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4747 m3 高炉煤气切断阀防护措施

2022-08-04张廷明张启涛张守喜

鞍钢技术 2022年4期
关键词:阀体波纹管高炉

张廷明,张启涛,张守喜

(鞍钢集团本钢板材股份有限公司炼铁总厂,辽宁 本溪 117021)

煤气切断阀是高炉炉顶重要设备之一,在高炉生产工艺中占据重要地位,通过切换煤气切断阀通环、闭环位置,可以切通或切断高炉与旋流除尘器之间的高炉煤气。 鞍钢集团本钢板材股份有限公司炼铁总厂4747 m3高炉在中修控料线期间通过对煤气切断阀进行特殊防护,确保了该设备的完好性,能够满足高炉生产需要。

1 煤气切断阀组成及功能

煤气切断阀由阀体、机架、支架、驱动马达、通环、闭环组成。 煤气切断阀组成如图1 所示。

图1 煤气切断阀组成Fig. 1 Gas Shut-off Valve Composition

煤气切断阀利用液压碟簧油缸放松、 夹紧,控制波纹管伸缩量,再利用驱动马达带动通环、闭环进行切换动作,以实现切通、切断高炉煤气的功能。 动作顺序为,阀体的初始状态为开状态,碟簧油缸进油,活塞杆带动波纹管法兰回缩,压缩波纹管,通环在蝶簧缸的作用下,与阀体之间产生足够的间隙后,液压马达通过链轮机构移动机架至闭环位置,液压马达停止工作,碟簧油缸卸货,活塞杆在蝶簧的作用下带动波纹管法兰伸出,通过闭环压缩蝶簧缸,此时整个阀体形成了一个密封体[1]。 煤气切断阀主要技术参数如表1所示。

表1 煤气切断阀主要技术参数Table 1 Main Technical Parameters for Gas Shut-off Valve

2 高炉控料线期间煤气切断阀防护措施

2.1 安装打水环管

高炉控料线期间炉顶及下降管温度较高,在200~500 ℃,切断阀在此温度范围内工作,上下密封胶圈受高温易损坏,损坏后,将直接造成切断阀泄漏煤气,导致高炉炉内泄压,因此,需重点控制切断阀上、下密封面温度,控制温度在100~260 ℃为宜。

提出在阀通环侧、 闭环侧各安装一组打水环管,环管末端安装至回收水槽,杜绝水流淌到下方的设备上,环管内侧每间距100 mm 开Φ10 mm的打水孔,每组打水环管进口安装1 台控制阀门,对打水量进行调节,并提前进行打水实验。高炉控料线回收煤气期间,煤气切断阀处于通环位置,不回收煤气时处于闭环位置。 煤气切断阀打水实验情况如图2 所示。

图2 煤气切断阀打水实验Fig. 2 Water Pumping Experiment for Gas Shut-off Valve

2.2 安装机械锁紧顶丝

高炉控料线期间,当不回收煤气时,煤气切断阀切断煤气处于关闭状态,切断阀闭环侧上密封面承受高炉炉顶的压力较高 (15~46 kPa),炉内风量较大且有轻微爆震,切断阀仅靠液压缸的夹紧力,无法实现密封,极易造成切断阀大面积泄漏,影响高炉正常控料线操作(其它高炉在控料线期间发生过切断阀泄漏现象)。 为此,设计机械锁紧顶丝,见图3,当切断阀切断煤气后,阀体处于闭环位置,在液压油缸进行自动锁紧后,将自制锁紧顶丝安装在相邻两组液压缸之间(共计12 组),以上下阀体平面接触为宜。依靠机械顶丝的机械力二次进行机械锁紧,以确保阀体在闭环位置彻底锁紧[2]。

图3 机械锁紧示意图Fig. 3 Schematic Diagram for Mechanical Locking

3 应用实践及效果

3.1 应用实践

(1)高炉控料线回收煤气时,煤气切断阀处于通环状态下,打开切断阀通环侧打水环管阀门,对通环侧上下密封面进行强制打水冷却,每小时进行一次测温。 采集炉顶温度、煤气切断阀温度等参数,检验切断阀通环上下密封胶圈是否受高温损坏。 高炉控料线回收煤气期间各项参数见表2。

表2 高炉控料线回收煤气期间各项参数Table 2 Parameters for BF Control Stock Line during Gas Recovery

由表2 可以看出,在控料线回收煤气期间,炉顶温度在209~556 ℃,通过对通环侧进行打水,煤气切断阀温度在135~206 ℃,能够满足冷却要求,可以确保煤气切断阀正常工作、无泄漏[3]。

(2)高炉控料线不进行回收煤气时,当炉顶放散阀开启后,炉顶压力在15 kPa 左右时,煤气切断阀切换到关闭状态,在每相邻液压缸之间安装一组自制锁紧顶丝,顶丝与阀体上下平面接触锁紧后,检测密封面间隙,均匀为宜。 打开闭环侧打水环管阀门进行冷却,采集炉顶温度、煤气切断阀温度等参数,检验切断阀闭环上下密封胶圈是否受高温损坏。 高炉控料线不回收煤气期间各项参数见表3。

表3 高炉控料线不回收煤气期间各项参数Table 3 Parameters for BF Control Stock Line during No Gas Recovery

由表3 可以看出,在高炉控料线不进行回收煤气期间,炉顶压力在16~46 kPa,炉顶温度在361~566 ℃,通过对闭环侧进行打水,煤气切断阀温度在120~210 ℃,能够满足冷却要求,煤气切断阀正常工作,无泄漏。

3.2 实践效果

高炉控料线结束后,炉顶下降管温度逐步下降,关闭打水环管控制阀门,检测锁紧顶丝工作情况并对其进行拆卸。 切换煤气切断阀到通环位置和闭环位置,分别检测密封圈,大部分完好。 检测切断阀阀体密封面、 闭环侧上密封面,发现有高炉粉尘板结物,见图4,说明高炉控料线不回收煤气期间,切断阀闭环上密封面有轻微逸出,可见作用在阀体闭环上的力较大,克服了阀本体液压缸锁紧力,机械锁紧顶丝起到了关键性作用。利用打磨工具对阀体、闭环侧密封面进行打磨清净处理。通环侧、闭环侧更换新密封胶圈后,进行开关密封试验,密封效果良好。

图4 切断阀密封面板结物Fig. 4 Seal Panel Binding of Shut-off Valve

可见,煤气切断阀防护方法制定合理,在高炉回收煤气或不回收煤气时,高炉下降管内温度最高达570 ℃,切断阀通环、闭环在高温状态下得到冷却,在炉内高压力、大风量、轻微爆震时,煤气切断阀阀体、上下密封面均无损伤,煤气切断阀没有发生煤气泄漏,避免了火灾事故,保护了附近的液压管路、电缆等设施,保证了安全、稳定的高炉控料线环境;同时,确保了高炉使用正常风量,保证了高炉炉内控料线深度,为高炉中修奠定了良好基础。

4 结语

鞍钢集团本钢板材股份有限公司炼铁总厂4747 m3高炉在中修控料线期间,通过采取安装打水环管和机械锁紧顶丝的措施,对煤气切断阀进行特殊防护,有效避免了煤气泄漏情况的发生,保证了安全、稳定的高炉控料线环境,为高炉中修奠定了良好基础,值得参考和借鉴。

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