通过盐酸或氢氧化钠的加入,使废水pH控制在6~9。经调节后的废水,用泵输送至热交换器,将约55 ℃的废水通过冷却水降温至33~38 ℃,降温后的废水进入厌氧反应器进行厌氧菌处理,通过厌氧反应将可生物降解性COD转化为沼气。
沼气的产生量取决于经过厌氧反应器所脱除的COD数量,脱除COD越多,产气越多。生成的沼气送至沼气稳压柜,经压缩机升压至100 kPa后,沿废水处理装置界外原有管道送至PTA生产装置热媒炉。升压后的沼气,在分液罐中稳压并去除液相水分,再经过过滤器和阻火器后进入热媒炉燃烧。
2 主要设备及设计参数
(1)输送泵
废水输送泵采用离心泵,由于废水有腐蚀性,泵体材料选用316L,扬程6~24 m,操作温度低于65 ℃。
(2)搅拌器
调节池采用潜水搅拌器,搅拌介质为废水,有腐蚀性,主要部件选用316L,单台搅拌器功率为15 kW。
(3)换热器
采用板式换热器,用于降低废水温度,冷侧采用循环冷却水,主要材料为316L,换热面积为180 m2。
(4)厌氧反应器
厌氧反应器为高塔类反应器,总高为24 m,直径11 m,材料为碳钢内防腐,操作温度为常温,操作压力为常压。
(5)稳压柜
稳压柜由一个具防腐涂料的钢罐和浮顶组成。浮顶顶部的配重将设定气体系统产生2.5~3.0 kPa的压力,浮顶和罐体通过一个可伸缩的聚酯织物的膜相连,从而浮顶可上下移动。这样沼气稳压柜的体积可增大或减小而无需改变气体系统的内压,从而达到调节压力的作用。
(6)压缩机组
采用螺杆式压缩机组,配置变频电机,按照稳压柜的物位,调节压缩机转速,控制沼气输出流量,压缩机额定输入流量为10 600 m3/d,出口压力为100 kPa,由于输送气为沼气,具备防爆性能。
(7)凝液罐
凝液罐容积为1 m3,罐上设有安全阀,若沼气超压将泄放至放空总管。罐体采用蒸汽伴热,将凝液加热成气相送入热媒炉燃烧,分液罐设有液位现场指示。
(8)沼气燃烧系统
PTA生产装置热媒炉为一底烧炉,先后经历扩能、“油改气”、烟气热交换节能改造,热负荷为88 GJ/h,底部有配有7个12.6 GJ/h能力的气体燃烧器。本项目将中心燃烧器改为沼气燃烧器,沼气燃烧器设计能力不小于12.6 GJ/h。考虑到沼气供应的间隙性,以及其特性与干气相差较大,沼气与干气将分属不同的燃烧系统。
3 运行实践及分析
通过实际运行可知,在PTA废水质量保持稳定的情况下,厌氧反应器可提供稳定的沼气供应。沼气的产生量随着PTA废水COD质量浓度的波动而发生变化,PTA废水COD质量浓度越高,产气量越大。实际运行中PTA废水的COD质量浓度为2 085~6 900 mg/L,废水量为3 287~5 022 t/d,沼气产生量为7 000~8 000 m3/d。
3.1 沼气的投用
PTA废水处理所产沼气作为辅助燃料进入热媒炉进行燃烧,其控制系统为独立的系统,与主燃气分开。在沼气投运之前,应适当调节风门开度,使残氧的质量分数从正常值的3%提升至5%。具备条件后,启动“沼气运行”按钮,程序自动使沼气切断阀打开,将沼气送入燃烧器燃烧。沼气进入炉膛燃烧后,可逐步提升沼气投用量,直至达到规定用量。此时,主燃气在自动调节模式下,投用量会逐渐降低,以保持热量供应的稳定。
考虑到沼气投运初期,其成分不太稳定,因此投入沼气前应适当提高残氧质量分数至5%,以确保燃烧的稳定性。同时考虑到沼气压力会有波动,在正常运行中,烟气中的残氧质量分数设定值要比目前运行值高2%左右。
若因生产原因需要沼气退出时,应逐步降低沼气供应阀开度,缓慢降低沼气用量,直至完全退出。避免因退出速度过快,导致热媒炉出口温度波动,从而影响PTA的正常生产。
由于沼气为易燃、易爆气体,因此沼气控制系统自带安全联锁,程序如下:(1)在沼气燃烧器附近设火检器,当火检器信号至0时,说明沼气火焰已熄灭,此时沼气切断阀自动切断,停止沼气供应,以防止未燃烧的的沼气进入炉膛,发生爆炸;(2)当沼气燃烧器喷嘴处的压力低于1 kPa时,达不到燃烧器的使用条件时,为避免发生熄火,此时系统会自动切断沼气阀门。
3.2 PTA废水对厌氧菌的影响
沼气发酵微生物要求有适宜的生存条件,对温度、酸碱度及其他环境因素都有一定的要求。对PTA废水来说,在进入厌氧反应器之前应对温度和酸碱度进行调节,经研究影响厌氧菌活性的主要有PTA废水中的溴离子、钴和锰等重金属含量。
PTA废水中的溴离子主要来自于PTA氧化反应的促进剂四溴乙烷。在生产正常的情况下,废水中溴离子质量浓度为30~70 mg/L。在实际运行中,厌氧反应器的厌氧菌曾受到过一次溴离子的冲击,表现为沼气产量急剧降低,由200 m3/h降至约60 m3/h,沼气稳压柜升降一次气位的间隔时间也逐步拉长。经过细致的排查、确认,发现当时废水中的溴离子质量浓度达到112 mg/L,是由当时生产不正常导致的异常排放引起。
废水中的重金属主要来自于PTA氧化反应的催化剂乙酸钴和乙酸锰,重金属含量升高,对厌氧菌的活性造成严重冲击。因此,PTA生产过程中,要严格监控废水中的溴离子和重金属离子的含量。当溴离子和金属含量异常时,应及时采取紧急措施,避免造成对厌氧菌的冲击,从而影响沼气的供应。
3.3 沼气投用对烟气排放指标的影响
根据《中华人民共和国环境保护法》的相关规定,2018年起国家对热媒炉的烟气实施排放污染物的连续监测,主要的监测物为氮氧化物、二氧化硫和颗粒物。实际运行表明,沼气的投用对烟气中氮氧化物、颗粒物的含量影响不大,但对二氧化硫的含量影响较大。
运行中发现,当沼气投用时,烟气中二氧化硫质量浓度比不投用时高出30~40 mg/m3。表1为沼气与干气的成分对比,通过沼气的成分分析可知:由PTA废水厌氧处理后产生的沼气,其总硫含量比主燃气干气高,因此燃烧后会产生二氧化硫,影响烟气的环保指标。
表1 沼气与干气的成分对比
因此,沼气投用之前,应增加脱硫装置,去除沼气中的含硫成分,以确保烟气中二氧化硫含量合格。
4 技术经济分析
在保持PTA生产装置负荷稳定、热媒炉热油温度和流量不变的情况下,沼气投用与未投用时干气用量与该项目公用工程耗量见表2。
表2 沼气投用与未投用时公用工程耗量
沼气投用时,可降低干气消耗4 938 m3/d,按单价3元/m3计算,每年为PTA生产装置节约干气成本540.7万元,扣除沼气运行公用工程成本15.6万元,沼气投运每年可为PTA生产装置节约成本525.1万元。按PTA产量910 t/d计算,该项目为PTA生产装置降低综合能耗4.8 kg /t(以标油计)。
5 结论
(1)本项目合理、高效、无污染地利用PTA废水厌氧产生的沼气进行回用,达到节能、增效和环保的多重效果,符合国家所倡导的节能减排、清洁生产、低碳绿色等环保理念。
(2)PTA废水中溴离子和金属离子的升高会对厌氧菌会受到冲击,使产气量急剧下降,因此要严格监控废水中的溴离子和金属离子的含量。
(3)PTA废水厌氧处理所产的沼气中总硫含量较高,应在投用前进行脱硫处理,以避免烟气中二氧化硫超标。