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天然气净化行业首套CANSOLV尾气处理装置水平衡探讨

2021-12-09罗东雷恒赖兵汪年斌罗斌张军邓翔宇伍强

石油石化节能 2021年11期
关键词:热稳定性湿式尾气

罗东 雷恒 赖兵 汪年斌 罗斌 张军 邓翔宇 伍强

(西南油气田分公司天然气净化总厂)

安岳净化公司Ⅰ、Ⅱ列主体装置分别于2019年10 月和12 月投产,单列设计日处理原料气600×104m3,每列单独设有一套与之相匹配的CANSOLV尾气处理装置,设计处理烟气6×106m3/h,设计尾气SO2排放浓度小于或等于400 mg/m3。

1 工艺流程简介

硫黄回收装置来的克劳斯尾气、液硫池废气,以及脱水装置TEG 废气分别引入CANSOLV 尾气处理装置焚烧炉高温焚烧后,进入文丘里组合塔被酸水冷却,烟气温度从245 ℃降至55 ℃以下,然后经过湿式电除雾器除酸雾后,烟气进入SO2吸收塔脱除SO2,再被加热后从尾气烟囱排放[1-2]。

CANSOLV 尾气处理装置在运行过程中,文丘里组合塔产生的酸水(主要成分:H2SO4和H2SO3)和胺液净化撬(APU)产生的冲洗废水(主要成分:NaOH、Na2SO4和Na2SO3)全部排入中和罐,在中和罐内被碱液中和后泵送至污水处理装置(催化氧化装置、生产废水处理装置、蒸发结晶装置)生成淡水和粗盐[3]。CANSOLV尾气处理装置流程图见图1。

图1 CANSOLV尾气处理流程

2 生产废水产生情况

自安岳净化公司CANSOLV 尾气处理装置投产以来,单套尾气处理装置设计废水总产生量为127 m3/d,实际生产过程中废水产生量约为180 m3/d。安岳净化公司生产废水处理装置处理能力为1 250 m3/d,对装置进行水平衡计算,发现装置生产废水实际产生量约1 261 m3/d,其中两套CANSOLV尾气处理装置产生的废水量约350 m3/d,占生产废水总产生量的28%左右,为重要来源之一。安岳净化公司装置水平衡结果见图2。

图2 安岳净化公司装置水平衡结果

生产废水产生量超设计处理量,处理不及时,导致生产废水调节池长期处于满液位,不仅限制CANSOLV 尾气处理装置APU 运行频次,导致胺液中HSS含量长期超标,还容易出现生产废水调节池污水外溢,造成环保事故。

3 生产废水来源分析

CANSOLV 尾气处理装置废水产生来源有三个:文丘里组合塔酸水、APU废水、电除雾器冲洗水。单套尾气处理装置废水产生量见表1。

表1 单套尾气处理装置废水产生量

其中,文丘里组合塔酸水产生量与烟气温度直接相关,烟气设计温度小于或等于55 ℃,烟气温度越高,酸水被烟气带走越多,排放至中和罐的则越少,目前烟气温度控制在42~45 ℃。APU设计运行频次为8 次/d,目前每天启运频次约10~11 次。电除雾器冲洗水量与冲洗时间和频次相关,厂家建议每次冲洗时间5~10 min,1~2 天冲洗一次,当前冲洗时间为9~10 min/次,每天冲洗一次。

4 优化测试

4.1 提高烟气温度

将烟气出文丘里组合塔温度从35 ℃缓慢升至55 ℃,每次提升1 ℃,稳定运行观察1天。在提高烟气温度期间,主要观察文丘里组合塔的废水排放流量、烟气加热器进口端管箱底部凝液排放流量、废水调节池温度,以及尾气SO2排放浓度。烟气温度和废水排放测试数据见表2。

表2 烟气温度和废水排放测试数据

通过提高烟气温度测试,得出如下结论:

1)随着烟气温度升高,尾气处理装置文丘里组合塔废水产生量明显下降,减少的水分随烟气被带至烟气加热器进口端排液设施排放,还有部分通过烟囱排放至大气。

2)整个调整过程,尾气SO2排放浓度波动较小,且排放值远远低于400 mg/m3,尾气处理装置运行平稳。

3)随着烟气温度升高,废水调节池温度逐渐上升,当烟气温度提升至52 ℃时,生产废水调节池温度已上升至40 ℃,达到了生产废水处理装置RO反渗透膜运行温度上限。

4)在确保生产废水处理装置RO反渗透膜正常运行情况下(废水调节池温度≤40 ℃),最终确定烟气出文丘里组合塔温度最佳控制范围为50 ~52 ℃,在这个温度范围内,文丘里组合塔废水排放量最低。调整前,烟气控制温度约40 ℃,调整后烟气控制温度为50 ℃,平均每天减少废水排放量约33 m3。

4.2 降低DS溶液热稳定性盐含量

影响DS 溶液热稳定性盐含量的因素主要为两方面:一是烟气中硫酸雾和SO3含量较高,烟气经过DS 溶液后,硫酸雾和SO3进入溶液形成硫酸盐,导致热稳定性盐含量偏高;二是APU 除盐能力下降。

4.2.1 提高电除雾器运行电压

由于目前没有手段对烟气中硫酸雾和SO3含量进行分析,查阅DS 溶液热稳定性盐含量变化趋势,发现自5月18日起,两列尾气处理装置热稳定性盐上升趋势较以往更快,检查发现湿式电除雾器由于绝缘子室窜漏放电,湿式电除雾器降压运行。导致电除雾器除雾效果不好[4],湿式电除雾器设计运行电压为72 kV,故障期间运行电压仅为41 kV左右。

以Ⅰ列尾气处理装置为例,烟气中硫酸雾和SO3含量较高,进入DS溶液后,直接导致热稳定性盐含量升高。5 月28 日,更换绝缘子室穿墙套管,四个绝缘子室增加氮气正压保护后,提升湿式电除雾器运行电压,热稳定性盐含量明显下降[5]。湿式电除雾器整改前后Ⅰ列尾气处理装置热稳定性盐含量数据对比见表3。

表3 湿式电除雾器整改前后Ⅰ列热稳定性盐含量分析数据对比

5月28日以后,将湿式电除雾器运行电压提升至设计电压,除雾效果较好,热稳定性盐含量逐渐下降,但仍未降至设计范围1.1~1.3 摩尔当量范围内。

4.2.2 优化APU运行效果

APU 通过阴离子树脂[6]除去DS 贫液中的HSS,但运行一次将产生废水5.75 m3,且设计每天启运频次为8 次,使用寿命为2 000 次。当前APU 启运频次已达到平均11 次/d,但无法继续降低至1.1~1.3摩尔当量范围内。查阅APU 树脂使用次数为1 218次,离设计使用寿命2 000 次还有很大距离,但树脂颜色偏红,初步推测APU 树脂存在中毒[7],性能下降,除盐能力降低。随后取APU 废水进行分析,分析结果显示Ⅰ列APU 除盐能力为33 kg/次,已远低于设计51 kg/次,证实了Ⅰ列APU 树脂除盐能力明显下降。

立即更换树脂,规定每天APU启运频次为8次,发现DS 贫液中热稳定性盐含量逐渐下降。32 天后,热稳定性盐含量已降至1.25摩尔当量。更换树脂后Ⅰ列热稳定性盐含量分析数据见表4。

表4 更换树脂后Ⅰ列热稳定性盐含量分析数据

热稳定性盐含量降至1.25 摩尔当量后,目前APU 启运次数已降至4 次/d,两套尾气处理装置平均每天可以减少APU废水排放69 m3。

4.3 减少电除雾冲洗时间

湿式电除雾器需定期用除盐水进行冲洗,防止阴极线和阳极管上杂质积累结垢,影响除雾效果。除盐水冲洗流量约为0.283 m3/min,根据厂家提供的每次冲洗时间5~10 min,每天冲洗一次进行调整。以湿式电除雾器阴极线和阳极管不结垢正常运行为前提,调整除盐水每次冲洗时间和冲洗频率。调整除盐水每次冲洗时间结果统计见表5。

表5 调整除盐水每次冲洗时间结果统计

通过测试,可以发现,降低除盐水冲洗时间,观察两天,当除盐水冲洗时间降至5 min/次,阴极线和阳极管上无明显杂质积累。因此,我们将除盐水每次冲洗时间定为5 min。并按照该冲洗时间测试冲洗频次,调整除盐水冲洗频次结果统计见表6。

表6 调整除盐水冲洗频次结果统计

通过测试,可以发现在除盐水冲洗时间为5 min/次的情况下,冲洗频次增加到4 天时,明显可以观察到阴极线和阳极管上有杂质积累,存在结垢的倾向。为确保设备运行安全,选择每2天冲洗一次。调整前后,可以减少电除雾器冲洗废水排放量约1.6 m3/d。

5 优化效果及效益

5.1 尾气处理装置废水产生量

根据装置优化措施[8-10],控制烟气温度50 ℃,单套APU 启运频次4 次/d,电除雾器2 天冲洗1 次,每次冲洗5 min,重新进行装置水平衡核算,核算结果显示尾气处理装置每天排放废水约250 m3,比优化前每天减排约98 m3,优化效果明显。

再看装置生产废水产生量,优化后,生产废水每天产生量约1 159.3 m3,低于设计处理量1 200 m3/d,生产废水调节池液位逐渐下降。生产废水COD浓度已降至96 mg/L,虽然仍高于设计上限值70 mg/L,但比优化前已明显下降。目前生产废水处理装置和蒸发结晶装置运行平稳。

5.2 环保效益

CANSOLV 尾气处理装置优化后,显著降低了废水产生量,减少了蒸发结晶装置废盐产生量,减少了固体废弃物的产生,优化操作后每月平均减少3 t固体废弃物。

5.3 经济效益

CANSOLV 尾气处理装置优化后,显著降低了尾气处理装置废水产生量,减少了尾气处理装置中和废水碱液用量。

投入成本:更换APU活性树脂1 m3,惰性树脂0.1 m3,使用寿命8 个月,折算为每月投入成本为16 600 元。平均每月减少碱液用量18 t,节省碱液成本费用45 000 元,每月少产生3 t 固体废弃物,相应每月减少固体废弃物处理费3 750元。

此外,废水产生量减少,降低了生产废水处理装置运行负荷,降低了装置运行能耗。

经过统计,7 月生产废水处理装置共处理废水32136m3,装置当月电耗65985kWh,单价0.55元/kWh;当月耗水量576 t,单价4 元/t;主要化工药剂如:碳酸钠6.5 t,单价3 000元/t;混凝剂PAC 4 t,单价6 000 元/t;反渗透膜阻垢剂0.1 t,单价42 000 元/t;工业盐4.5 t,单价600 元/t;次氯酸钠2 t,单价3 500元/t。根据以上数据计算出每处理1 m3生产废水的成本单价为2.99元/m3。

活动开展后,平均每月尾气处理装置废水产生量降至7 212 m3,减少废水产生量3 038 m3,节约生产装置运行能耗9 083.6元。

6 总结及建议

1)通过提高烟气出文丘里组合塔温度,可以将更多的水分通过烟气带至烟囱排放,从而减少生产废水产生量。但烟气出文丘里组合塔温度尽可能控制在50~52 ℃范围内,防止生产废水调节池温度超高。

2)通过提高湿式电除雾器运行电压,可以有效去除烟气中的硫酸雾和SO3,有效控制热稳定性盐的增量,从而降低APU启运频次,减少生产废水产生量。湿式电除雾器运行电压尽可能控制在70~72 kV,偏低除雾效果不佳,偏高则存在电气元件使用寿命缩短的问题。

3)通过适当降低湿式电除雾器冲洗时间,适当延长湿式电除雾器冲洗时间间隔,也会减少尾气处理装置废水产生量。调整湿式电除雾器冲洗时间和频次后,需加强对电除雾器运行电压、现场看窗除雾效果、阴极线和阳极管结垢情况等的检查,防止内部构件结垢。

4)树脂性能越好,除盐能力越强,随着使用次数的增加,树脂除盐能力逐渐下降,需定期对树脂除盐能力进行分析,避免出现树脂除盐能力下降,但未及时更换,导致APU启运频次超设计,产生较多废水。

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