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600kt/a逆流重整装置运行问题分析

2018-07-07孟相萍

山东化工 2018年11期
关键词:干燥塔阀位干燥器

孟相萍

(中海油石化工程有限公司,山东 济南 250000)

石化公司600kt/a逆流移动床连续重整装置首次采用逆流移动床工艺技术,与现有的连续重整相比,工艺条件更加优化合理,流程特点鲜明。重整装置以低辛烷值直馏石脑油和少量加氢焦化石脑油为原料,经过加氢预处理后的精制油进入重整反应部分,生产清洁高辛烷值汽油调合组分,同时副产少量的氢气、液化气、化工轻油等产品;副产的氢气直接供给PSA装置作为原料进行氢提浓。由于此装置技术比较新,设备国产化较多,该装置自首次开工以来,也出现了不同程度的问题,经过34个月的运行后,设备问题开始凸显,阀门内漏、故障等情况开始出现。

1 仪表、阀门问题

1.1 再生循环气干燥器DR701程控阀问题

现象及处理过程:

再生干燥器DR701程控阀UV73009在加热切换至冷却时多次不能正常打开,干燥器程序停止,催化剂循环再生系统停工,干燥器DR701切出系统,撤压,拆卸此阀,内部阀板与底座连接处锈蚀较为严重。

原因分析及解决措施:

再生循环气自再生系统排出,经过碱洗及水洗后气体略带酸性,含水汽后对干燥器程控阀造成腐蚀。久而久之,阀板与阀体之间锈渣累积,造成阀门关闭不严。此阀反复故障造成催化剂循环再生系统停工,严重影响到重整催化剂活性,造成重整生成油辛烷值降低及产氢量降低。解决措施就是常备阀门、及时更换。

1.2 再生循环气干燥器蒸汽切断阀UV73013故障

现象及处理过程:

03:30左右,再生循环气干燥器DR701出口循环气露点出现报警,04:05左右,再生循环气露点达到-18.16℃,并出现急剧上升现象,上升趋势如图1所示,排查原因发现干燥器蒸汽切断阀UV73013出现故障,未能打开,再生系统停工。

图1 再生循环气露点变化曲线

原因分析及总结:

此次再生停工是由于加热蒸汽切断阀UV73013故障引起,此问题开工近两年首次遇到,随后又多次出现因故障不能正常打开的情况。鉴于此,对此阀进行了更换。

再生系统停工,对干燥器内干燥剂进行再生:

(1)通过切断再生器与碱洗系统、干燥器、K-701之间的联系,将压缩机K-701全部打返回,对干燥器两个干燥塔进行循环再生,减少干燥剂含水量,在再生过程中将干燥器前端及后冷器后汽水分离器放空开大,排明水。在再生加热阶段,干燥塔底部进去的热气想彻底穿透整个床层需要较长的时间,比如在对干燥器B罐进行加热时,干燥塔顶部出口温度一直不升高,为此根据干燥塔顶部出口温度及时调整了加热时间,保证此干燥塔床层彻底被穿透,将水分尽量多的携带出来,通过此次对干燥塔进行加热再生发现,穿透整个干燥塔床层大约需要215min。

(2)在此次对干燥器内干燥剂再生过程中,K-701返回线全开,气体全部打返回,由于K-701出口管线为DN300管线,而压缩机返回线为DN150管线,造成压降很大,压缩机出口压力0.42MPa,而进入碱洗罐后压力只有0.18MPa,此时压缩机压缩比较大,造成出入口温度上升,出口温度直逼135℃高高联锁值,因此采取了开干燥器副线阀方式来降低压缩机入口温度,在一定程度上降低了压缩机入口温度。

1.3 重整增压机K-202返回线PV21001B定位器故障

现象及处理过程:

10:24左右,K-202二反二PV21001A/B不断关闭,10:35左右,二反二PV21001A/B全关,PIC21001在自动状态下,控制打开PV20501A/B。PV20501A/B、PV21001A/B变化曲线如图2所示。

图2 PV20501A/B、PV21001A/B MV值变化曲线

D-202气体向D-201返回,D-201压力上涨,此时PIC21001与PIC20501压力控制涉及到低选问题,PIC21001与PIC20501控制PV20501A/B方向正好相反,在低选作用下,按照程序设定,PV20501A/B听从PIC21001控制,PV20501A不断打开,造成D-201压力不断上涨,最终上升至0.283MPa。D-201 压力曲线如图3所示。

PIC20501在自动状态下,不断提高PIC20501阀位,待超过50%后,PIC20501转为控制PV20501C阀动作, D-201泄压阀打开,最高开至7%阀位,后及时将PV20501C改手动关闭,放火炬量并不大,未造成较大影响。PV20501C阀位曲线如图4所示。

图3 D-201压力曲线

图4 PV20501C阀位(MV值)曲线

原因分析:

事故初,由于DCS显示D-202压力持续上升,此时二反二PV21001A/B处于全关状态,认为K-202二级压缩能力不足,但重整外送氢量并无异常减小情况,经分析,二反二PV21001A/B可能漏量,现场排查发现,在DCS显示PV21001A/B全关的情况下,阀门位置仍然能听到气体过量的声音,尤其是PV21001B处声音较大,定位器显示此阀现场有5%的开度,定位器出现故障,将PV21001B切除,在B阀切除前D-202压力不断上升,最终上升至0.88MPa,切除后,压力不再上升,联系仪表处理正常后投用,D-202压力不再上升,慢慢调整至0.78MPa。

事故总结:

(1)在重整外送氢压缩机K-202未出现停机事故的情况下,D-201压力上升,在可控范围内,不需要放火炬,此次D-201压力最高上升至0.283MPa,并不高,若PV20501C自动状态下打开,应迅速关闭,如短时间内查找不到原因,时刻关注D-201压力,视情况再慢慢开PV20501C进行泄压,最终上升压力不能接近D-201安全阀起跳压力0.42MPa。

(2)在发生此种事故时,在人员较少的情况下,应迅速将催化剂循环停下,即拍下一反下密封、再生上密封、再生下密封、催化剂循环停车联锁,调整好再生配风,这样既能防止发生氢氧互串的风险,又能使操作员抽出时间调整再接触部分压力及预处理、重整系统,除此之外,现场的排查很重要,此处阀门的漏量也是及时排查才得以发现。

(3)分程器控制说明:

①PIC20501:在0~50%阀位时,一回一控制阀PV20501AB起作用,在0阀位时,PV20501AB全开;50%阀位时,PV20501AB全关。一回一控制阀开关顺序为:在关阀时,先关PV20501B,后关PV20501A;开阀时,先开PV20501A,然后开PV20501B。当阀位在50%~100%时,PV20501C起作用,当PIC20501阀位50%时,PV20501C为全关,当PIC20501阀位100%时,PV20501C阀位全开。

②PIC21001:在0~50%阀位时,二回二控制阀PV21001AB起作用,在0阀位时,PV21001AB全开;50%阀位时,PV21001AB全关。二回二控制阀开关顺序为:在关阀时,先关PV21001B,后关PV21001A;开阀时,先开PV21001A,然后开PV21001B。当阀位在50%~100%时,一回一控制阀PV20501AB起作用,当PIC21001阀位50%时,PV20501AB为全关,当PIC21001阀位100%时,PV20501AB阀位全开。

③PIC21002:在0~50%阀位时,控制阀PV21002起作用,在0阀位时,PV21002全关;50%阀位时,PV21002全开。当阀位在50%-100%时,二回二控制阀PV21001AB起作用,当PIC21002阀位50%时,PV21001AB为全关,当PIC21001阀位100%时,PV21001AB阀位全开。

注:在操作过程中,如果把控制阀单独解手动进行操作,操作完成再次投自动前,需要将对应的分程器解手动进行对表,然后再依次将控制阀及分程器投自动,控制阀此时接受分程器信号,转为自动控制。

(4)低选控制说明(举例说明):

①正常状态:PIC20501通过控制一反一PV20501A/B来调节D-201压力;PIC21001通过控制二反二PV21001A/B来调节D-202压力;PIC21002通过控制氢气外送PV21002来调节D-203压力。

②事故状态:D-201、D-202压力上升,超过设定值,例:如图5所示,D-201压控PIC20501阀位MV47%,则作用到PV20501A/B的MV值为94%;D-202压控PIC21001阀位MV值60%,则二反二PV21001A/B 100%,全关,为降低D-202压力,PIC21001控制一反一PV20501A/B,此时PIC21001作用到PV20501A/B的MV值为80%;PIC21001作用到PV20501A/B的MV值80%小于PIC20501作用到PV20501A/B的MV值94%,则受低选作用,PV20501A/B听从PIC21001的控制,继续开一反一PV20501A/B,PIC20501在自动状态下,阀位超过50%后,控制PV20501C进行泄压,来降低D-201压力。PIC20501的阀位超过50%后,即事故状态下,PIC20501作用到PV20501A/B的MV值为100%,始终大于PIC21001作用到PV20501A/B的MV值,即一直听从PIC21001的控制。

图5 压控阀阀位相互关系

1.4 重整高分罐D-201压力PIC20501假指示

现象及处理过程:

2016年6月21日,济南遇较大暴雨,导致D-201压力出现假指示,在自动状态下,PIC20501控制PV20501A/B关,初始判断是由于气温突降,A-201冷后温度下降5℃,氢纯度上升,重整循环氢量降低4000Nm3/h,造成D-201压力上升。于是进行调整,手动关闭压缩机K-202一反一PV20501A/B,催化剂循环部分差压波动较大,进一步分析判断为D-201压力假指示,实际压力与显示值相反。立即将D-201压控PIC20501置手动控制,根据D-206压力手动调节PIC20501,控制一反一开度,将D-201压力调整至0.25MPa,包括后期提量过程,同样通过手动调节来控制D-201压力。

事故总结:

在雷雨天气下,此类仪表密封不严,易造成仪表进水,出现假指示,建议对此类关键仪表做好防护。

2 碱洗部分堵塞及腐蚀问题

2.1 碱洗部分管线阻塞

再生碱洗部分碱侧pH值9.3左右,此部分含盐污水极易出现结晶现象,通常情况下通过蒸汽吹扫进行吹通处理,装置为防止出现吹扫不通造成再生停工事故,新铺设一条D-706至P-706管线,作为备用;除此之外,目前通过加大碱侧补水来减少含盐污水外送管线堵塞现象发生。

2.2 碱洗部分腐蚀

再生循环气水洗水pH值6.0,弱酸性,对水洗水外送管线及阀门腐蚀较为严重,曾多次出现碱洗罐D-706水侧液控阀LV70101腐蚀泄漏情况;除此之外,再生循环气携带弱酸性水汽进入后续干燥器DR701,对DR701阀门及换热器造成腐蚀,2015年4月29日,DR701重整装置循环水用量降低,经分析判断后冷器管束发生泄露,拆卸后发现换热器管束腐蚀较为严重,部分管束有较大腐蚀穿孔。

3 催化剂循环部分差压控制阀设计偏大问题

催化剂循环系统中一反、二反、三反上部料斗与反应器间差压控制阀及二反、三反、四反下部料斗与反应器间差压控制阀设计偏大,为保证正常差压,此类阀门开度较小,大约在2%左右,阀门在小开度时波动较大,造成此处差压波动较大。装置将在检修期间更换此类阀门。

4 重整干气去向问题

D-205顶干气目前去向为重整增压机外送氢压缩机K-202级间罐D-202,流量约在800Nm3/h,由于干气中氢气含量较低,对此部分气体的反复压缩无疑是造成了能源的浪费。此部分气体曾试图改至重整燃料气系统,但存在两个较为重要的问题,一是K-202级间罐D-202内氢气倒串至瓦斯系统,此部分氢气含有氯组分,形成氨盐,易造成燃料气管线阻塞;二是目前干气与瓦斯系统碰口在瓦斯罐D-405压控阀后,由于干气量波动较大,干气改去瓦斯系统后造成加热炉燃料气及长明灯压力波动较大,计划在装置大检修时将碰口改至压控阀前。

5 结语

连续重整作为炼油厂汽油生产及产氢重要装置,安全平稳运行显得尤为重要。一套新的装置经过三年的磨合,设计及设备方面的问题基本凸显,总结装置所存在的问题,利用公司大检修机会,动改设计缺陷,保证装置检修后长周期运行。

[1]李成栋.催化重整装置技术问答[M].3版.北京:中国石化出版社,2014.

[2]孙兆林.催化重整[M].北京:中国石化出版社,2006.

[3]徐承恩.催化重整工艺与工程[M].北京:中国石化出版社,2006.

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