在硫精矿中回收锌金属试验研究
2019-07-03陈华强
陈华强,李 贺
(四川里伍铜业股份有限公司,四川 甘孜 626201)
四川某铜矿是一座开采25年的老矿山,矿山主要产品为铜精矿、锌精矿、硫精矿,由于选锌流程过短,且球磨机的磨矿细度达不到要求的客观条件,导致锌矿物浮选回收率不高,部分锌矿物得不到回收,在选硫过程中会富集到硫精矿中,锌元素在硫精矿中是有害物质,导致硫精矿品质下降,价格较低,本次实验室研究是在降低硫精矿中锌元素含量的前提下,再次对锌元素进行了回收,为公司创造了较好的经济效益[1]。
1 矿石性质
1.1 硫精矿化学分析
表1 硫精矿多元素分析结果
1.2 主要矿物特征
该硫精矿中硫铁矿是以磁黄铁矿的形似存在,其中锌以硫化矿为主,占比96.59%。初步分析,该硫精矿中的锌矿物主要以连生体的形式存在,在选锌过程中无法被有效地回收到锌精矿中,进而被富集到硫精矿中[2]。
2 试验研究
2.1 磨矿细度试验
由主要矿物堪布特征分析可知,该硫精矿中的锌矿物主要以连生体的形式存在,若要其中的锌矿物得到有效降低并且得到有效回收,则必须对硫精矿进行磨矿处理,使其充分地单体解离[3]。
磨矿细度试验我们采用抑制剂1500g/t、硫酸铜用量为350g/t、捕收剂用量为40g/t、起泡剂用量为20g/t。试验结果见图1。
图1 磨矿细度试验结果
试验结果表明,随着磨矿细度的增加,锌粗精矿中锌品位和回收率随之提高,说明随着磨矿细度的增加及磨矿时间的延长,铁闪锌矿单体解离度越好,越有利于硫精矿中锌金属的回收,当磨矿细度-0.074mm含量超过85%时,锌粗精矿中Zn的品位和回收率均变化不大,故混合精矿再磨细度为-0.074mm 85%时较佳。
2.2 石灰+腐殖酸钠用量试验
石灰和腐殖酸钠为硫铁矿良好的抑制剂,石灰还具有调节矿浆Ph值的作用[1-3]。在进行锌硫分离是通常用作硫铁矿的抑制剂,其用量关系到锌精矿的质量和回收率,因此进行了其用量试验,本次实验石灰和腐殖酸钠用量比例为5:1。试验结果见图2。
图2 抑制剂用量试验结果
验结果表明,组合抑制剂在一定量范围内随着石灰用量的增加,锌粗精矿中锌的品位和回收率随之提高,但当石灰用量超过1500g/t时,铁闪锌矿和硫铁矿均被抑制,导致锌的品位和回收率降低。因此抑制剂组合用量为1500g/t时,分选效果较佳。
2.3 硫酸铜用量试验
硫酸铜为锌浮选的常规活化剂,其用量对锌矿物回收影响较大,本试验固定其它条件,进行硫酸铜用量试验试验结果见图3。
图3 硫酸铜用量试验结果
试验结果表明,硫酸铜用量对锌矿物回收及精矿质量影响较大,当硫酸铜用量较低时,硫精矿中铁闪锌矿活化不彻底,导致锌回收率偏低,而当硫酸铜用量较大时,硫精矿中的硫也被活化,导致锌的品位偏低。
当锌硫分离350g/t时,锌粗精矿品位为29.89%,回收率82.67%,因此,锌硫分离粗选硫酸铜用量为350g/t较为合适。
2.4 闭路试验
在确定各种药剂用量的基础上,进行了选铜尾矿回收锌、硫的闭路试验。
实验流程见图4,实验结果见表3。
图4 闭路试验流程图
表3 闭路试验结果%
3 结语
(1)本次试验研究成功地在硫精矿中回收了锌精矿,并且得到了较为合格的锌精矿产品,实现了可观的经济效益。
(2)本次实验在获得合格的锌精矿产品的同时,降低了硫精矿中的锌金属含量,使得硫精矿更加的优质。