裂解气干燥器再生充压/冷吹顺控逻辑改造
2021-12-23李德龙
李德龙
(中国石油大庆石化公司化工一厂,黑龙江 大庆 163714)
某石化公司60×104t/a乙烯装置共有2台裂解气干燥器ER-3330A/B,主要作用是利用分子筛的吸附选择性将裂解气中水份脱除,避免在精馏低温系统中结冰或形成水合物,堵塞低温系统[1~3]。
正常操作条件下,裂解气干燥器1开1备,1台干燥时另1台再生,循环操作周期为24 h。裂解气干燥器再生操作方式是通入不被分子筛吸附的干燥甲烷气体,甲烷气体通过含水分子筛床层,经过加热和吹扫,将被吸附的水分子解吸出来,进而使分子筛含水量降低,从而恢复了原有的吸附能力。
1 裂解气干燥器的再生过程
(1)裂解气干燥器切换:将再生干燥器切入,与在用干燥器并联运行,将已失活干燥器切出;
(2)失活干燥器卸压,卸压的气体进入急冷水塔;
(3)失活干燥器充压、冷吹;
(4)失活干燥器再生:将失活干燥器加热,以50℃/h的速度加热至230℃,干燥器恒温2~3 h,再生气体和冷却气体来自前冷及脱甲烷塔的尾气;
(5)裂解气干燥器冷却:以50℃/h速度冷却至30~40℃;冷却气体来自前冷及脱甲烷塔尾气;
(6)再生后干燥器充压备用。
2 裂解气干燥器原再生方案
在裂解气再生过程中,干燥器充压主要是通入冷再生气,使干燥器顶部压力PI-330181与燃料气分离罐EV-3332顶部压力PI-330442的偏差(绝对值)在较小压差(0.06 MPa)以内。防止干燥器再生对燃料系统影响过大,进而影响裂解炉的COT温度;冷吹主要是通入冷再生气,逐渐置换裂解气干燥器内部残余裂解气,降低裂解气对燃料气热值影响,为下一步裂解气干燥器加热提前做准备。原充压及冷吹主要通过程序自动实现[4]。
2.1 充压过程
(1)点击“ER3330A再生升压”;
(2)冷再生气阀MOV-330188全开,用冷再生气对ER-3330A干燥器进行充压;
(3)顺序打开XV-330186和MOV-330187;
(4)待2个阀门XV-330186和MOV-330187全开后,在10 min之内将FIC-330181逐步开至15%(1.5%/min)。(注意,再生升压之前,要确认FIC-330181的手操器必须投自动);
(5)升压至干燥器顶部压力PI-330181与燃料气分离罐EV-3332顶部压力PI-330442的偏差(绝对值)在0.06 MPa以内。
2.2 冷吹过程
(1)点击“ER3330A冷吹启动”;
(2)在10 min以内,将FIC-330181逐步关至0%(1.5%/min);
(3)当系统确认FIC-330181关至0%后,顺序打开冷再生器返回阀MOV-330183和XV-330182,通过位置开关确认阀门状态;
(4)在1 h之内将FIC-330181逐步开至60%(1%/min,当FIC-330181开至60%后保持30 min)。
原充压及冷吹阀门开度曲线见图1。
图1 原设计充压及冷吹曲线
3 再生过程存在的问题
裂解气干燥器原设计充压及冷吹过程中,燃料气压力、热值、裂解炉COT温度、再生气流量调节阀开度及流量都会发生明显的变化[5,6]。
(1)冷吹充压时间过快,阀门开度大,直接影响燃料气压力波动约为0.32±0.05 MPa,COT温度波动2~3℃。
(2)冷吹过程中,再生气调整流量变化大,对燃料气热值影响明显,在相同的压力调节下,燃烧热量多,造成裂解炉COT温度升高,压力波动约为0.32±0.04 MPa,COT温度波动5~10℃。
(3)再生气流量调节阀为蝶阀,在小开度下,基本无流量,待达到一定开度下,进料量猛增,导致冷吹阀门按照一定阀位调整后,流量无法实现线性增长。
4 裂解气干燥器再生改造方案
结合手动调整的经验及FIC-330181阀门特性,改造充压冷吹曲线见图2。
图2 新设计充压及冷吹曲线
4.1 充压过程
(1)点击“ER3330A再生升压”;
(2)冷再生气阀MOV-330188全开,用冷在生气对ER-3330A干燥器进行充压;
(3)顺序打开XV-330186和MOV-330187阀,2阀全开;
(4)0.5 min内,FIC330181阀门开度开至7%(7%/0.5 min);
(5)至第4.5 min,FIC330181阀门逐步开至9%(2%/4 min);
(6)至第9.5 min,FIC330181阀门逐步开至10%(1%/5 min);
(7)至第11.5 min,FIC330181阀门逐渐开至11%(1%/2 min);
修改程序模块(粗体字)如下:
(8)保持阀门开度11%,待升压至干燥器顶部压力PI-330181与燃料气分离罐EV-3332顶部压力PI-330442的偏差(绝对值)在0.01 MPa以内,约20 min。
4.2 冷吹过程
(1)点击“ER3330A冷吹启动”;
(2)将FIC-330181关至0%;
(3)当系统确认FIC-330181关至0%后,顺序打开冷再生器返回阀MOV-330183和XV-330182,通过位置开关确认阀门状态;
(4)0.5 min,FIC-330181阀门开至8%(8%/0.5 min);
(5)至第10.5 min,FIC-330181阀门开至13%(5%/10 min);
(6)至第31.5 min,FIC-330181阀门开至20%(7%/21 min);
(7)至第51.5 min,FIC-330181阀门开至30%(10%/20 min);
(8)至第71.5 min,FIC-330181阀门开至50%(20%/20 min);
(9)第76.5 min,FIC-330181阀门开至60%(10%/5 min),并保持30 min。
修改的程序模块(粗体字)如下:
5 结束语
通过对裂解气干燥器再生充压及冷吹部分方案进行改造,利用装置停工大检修期间,将改造后裂解气干燥器再生顺控逻辑程序下装至DCS控制系统,并利用数据模拟对控制程序进行修正,装置开工后新的干燥器顺控逻辑运行稳定。
(1)裂解气干燥器由原来操作人员手动小幅度多频次开关阀门,实现了干燥器全自动切换的目的,稳定了再生过程中燃料气的压力、热值,为裂解炉的平稳操作提供了有利条件。
(2)减少了操作人员日常工作量,降低了由于手动控制阀门误动作导致的裂解气压缩机憋压跳车、干燥器翻床、干燥器结块、裂解燃料气等风险。
(3)为全国同类乙烯装置干燥器再生顺控逻辑改造提供了实践依据。