APP下载

苯乙烯装置三联换热器泄漏原因分析与改进措施研究

2022-02-13盛楠米孜拉夫麦麦提张小伟孙康吴运民

中国设备工程 2022年3期
关键词:苯乙烯汽化管束

盛楠,米孜拉夫·麦麦提,张小伟,孙康,吴运民

(中国石油独山子石化分公司乙烯厂,新疆 独山子 833699)

某厂苯乙烯装置三联换热器分别指进料汽化器E-2201、脱氢反应进料/出料换热器E-2202、高压蒸汽发生器E-2203,是苯乙烯装置脱氢反应单元关键静设备,三台换热器管程串联在一起,通过焊接连接组成一个整体。其中进料汽化器E-2201自2009年开工投用以来,曾发生多次泄漏,造成装置停工检修,影响装置安全生产及经济效益。2021年1月24日发现三联换热器出口温度有所降低(由正常125.5℃降低至114℃左右),结合历次三联换热器泄漏的现象,初步怀疑进料汽化器可能存在泄漏,为进一步验证此现象,车间立即组织对三联换热器进出口取样,取样对比换热器进出口组份确实存在差异,车间多次组织取样分析,确认三联换热器管程的进出口物料乙苯含量和苯乙烯含量差异较大,确定进料汽化器再次发生泄漏。所以彻底分析三联换热器泄漏原因,并提出改进措施,消除该设备隐患,延长设备使用寿命,对确保装置的安、稳、长、满、优运行有着重要的意义。

1 流程简述

进料EB与饱和的ILP蒸发蒸汽混合,分别由两侧进入三联换热器一段的进料汽化器E-2201壳程中,乙苯在此换热器中被汽化,汽化后的蒸汽和乙苯进入进出料换热器E2202壳程中被过热,过热的EB/蒸汽物流与过热的稀释蒸汽混合后进入脱氢第一反应器开始反应。反应器出料经过E2202的管程、E2203的管程、E2201的管程被冷却至125.5℃进入后系统。

2 历年检修情况

进料汽化器总管束3652根,2009年9月装置开工投入使用,至2019年8月装置大检修更换,运行10年,期间共发生过4次泄漏。2019年大检修更换后,在2021年1月再次发生泄漏。

3 破拆情况说明

为彻底、准确的分析判断进料汽化器管束泄漏原因,车间对2019年大修拆除的旧设备壳体、管束进行破拆(外壁上开孔,逐层切割管束)检查。

打开壳体进料口处防冲档杆表面有明显冲刷腐蚀坑,防冲档杆两侧管束冲刷腐蚀严重,管束破裂。

在打开换热器中部第二至第三观察孔处也发现管束破裂穿孔情况,但是腐蚀形貌与冲刷腐蚀不同,主要以点蚀,坑蚀为主:分析因在此位置,乙苯和蒸汽的混合物温度为122.5℃,接近全部汽化,气液混合物汽化过程中产生气泡,并伴随气泡破裂,所以对此区域管束破裂初步判断为空泡腐蚀(气蚀)造成,此部位内壁板处同样坑蚀严重。

图1

4 取样检验与检测情况

对部分泄漏的管束,进行理化分析,大部分样品肉眼可见已明显减薄,断裂部位附近减薄明显,断裂边缘呈刀刃状,选取样品的断口进行厚度测量,发现断裂处最小壁厚到了0.72mm。

对样品未明显减薄的管束取样,使用光谱仪进行成分分析:管束的检测结果满足SA179化学元素含量的要求,与设计要求一致。

对管束的横截面进行粗磨、细磨抛光腐蚀后观察金相组织,样品母材金相组织为铁素体加珠光体,外壁未见有氧化层,有大量不连续的腐蚀坑,仅在腐蚀坑底部存在氧化层;内壁腐蚀坑较少且相比外侧腐蚀坑底较浅。由此可以看出,管束组织正常,管束内、外壁均有腐蚀,但是外壁相比内壁腐蚀更加严重。

对样品使用维氏硬度计进行硬度检测,减薄区域和未减薄区域的硬度检测结果差异不大;对样品裸露出金属光泽的减薄区域进行清洗,观察管束外壁表面有大量的圆形蚀坑,边缘有波浪状纹路的线条,一边浅一边深,具有一致的方向性,圆形蚀坑底存在麻点状小蚀坑。样品的微观形貌表明,管束破裂减薄区域表面有大量的、连续的圆形腐蚀坑,并带有方向性,有明显的冲刷腐蚀和汽蚀特征,因此判断管束减薄、破裂应是冲刷腐蚀和空泡腐蚀共同作用的结果。

5 2021年4月检修情况

根据以往管束泄漏和旧设备破拆情况,选定进料口两侧和中间泄漏区域管束进行电涡流抽查。

本次共抽检换热管166根,检测结果壁厚损失大于60%换热管共11根;壁厚损失50%~60%管束共5根;壁厚损失40%~50%管束共11根,壁厚损失30%~40%管束共20根,壁厚损失小于30%管束共119根,减薄区域均位于换热器进料两侧。上水试漏发现泄漏管束64根,漏点主要集中在进料口两侧及东侧进料第4排。

使用内窥镜对东侧和西侧进料口第一排管束进行观察,发现泄漏点位置在从上管板往下7020~7070mm处,换热器管束总长度7275mm,漏点均在换热器下部两侧进料口部位,且管束已被冲刷断裂,与破拆情况一致。使用内窥镜对进料第4排泄漏管束进行观察,发现泄漏大部分集中在上管板下部4900mm处,低于理论汽化点位位置,根据破拆情况,判断此处泄漏原因为物料汽化造成管束空泡腐蚀泄漏。

6 工艺参数分析

进料汽化器管程是脱氢反应产物粗苯乙烯、烃类和水,含少量的H2、CO2的混合物,介质正常工况下为全气态,对管束内壁不存在酸性腐蚀。壳程是乙苯和蒸汽混合物,从取样分析来看,腐蚀产物中主要是C、O、Fe,腐蚀性元素很少,腐蚀性轻微。但是壳程进料乙苯与水形成共沸进入换热器后,由于流体中夹杂着大量的气泡,受到管束内热介质的加热,温度升高,压力增大,造成流体中的气体溢出加速,流体速度加快,在入口附近对管束外表面形成较大的冲击。同时气泡与高温的管束接触后发生破裂,又不断冲击管束。受防冲杆及折流板的阻挡,物料在流动过程中,在管束局部区域产生涡流,伴随气泡的迅速生成和破灭,对管束同时造成冲刷和空泡腐蚀导致管束泄漏。直到壳程物料温度达到122.5℃,气相分率达到100%,物料全部汽化,腐蚀速率降低。

7 改进措施

(1)加强日常工艺纪律管理,脱氢反应单元升降负荷操作应少量多次,确保进料负荷平稳调整。严格监控三联换热器管程出口温度变化,出现异常下降及时取样分析,确定泄漏及时组织处理,防止泄漏管束断裂后造成更多管束损伤泄漏。

(2)脱氢反应催化剂一般使用周期为24~30个月,建议每次在换剂窗口期对三联换热器壳程进行上水试漏,发现管束泄漏及时堵管消除隐患。对泄漏管束区域进行电涡流检测,对发现减薄超过50%管束进行预防性堵管。对进料管口防冲杆两侧区域进行预防性堵管。

(3)升级换热管材质,由原SA 179材质升级至耐磨性能更好的SA213t22材质。此方案在国内某些苯乙烯装置已应用,目前运行稳定,管束未发生泄漏情况。

(4)根据GB/T 30579-2014气蚀防护措施中描述,可通过降低流速来有效降低气蚀损伤。

方案一:在进料预热器E-2201前再增加一台乙苯汽化器,乙苯和水蒸气混合物先进入乙苯汽化器进行过热,形成饱和气体后再进入进料预热器E-2201中继续加热,这就很大程度上降低了乙苯和水蒸气混合物在进料预热器E-2201中的空泡腐蚀情况,此方案还应当考虑三联换热器热平衡和应力平衡等问题,改造工程量较大。

方案二:对进料预热器E-2201进料形式进行改造,可将原设计的对向两侧进料改为环向进料,降低进料流速。同时对进料口防冲档杆和折流板形式进行改造,此改造方案施工量较小,可执行性较强。

通过对苯乙烯装置三联换热器E-2201管束泄漏原因分析和相应的改进措施,消除了管束泄漏隐患,延长了设备使用寿命,从而达到装置安、稳、长、满、优运行目的。

猜你喜欢

苯乙烯汽化管束
空冷器管束断裂失效分析
“汽化和液化”“升华和凝华”知识巩固
多频涡流检测技术在热网加热器性能评价中的应用
全球苯乙烯行业或面临重组
2020年国内苯乙烯市场不容乐观
『汽化和液化』『升华和凝华』随堂练
放开管束孩子的手
制动管束的设计要点及在装配中的优点
温室药液汽化装置效果研究
1 000 MW超超临界锅炉BCP泵汽化过程及原因分析