浅析变压器接地屏蔽设计改进
2021-06-16李学锋蔡定国
李学锋 蔡定国 连 骏
明珠电气股份有限公司,广东 广州 511400
整流变压器是整流设备的电源变压器,是专供整流系统的变压器。整流设备的特点是原方输入交流,而副方通过整流原件后输出直流。由于整流变压器绕组中电流含有非正弦的高次谐波,为了提高功率因数,整流变压器绕组大多采用二分裂、三分裂结构,广泛应用在冶炼轧钢、变频传动等领域。
为了减小整流变压器高、低压之间高次谐波的影响,均应在高、低压绕组之间加绕静电屏蔽层。整流变压器绕组接地屏蔽通常由铜箔绕制成一个不闭合的开路环,通常放置在主通道高低压线圈之间,铜箔端部通过引线引出接地,其主要作用是抑制电网谐波,消除漏磁通对设备的干扰,保护阀侧用电设备的安全。
1 试验数据和故障现象分析
1.1 故障变压器基本参数及运行状态
该变压器型号:ZSF-8400/10,额定容量:8400 kVA,绕组额定电压和分接范围:10±2×2.5%/2×3.55 kV,联结组别:Dd0y11,冷却方式:自然油循环自冷(ONAN)。该变压器为高、低压轴向分裂结构,高压绕组为中部调压,二次侧接交变频系统,此产品在现场的负载是一台5500 kVA的电动机,电动机带转孔轧机,用于钢管的转孔之用。
1.2 变压器保护动作情况
该变压器后台显示轻瓦斯保护动作,此前变压器已带载运行60天左右,无异常,由于某钢厂生产任务工作繁忙,现场维护人员对变压器气体继电器进行了放气处理,对高压柜进行了复位送电,变压器继续进行工作,1天后,轻瓦斯再次动作报警。
1.3 现场电气试验分析及检查情况
技术人员到达变压器现场后,对变压器进行例行试验,其中包括变比试验、直流电阻试验、绝缘直流电阻试验、空负载试验、工频耐压试验等[1-2],所做试验均没有发现变压器有异常,忽略试验条件不同造成的影响,所有试验数据与出厂试验数据基本吻合,如表1、表2所示。唯有气体继电器中含气,排出去的气体可燃,成蓝色火焰状。
表2 现场空载负载试验数据
表1 现场直流电阻试验数据 试验温度:20℃
1.4 绝缘油色谱分析
故障发生后,对该变压器绝缘油进行色谱分析如表3所示,H2烃类气体含量大幅增长且C2H2含量严重超标,根据DL/T722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》,三比值法分析编码为110,属于电弧放电兼过热,提示为参考典例因环流引起电弧[3]。
表3 油中溶解气体数据
2 处理方法和原因分析
2.1 现场变压器解体检查
变压器进行现场吊心后,变压器高压线圈外表面无异常,没有发现放电点,拆除掉铁芯上铁轭后,首先把A相高压线圈拔出后,发现高低压主通道绝缘纸筒中部有明显炭黑,并且放电部位已把主绝缘绝缘纸筒烧漏,如图1所示。然后对B、C两相也分别进行了解体,共计发现放电位置六处,分别为A、B、C三相中部上下部铜箔连接处位置,每相接地屏蔽有两处烧毁点,如图2所示。
图2 接地屏蔽故障点
图1 主通道绝缘纸筒炭黑点
2.2 故障原因分析
此变压器设计结构为内低压外高压,高压上下部线圈并联,中部抽头调压,高压线圈整体采用3.0 mm硬纸筒绕制而成,低压线圈在里为双分裂结构,上部为角接线,下部为星接线,当初设计者为了节约铜材,接地屏蔽采用四段铜带并联结构,四段铜带再由三根软铜带相串联后在端部引出接地,经认真研究分析这种屏蔽结构是极其不合理的,由于线圈中部存在漏磁严重,此时接地屏蔽相当于多点接地,而烧毁的两处均已构成回路,漏磁环流在此回路通过,产生了极大的危害电流,是造成这次故障的主要原因。如图3所示,黑色处为故障点[4-5]。
图3 故障时接地屏蔽结构简图
2.3 处理措施
对变压器接地屏蔽进行了重新改进设计,屏蔽优化为上下部单独一张铜带结构,上下端部用软铜线单独引出接地,如图4所示。更换全部高低压线圈及变压器绝缘油,返修后变压器运行至今无任何问题。
图4 更改后接地屏蔽结构简图
3 总 结
本文介绍了一起由于接地屏蔽设计得不合理而导致变压器故障案例,从中可以看出变压器的安全可靠运行对工厂正常生产、经济效益的提升有着很重要的意义,变压器接地屏蔽设计的合理与否直接关系到产品运行状态,通过改进变压器接地屏蔽的结构,提高了变压器的安全可靠性[6]。
建议今后当发现变压器出现电流、电压、瓦斯报警等异常时,为确认变压器的运行状况,避免变压器在非正常状态下继续运行,应立即安排油色谱分析并运行12 h再次进行油色谱分析对比,当任意特征气体有明显增长时,应立即安排停电试验[7]。