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冷床弯钢原因分析与处理

2010-06-11孙保芹

中国设备工程 2010年10期
关键词:直板偏心轮冷床

孙保芹

(安阳钢铁公司,河南 安阳 455004)

小型棒材生产线,大多采用步进式冷床对轧件进行冷却,使高温状态下的轧件在齿条步进式冷床上自然冷却,在其进入定尺剪切前温度下降到400℃左右,以避免产生剪切变形。

一、问题的提出

安阳钢铁公司第一轧钢厂300棒材机组,主要生产φ20~φ32mm圆钢、螺纹钢,现使用72m×6m齿条步进式冷床。

2008年8月,正值高温酷暑季节,由于该条生产线为1958年投产工艺布置格局,其冷床冷却效果不佳。冷床传动系统全部位于地面下方,通风条件差,钢材冷却速度慢,冷床下高温、多粉尘,环境条件十分恶劣,设备磨损非常严重,导致动齿条高低不平,造成棒材弯曲度超差,严重影响产品质量。

二、原因分析

冷床区设备简图如图1所示。输入辊道输送的高温状态轧件,由上卸钢装置制动板卸至冷床摔直板。冷床主要由摔直板、动齿条、静齿条、传动系统等组成。主电机带动两台蜗轮减速机组成一套主传动系统,驱动两组平行长轴转动,每根传动轴上装有两个偏心轮,偏心轮每转一周,通过双托辊装配、单托辊装配,带动动齿条完成一个动作周期,棒材在摔直板、静齿条上前进一个节距。在动齿条的一步步移动中高温材件在摔直板、静齿条上自然冷却,通过对齐辊道对齐,由输出装置送至冷剪机定尺剪切。

通过分析,找出了弯曲度超差的主要原因如下。①动齿条架子为6m×7m的槽钢、工字钢焊接件,长期动作、高温导致变形严重,安装其上的托辊座偏离了正确位置,造成两组动齿条架子接口处动齿条错位,形成轧材波浪弯曲。②大规格轧材散热慢,长静齿条间距太大,间距500mm的两根静齿条如同两个支点,中间部位形成下垂。③偏心轮、托辊磨损程度不同,造成组与组之间动齿条高低不平。④由于在床面对轧材进行喷水冷却,齿条水垢太多,形成齿条高低不平,短齿条末端不接触钢。⑤成品轧机出口距冷床入口十余米,距离太近,穿水冷效果不好,轧材进入冷床时温度太高。⑥由于长期运行,零部件磨损变形,两组传动轴位置不一致,南侧传动轴配重偏斜。⑦甩直板钢梁变形,造成局部静梁错位,长短静齿条南北不平行。⑧静齿条不规则磨损。⑨动齿条部分齿尖磨损。

三、改进措施

①首先成组调整托辊座位置,使双托辊装置的双辊对称中心线,单托辊装置中心线与偏心轮中心线重合,以保证各组动齿条起落一致。然后逐根调整每组12根的动齿条,使其齿形对正,全长上的齿错不大于2mm,从而弥补动梁架子的变形。②将关键部位的短静齿条加长。以长静齿条取代关键区域的短齿条,减小长静齿条间距,增加支撑轧材支点。③更换磨损的偏心轮、托辊,在每个偏心轮、托辊摩擦副之间增加给油装置,对偏心轮、托辊进行润滑,减缓磨损。④调平静齿条。使静齿条相邻两齿条在一个节距中齿错不大于0.5mm,全长上齿错不大于2mm。清理齿条座的水垢。⑤在冷床中部增加喷雾系统,对轧材进行强制冷却,并与工艺专业进行协调,调高穿水冷却效果。⑥打开齿接手,调整传动轴的位置,使南北传动轴上配重位置保持一致。⑦改进甩直板结构,使其能够根据钢梁变形进行局部调整。调平甩直板和静齿条。在甩直板钢梁处增加冷却水,减少刚梁热变形。⑧更换磨损不规则的静齿条。⑨改进动齿条顶端齿型结构,更换磨损的动齿条。

四、效果

通过冷床区设备局部改进,300机组完全能按国际先进标准组织生产,指标远远高于国家标准,弯曲度由以前的大于5‰,提高到2‰左右。

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