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最小压力阀组在调速器系统中的应用

2024-05-12胡振宇

水电站机电技术 2024年4期
关键词:阀组压阀油槽

郭 磊,胡振宇

(1.五凌电力有限公司,湖南 长沙 410000;2.湖南省水电智慧化工程技术研究中心,湖南 长沙 410000)

0 引言

某水电厂安装有5 台混流式水轮发电机组,单机容量24 万kW,采用长江三峡能事达电气股份有限公司的PFWT-200-6.0-NSD 型调速器。电厂将最小压力阀组串联在调速器控制油路中,在调速器压油槽压力过低且事故低油压保护未正确动作时,能够可靠动作,联动事故配压阀动作,使机组可靠停机。

1 事故配压阀控制原理

该电厂的事故配压阀控制原理图如图1。水轮发电机组在紧急事故情况下,如机械过速大于150%Ne、电气过速大于148%Ne、转速大于115%Ne+主配拒动、调速器事故低油压、调速器事故低油位、事故停机过程中剪断销剪断等,将会动作事故配压阀3630(也称过速限制器),阀芯位置向右切换,压力油直接通过事故配压阀进入接力器关腔,接力器开腔的油经过事故配压阀直接排至回油箱,可靠关闭导叶,防止机组失控,为水轮发电机组提供安全可靠的保护[1]。

图1 事故配压阀控制原理图

1.1 紧急事故停机流程触发

当机组出现电气过速大于148%Ne、转速大于115%Ne+主配拒动、调速器事故低油压、调速器事故低油位、事故停机过程中剪断销剪断等紧急情况时,监控系统会触发紧急事故停机流程,开出动作事故停机电磁阀7021Y1 指令,事故停机电磁阀7021Y1 动作,阀芯位置向下切换,事故配压阀3630控制腔的油经事故停机电磁阀7021Y1 直接排至漏油箱,事故配压阀3630 的阀芯位置在左侧恒压油的作用下向右切换,可靠关闭导叶[2]。

1.2 机械过速保护装置动作

机械过速保护装置是防止机组飞逸的保护装置,当机组转速达到150%Ne,安装在主轴上的离心探测器动作,配压阀7242 的阀芯位置向右切换,事故配压阀3630 控制腔的油经事故停机电磁阀7021Y1、配压阀7242 排至漏油箱(无压),事故配压阀3630 的阀芯位置在左侧恒压油的作用下向右切换,可靠关闭导叶[3]。

1.3 最小压力阀组动作

当调速器压油槽油压降至最小压力阀组动作值,这时如果事故停机电磁阀7021Y1 因故未动作,保持在图1 中所示位置,最小压力阀7215/1 左侧控制腔的压力油不足以克服右侧弹簧的预紧力,7215/1 阀的阀芯向左切换,使得最小压力阀7215/2右侧控制腔的油经过7215/1 阀排至漏油箱,在左侧弹簧预紧力的作用下,7215/2 阀的阀芯向右切换,事故配压阀3630 控制腔的油经事故停机电磁阀7021Y1、配压阀7242、7215/2 阀排至漏油箱,事故配压阀3630 的阀芯位置在左侧恒压油的作用下向右切换,可靠关闭导叶。

2 最小压力阀组工作原理

该电厂的最小压力阀组原理图如图2,该阀组由两个液动换向阀组成。7215/1 阀的右侧的弹簧预紧力可以调整,一般使其稍低于或等于调速器事故低油压定值,该厂事故低油压定值为4.6 MPa,弹簧预紧力也调整为4.6 MPa。

图2 最小压力阀组原理图

正常情况下,左侧控制腔的压力油来自于调速器压油槽,压力在5.6~6.0 MPa 之间,远大于4.6 MPa,7215/1 阀的阀芯在压力油的作用下保持在图2 所示位置,7215/2 阀的右侧控制腔通压力油,7215/2 阀的阀芯在压力油的作用下保持在图2 所示位置,7215/2 阀的压力油P 口接通B 口,不影响压力油通至事故配压阀3630 的控制腔。

在调速器压油槽压力因压油泵未正常启动、压油槽大量漏油等原因压力低于4.6 MPa 时,7215/1阀右侧的弹簧预紧力大于左侧油压,阀芯向左切换,7215/2 阀右侧控制腔的油经过7215/1 阀排至漏油箱,在左侧弹簧预紧力的作用下,7215/2 阀的阀芯向右切换,7215/2 阀的B 口接通排油T 口。如果这时事故停机电磁阀7021Y1 未动作,事故配压阀3630 控制腔的油经事故停机电磁阀7021Y1、配压阀7242、7215/2 阀排至漏油箱,事故配压阀3630 动作。

3 最小压力阀组的存在意义

调速器压油槽压力低于4.6 MPa 时,无论事故停机电磁阀7021Y1 是否动作,最小压力阀组都会动作。如果事故低油压保护正确动作,事故停机电磁阀7021Y1 动作,将把最小压力阀组控制回路隔离,这时最小压力阀组并未起到实质性作用。只有当调速器压油槽压力低于4.6 MPa 且事故停机电磁阀7021Y1 未动作的情况下,才可通过最小压力阀组的动作联动事故配压阀动作,达到可靠关机的目的。事故停机电磁阀7021Y1 未动作的原因可能有:

(1)事故低油压保护未触发。一般情况下,调速器压油槽上的压力开关(2 个)和油压模拟量引入至监控系统,采取“三取二”的方式触发事故低油压保护,即3 个量中至少满足2 个才可触发[4]。如果压油槽实际油压低于4.6 MPa,但监控系统因压力开关损坏、压力开关前阀关闭憋压、模拟量通道故障等原因未接收到2 个低于4.6 MPa 的信号,将会导致事故低油压保护不能触发,机组不会走紧急事故停机流程,事故停机电磁阀7021Y1 将不会接收到动作指令。

(2)事故停机电磁阀7021Y1 未接收到动作指令。如果事故低油压保护正确触发紧急事故停机流程,但因监控系统丢包、控制回路断线等原因,事故停机电磁阀7021Y1 未接收到动作指令,将不会动作。

(3)事故停机电磁阀7021Y1 本体故障。事故停机电磁阀阀芯靠线圈驱动,如果线圈损坏,得电后驱动力不足,阀芯位置将不能正常切换。如果电磁阀阀芯卡涩,正常驱动力也无法将阀芯位置正常切换。

从以上分析可知,当调速器压油槽压力低于4.6 MPa 时,理论上还是存在一定的几率发生事故停机电磁阀7021Y1 不动作的情况,这时最小压力阀组就可以发挥它的作用。随着电气元器件的质量不断提高,发生事故低油压保护动作,事故停机电磁阀未动作的可能性并不大,因此采用最小压力阀组的电厂并不多,比如三板溪电厂、托口电厂与该电厂采用同类型的调速器系统,但他们并未将最小压力阀组串联至控制回路中。如果电厂的电气元器件质量不高,经常出现问题,存在事故低油压保护动作时事故停机电磁阀不能正常动作的可能,采用纯机械的最小压力阀组是一种不错的选择。

4 最小压力阀组优缺点

最小压力阀组为纯机械结构,靠油压和弹簧预紧力驱动,不受电气方面影响,动作可靠。但其结构比较复杂,由两个液动换向阀组成,且配管较多,任何一个换向阀发生控制腔油压泄漏都有可能导致最小压力阀组误动作,从而导致误停机。因此必须做好最小压力阀组的控制腔密封,确保最小压力阀组不发生控制腔漏油的情况。

5 结语

最小压力阀组在调速器压油槽压力过低,且事故低油压保护未可靠动作的情况下能够保证事故配压阀可靠动作,防止机组失控,对于电气元器件质量不高、经常出现问题的电厂,可采用这种纯机械的油压过低保护。但最小压力阀组结构比较复杂,还存在进一步优化的空间。

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