新型模板连接及拆除装置在水下挡墙工程中的应用
2022-06-29杜璐
杜 璐
(中交一航局第二工程有限公司,山东 青岛 266071)
渠江重庆段航道整治工程位于川渝交界处的渠江丹溪口,包括整治、疏浚工程和护岸工程,主体为1 175 m长护岸工程,护脚采用C20水下素混凝土结构。挡墙分段长度为5~10 m,最大尺寸为10 m×5 m×10 m(长×宽×高),共分为163段。挡墙最大高度10 m,露出水面部分为200 mm。本项目护岸工程典型断面结构见图1。
图1 护岸工程典型断面(尺寸:mm;高程:m)
针对传统的大型护岸水下混凝土施工,有围堰干施工法、混凝土套箱法、不拆模水下钢模板以及预制安装法。本项目位于分汊河道内,距岸较远,受施工成本和航道条件所限,传统工艺均不适用。通过参考建筑施工模板安全技术规范及相关文献,从模板设计、水下模板连接、安装、拆除和吊装全过程进行了设计优化,应用多功能吊具实现了水上模板的整体吊装和拆除。
1 模板设计方案
1.1 方案比选
方案1(原设计):采用不拆卸钢套箱模板,可避免水下拆模,降低施工难度,需要投入118段长度为10~15 m、总质量约1 213 t的钢模板,一次性投入量大,成本较高。分段挡墙尺寸见表1。
表1 分段挡墙尺寸
方案2:根据挡墙的不同宽度设计加工宽度分别为2.5、3.0、4.0、4.7和5.0 m的模板,为保证施工进度,配置模板数量多,不同宽度挡墙衔接位置施工难度较大。模板配置见表2。
表2 模板配置
方案3:设计一种可组装式模板,在方便水下拆除的同时,模板还能够改装进行重复利用,以适应不同尺寸的挡墙浇筑,见表3。本方案能够明显减少模板配置数量,但需要尽量统一挡墙宽度,模板设计加工难度大,拼接处易发生变形。同时挡墙宽度统一后将增加混凝土量,成本将有所增加。
表3 组合式模板配置
根据比选,方案3挡墙宽度统一增加的成本小于方案2模板加工的成本,方案3通过对模板组装和拆卸方式进行优化,可以提高模板施工效率,优于方案1。因此,选择方案3作为本工程设计方案。
1.2 工艺原理
本工程挡墙采用总长1 175 m,采用无底式钢套箱模板浇筑而成。先间隔10 m浇筑两个5 m独立墩,拆模后利用两端独立墩作为模板,用两块钢膜将另外两侧封闭后,再浇筑中间段夹模,从而实现挡墙的连续浇筑成型,见图2。
图2 挡墙浇筑
1.2.1模板连接装置
5 m独立墩模板通过在模板四周安装丁字型拉条实现模板连接锚固,采用直径50 mm精轧螺纹钢作为旋转式拉条将螺栓拧松后水下旋转45°即可实现模板的拆除,从而降低潜水员水下作业量和施工难度,见图3a)。
10 m夹模模板采用3段式拉条代替传统整体拉条,其采用套筒在模板内连接,模板拆除过程中,只需分别将模板外侧小段拉条拆除即可,减小了水下拉条拆除难度,提高了模板水下拆除效率,见图3b)。
图3 模板连接装置
1.2.2组合式多功能吊具
通过改进吊具两端与模板吊点连接基座的连接方式,以模板上的吊点基座为支撑点,吊具为连接杆件,连接器为受力杆件,在吊具槽钢上设置可移动活动槽,通过旋转连接器,实现模板的拆卸,见图4。
图4 组合式多功能吊具
2 工艺流程
水下挡墙模板施工工艺流程见图5。
图5 水下挡墙模板施工工艺流程
3 施工要点
3.1 模板设计
由于水上起重能力有限,考虑施工便捷性,设计可整体拆除、安装的钢套箱模板[2],单套模板质量不超过35 t。针对不同高度和宽度的挡墙,模板尺寸可由5 m×4 m×6.8 m改装为5 m×5 m×10 m,实现重复利用。5 m独立墩模板四角采用旋转式拉条连接,10 m夹模采用3段式拉条连接,为提升自稳性,在其底部设置25 cm宽压脚[3],经结构验算[4]可知满足稳定性要求,见图6。
图6 钢套箱模板
3.2 吊具设计
考虑与模板连接的稳定性和吊装方便,设计了井字形5 m独立墩[5]专用吊具(图7),与模板8点连接,4点吊装;10 m夹模吊具采用6点连接,4点吊装。采用丝杆连接,吊具同时可作为模板顶部连接加强部分和作业平台。
图7 5 m独立墩吊具
3.3 模板安装
由于挡墙顶露出水面,吊装的同时需进行打磨。5 m独立墩整体吊装至平板船后加固螺栓;10 m夹模在吊装的同时,在挡墙上安装逐层安装拉杆,拉杆一侧拧紧,另一侧固定即可。模板安装到位后,由潜水员对模板与底部基槽进行堵漏[6]。
3.4 水下拉杆拆除
混凝土浇筑成型、待其强度达到拆模要求后,潜水员将5 m模板四周丁字拉条螺栓外侧旋转脱离卡槽,拉条采用直径较大的精轧螺纹杆,可水下单人拆除;10 m夹模模板采用3段式拉条固定,拆模时,潜水员将模板外侧拉杆两端拆除即可。
3.5 模板顶松及吊装
模板吊装前先检查水下拉杆是否全部拆除完成;人工旋转顶层吊具与模板的连接器,将模板向外顶松,可以防止模板拆卸破坏挡墙棱角,然后整体吊装出水;5 m独立墩需吊装至平板船将丁字拉条安装到位,10 m夹模可直接吊装至下一处挡墙浇筑位置进行安装。
4 结论
1)发明了一种适应于水下作业条件的模板连接装置,解决了水下作业模板拆除难、工效低的难题,1套5 m独立墩模板配备2名潜水员耗时约2.5 h可完成模板拆卸,实现了模板水下高效拆除。
2)发明了一种集模板拆除、吊装功能于一体的多功能组合吊具,模板与吊具通过连接器进行固定,实现了模板整体吊装、整体拆除。
3)潜水作业时间减少50%,吊装作业量减少75%,降低了作业安全风险。
4)水下新型模板连接装置和拆除装置的应用将模板周转效率提高到3 d/次,提高了模板利用率。配备3套5 m独立墩模板和2套10 m夹模模板,一个作业面每月预计可完成约180 m水下混凝土挡墙施工,施工效率明显提升。
5)根据初步估计,相比原设计不拆模方案,可节约模板约1 000 t。