4330V钢顶驱旋塞热处理工艺探讨
2022-02-14孟祥冰刘道喜赵丽
孟祥冰,刘道喜,赵丽
山东思科工业介质有限公司 山东德州 253000
1 序言
顶驱旋塞阀用于顶驱钻井装置,可分为顶驱上旋塞阀和顶驱下旋塞阀两种,它们是与顶驱系统配套使用的一种控制阀。通常情况下两个阀串接于顶部驱动钻井装置上,该阀可承受来自上下两方向的高压,其工作压力可达10000~15000psi(1psi=0.006895MPa)。
阀体材质采用AISI 4330V(以下简称4330V钢),它是一种美国标准低合金高强度结构钢,相当于国内牌号30CrNi2MoVA,化学成分见表1。与其他钢种相比,4330V钢经过热处理后可获得更高的屈服强度和冲击性能,且具有淬透性好、淬火变形小、机械加工性能好等优点。因此,近些年在大规格、复杂地质条件的钻井中,越来越多地选用这种低合金高强度结构钢制作顶驱接头。
表1 4330V钢化学成分(质量分数) (%)
2 原热处理工艺
阀体需适应低温工作环境,主要承受大扭矩冲击载荷。API spec7规范要求顶驱旋塞阀阀体-20℃低温冲击吸收能量平均值KV≥42J,单个KV≥32J(试件取自阀体最后截面1/2壁厚处)[1]。普通调质钢采用油淬调质工艺,很难满足API spec7规范对顶驱旋塞阀阀体-20℃低温冲击吸收能量的要求,而AISI 4330V钢(国内对应牌号30CrNi2MoVA)能够满足。
某油田对顶驱旋塞提出的力学性能要求见表2,其结构如图1所示。
表2 顶驱旋塞的力学性能要求
图1 顶驱旋塞结构
顶驱旋塞通常热处理工艺如下。
(1)正火 920℃保温220min,空冷。目的是为了细化晶粒,消除带状组织,调整硬度,便于后续机械加工。
(2)调质 调质工艺在可控气氛箱式多用炉内完成。此材质淬透性较好,除大壁厚工件外常用调质工艺为油淬+回火空冷,淬火冷却介质为快速光亮淬火油,淬火后及时回火。淬火工艺:860℃保温180min,油冷25min;回火工艺:(630±20)℃保温210min,空冷。
调质后,-20℃冲击吸收能量略低,不符合要求,其他主要力学性能合格。
热处理工艺如图2所示。
图2 4330V钢顶驱旋塞原热处理工艺
3 热处理工艺改进
由于4330V钢属于刚被广泛应用的新型材料,故关于其热处理工艺的介绍很少。为此,结合相关资料和生产条件,我们对其正火和调质淬火工艺进行了试验。
试验用原材料为东北特钢生产的4330V圆钢,规格φ210mm,其化学成分见表3。
表3 试验用4330V钢化学成分(质量分数) (%)
经多次试验,工艺改进如下。
(1)正火 采用870~890℃加热,出炉后强制风冷。其目的是均匀组织,细化奥氏体晶粒。
(2)调质 4330V钢的淬火温度范围较大,有关资料表明,在830~900℃淬火均可。根据工件有效厚度,通过几次对比试验,最后确定温度为870~890℃,保温4~5h。
因4330V钢的wC仅为0.31%,所以冷却时需要快速冷却,但用水冷却易产生淬火裂纹,用油冷却无法获得理想的心部硬度。因此,调整sencro-P75水溶性淬火液的浓度至6%,并对淬火槽的搅拌设备进行改造,配置了一组电动机功率为5.5kW、搅拌器转速为720r/min的淬火搅拌设备,进行循环、搅拌,快速将工件冷却到40℃以下,最终保证淬火工件表面硬度与心部硬度相差不大,即两处组织基本相同,从而使工件的各项力学性能达到技术要求。其中浓度6%的sencro-P75水溶性淬火液检测数据及冷却性能曲线如图3所示[2]。
图3 浓度6%sencro-P75淬火液冷却性能曲线
水溶性淬火液检测参数:介质温度30℃,环境温度32℃,Vmax=194℃/s,V300=67℃/s,TVmax=698℃,t200=6.8s。
(3)回火 淬火后及时回火。据相关资料介绍,4330V钢淬火后560℃回火强度最高,冲击吸收能量最低;而在600~620℃回火时,能获得最佳的强度、韧性匹配。经过多次试验,最终确定回火温度为595℃、回火时间6~8h、出炉后水冷的热处理工艺,以得到均匀细小的回火索氏体+铁素体+碳化物的金相组织,使产品具有高强度和良好的韧性,满足产品在恶劣地质条件下工作的严苛要求。
改进后热处理工艺如图4所示。
图4 4330V钢顶驱旋塞改进热处理工艺
4 工艺改进后效果
顶驱旋塞力学性能检测结果见表4。
表4 顶驱旋塞力学性能检测结果
由表4可知,三组检测的各项力学性能指标均符合要求。
5 结束语
1)通过4330V钢顶驱旋塞热处理工艺改进,采用870~890℃正火+870~890℃淬火(保温4~5h)+595℃回火(6~8h),可使工件满足API spec7规范对顶驱旋塞阀阀体的力学性能要求。
2)据相关资料介绍,工件通过锻造比>4:1的锻打,可打碎粗大的奥氏体晶粒,从而确保结构紧密,夹杂物弥散分布,消除带状组织,减轻各向异性。通过650℃回火+正火可以均匀组织,细化奥氏体晶粒。此次试验材料为锻材,今后我们会进一步试验,以探索更好的4330V钢热处理工艺,从而提高产品性能与质量。