棒料剪断机自动化改造
2011-01-04安江华
安江华
(成都电力金具总厂,四川成都 610100)
在模锻件、辊锻件、辗压件和冷、温状态挤压件等生产批量比较大的制造部门中,棒料是生产中的主要原材料,棒料剪断机就是为这些锻压工艺准备坯料的主要设备.棒料剪断机是一种高生产效率的剪切下料设备,一般可剪切棒料的直径为φ20mm~φ200mm,对于大直径的棒料,每分钟可剪切几件、十几件,小直径的棒料每分钟可剪切五六十件.以φ80mm棒料为例,锯切与剪切的单件工时比率约为1:20,剪切比锯切的材料利用率可提高15%~20%.用于碳素钢或低合金钢在冷状态或热状态下剪切,都比较容易实现机械化与自动化.所以从生产效率和材料的利用率等方面来比较,棒料剪切工艺较其他切断工艺具有明显的经济效果.
现有一台老式棒料剪断机(设备实物见下页图1),该机购买于2002年初,购买价格24万元,最大剪切直径为80mm,该棒料剪断机是一家制造企业的主要下料设备,主要为该厂的锻压车间供应φ32mm~φ80mm坯料.因此,棒料剪断机在该厂的生产环节中起着重要的作用.该机型在购买之初未带有自动循环生产功能,且已经使用了8年,主要存在以下问题.
1)辊道传送不能正常工作,且随着棒料长度的增加,已经不能实现进料.
2)上料不方便,由于无辅助设施,上料时需要频繁占用龙门吊,影响其他工序作业,降低了龙门吊的使用效益.
3)由于无自动循环作业功能,需工人频繁操作按钮,占用人力.
4)剪切后无传输带辅助,需人工捡料,占用人力且劳动强度大.
针对上述问题,以“减员增效、精益化管理”为方向,通过加装电子传感器和传输带等辅助工具,实现将老型设备实现机械化和自动化的改造,以降低劳动成本并提高设备的工作效率.其中本人参与了这个项目,通过了解和分析棒料剪断机的工作原理及当下所面临的问题,针对具体问题进行逐项改进.
1 棒料剪断机工作原理
该棒料剪断机属于机械传动式,其机构主要包括机身、三级传动系统、平衡器、压料器、挡料器、托料器和给料系统.其工作原理如下页图2所示.
图2中被剪棒料1由辊道2的辊子带动,通过上刀片5和下刀片10的刃口,送入棒料剪断机,直到碰到挡料器6后棒料停止运动,按动按钮,滑块4下行、同时压料器3也下行,将棒料向下前方压紧.固定在滑块上的上刀片随滑块下行,到一定位置和托料器7一起将棒料抱紧.上刀片继续下行,直到将棒料剪断为止.滑块到达下死点后返程,托料器返回原来位置,等待下一个剪切命令.此为一次剪切过程.
图1 棒料剪断机实物图
图2 棒料剪断机原理图
2 棒料剪断机使用现状及情况分析
通过现场观察和与操作工人交流后,发现设备主要存在以下问题.
2.1 辊道进给失效
辊道的作用是通过摩擦力为棒料的进给提供动力.由于设备的长期使用磨损,当棒料靠近棒料剪断机前段时,辊道已不能提供足够的动力推动棒料,加上现在加工的材料比较长,棒料重心靠近辊道后端,造成棒料不能持续进给,需要人工干预,间接地增加工作人员劳动量,降低了工作效率.
2.2 上料困难
购买时,原设备未设计自动上料装置,致使现在每次上料都需两人抬或利用龙门吊吊装.这样就占用劳动力,增加人力成本和劳动强度;频繁占用龙门吊,影响其他工序,使车间龙门吊的效益降低.
2.3 自动循环功能缺失
由于原设备未带有此项功能,而设备长期失修,机床已不能自动循环作业,每次剪切都需要工人按动一次按钮,操作频繁,占用人力,有违企业“减员增效、走精益化管理”的目标.
2.4 落料无法入框
剪切后的棒料通过简易的斜板滑落至地面,然后人工数数后码放至料框中,工人劳动强度大,人工计数容易出现问题.
3 棒料剪断机的改进措施
从设备存在的以上问题可以看出,现在的设备状况造成了工人劳动强度加大和辅助时间增加,降低了棒料剪断机整体的剪切效率.针对以上问题,通过与技术人员、操作人员的沟通交流,确定了低成本的棒料剪断机自动化改进方案.
1)加装备料架
通过加装备料架和气缸辅助机构,降低工人劳动强度和对龙门吊的依赖程度,实现减少辅助时间的目的.首先制作了有一定斜度的备料架,然后再备料架上加装了气缸顶起装置,实现将备料架上的棒料推至辊道上.如图3、图4.
图3 备料架三维效果图
图4 推料装置平面效果图
2)实现自动进料
针对长棒料和辊轮的磨损问题,一是加长辊道,使棒料靠重力作用于辊道上,增加摩擦力即增加推动力;二是在靠近剪切口位置增加3个滚轮,避免当棒料过短时辊道无法继续输送的问题.
3)实现自动剪切
对原设备的挡料器进行了修改,在挡料器上加装光电感应开关,当棒料触碰到感应开关时,信号回馈给控制系统,实现“棒料进给→触碰光电感应开关→信号回馈→棒料剪切”的加工循环,这样工人无需频繁按动开关,降低工作间隔时间,提升效率.
4)加装落料输送带
针对原来棒料经剪切后,需要人工捡取再放至料框的情况,设计了一条可调速传输带,根据棒料大小、长度等调节变频器来控制传输带的电机,通过传输带将剪切后的棒料自动收集入框.首先在托料器前下方加装了与床身成30°的下行梭板,使剪断后的棒料能够顺着梭板滑行到设计的输送带上,然后通过输送带将棒料带至料框,实现棒料入框的自动化.传输带的设计数据见图5.
图5 传输带
5)自动计数功能
通过分析,为准确反映下料件数,决定从棒料剪断机剪切的电路中采集剪切电信号,转化为数据信号,然后由简单数显装置完成计数显示.棒料剪断机每剪切一次都会发出一次电信号驱动设备工作,通过采集剪切指令能够比较准确的反映剪切次数即下料件数.
4 总 结
通过和其他技术人员的集体努力,确立了具体的实施方案,实现了上述措施中的全部功能.实施改造方案后的棒料剪断机工作现场见图6.
图6 棒料剪断机改造后的工作现场
此方案中,主要的花费项目为:料架(主要为角钢)、辊轮、输送带、光电感应开关、控制线路和数显仪器;总金额为29 800元.
通过上述改进措施,在有效控制成本的前提下,实现了棒料剪断机的自动化改造,达到了预期效果.
[1]中国机械工程学会锻压学会.锻压手册(第3卷)[M].北京:机械工业出版社,1993.