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中东S油田水平井控水有机解堵研究及应用*

2020-07-02邵尚奇冯浦涌高纪超王达李换浦

广东石油化工学院学报 2020年3期
关键词:乳状液酸液水平井

邵尚奇,冯浦涌,高纪超,王达,李换浦

(中海油田服务股份有限公司,天津 300459)

中东地区S油田储层以碳酸盐岩为主,埋深4000~4100 m,温度115~120 ℃,具有埋藏深,温度高等特点。由于水平井可以增大泄油面积,改善了油气流动的通道,目前水平井已逐渐成为开发的重要手段之一[1-3]。S油田原油中部分区块的沥青质含量可高达3.6%~11.7% ,随着储层压力下降,原油脱气,导致原油可溶解的沥青含量下降,导致沥青质等沉积,形成有机垢。随着油田的开发,油水界面抬升,水平井的含水率逐渐升高。而原油中的沥青质是一种很好的乳化剂,油水混合液在生产管柱内经过高速剪切、乳化,形成黏稠的乳状液。该乳状液流动性较差,堵塞地层流动通道以及管柱,造成近井地带的污染,导致部分油井产量大幅下降,因此如何解决控水是问题的关键。

国外对于控水做了很多研究。Varshney等研制出了用乳化柴油为载体的遇水膨胀聚合物的复合堵漏材料,可以降低聚合物提前膨胀的风险[4]。Cottin等研制出了一种微粒凝胶材料,微粒凝胶由聚合物链通过有机交联聚合而成,大于普通的聚合物分子,具有耐盐、耐剪切及抗H2S等性能,可有效地封堵高渗的水层[5]。

国内对控水的研究主要集中在控水酸化方面。刘晖等通过实验研究,研制出了一种泡沫堵水体系,以水作为分散介质,遇水之后起到封堵效果;在遇油之后泡沫变得不稳定,丧失封堵能力[6]。吴广等研制出了一种油包水乳状液用于分流酸化,可封堵高渗透率储层,实现酸液转向的目的[7]。综合国内外现有研究,主要都是针对直井或水平井的控水酸化,而针对受乳化以及有机垢污染的直井及水平井,在室内试验及现场应用方面较少。

本文基于室内实验,研制出了一种油包水暂堵液。这种油包水暂堵液由活性柴油和地表水按一定比例配制而成,它主要具有以下几大优点:(1)在90 ℃,100 r/min的条件下,仍然保持有较高的黏度,且随着温度升高,黏度逐渐增大;(2)油包水乳状液进入储层孔隙喉道后,可产生贾敏效应,封堵水层;(3)遇水之后,随着水相含量的增加,暂堵液的黏度增大。暂堵液有“遇水增黏,遇酸破胶”的特点,可选择性封堵出水层位,当遇到酸液后,会自动破胶降黏,不会因为后续酸化导致返排困难的情况。针对储层有机垢污染较为严重的情况,研制出了一种有机解堵剂,可有效溶解管柱及地层中的有机垢,并且可有效降低生产管柱中油水乳状液的黏度,降黏率可以达到99.98%。2019年在中东地区S油田进行了现场应用,取得了良好的应用效果。

1 暂堵液性能评价

1.1 暂堵液黏度评价

1.1.1 不同油水比条件下暂堵液黏度变化

在室内条件下,将活性柴油与地表水按照1∶9,2∶8,3∶7,4∶6,5∶5的不同体积比配制油包水暂堵液。在90 ℃条件下,用Brookfield黏度计测量不同油水比条件下的黏度值。实验结果如图1所示。当油水比越低时,暂堵液黏度越高。且随着转速的增加,不同油水比的暂堵液的黏度均逐渐降低。

1.1.2 不同温度条件下暂堵液黏度变化

活性柴油与地表水按3∶7的体积比配制暂堵液,分别在30,40,50,60,70,80,90 ℃条件下,在30~100 r/min不同转速条件下,测量不同温度条件下的黏度值。实验结果如图2所示,随着温度的升高,暂堵液黏度逐渐升高,这可能与随着温度升高,暂堵液中微粒的运动变得剧烈有关。

图1 暂堵液黏度随转速关系 图2 暂堵液黏度随温度关系

图3 不同矿化度条件下暂堵液黏度对比

1.1.3 不同矿化度条件下暂堵液黏度变化

用地表水和地层水与活性柴油按7∶3比例配制暂堵液,在90 ℃,30~100 r/min不同转速条件下测量暂堵液的黏度。地表水密度为1.0083 g/cm3,矿化度为1.56×10-2,地层水密度为1.1173 g/cm3,矿化度为19.44×10-2。实验结果如图3所示,用地层水配制的乳状液黏度比地表水高,这说明随着矿化度的上升,乳状液的黏度逐渐上升。

1.2 暂堵液高温稳定性评价

将活性柴油和地表水按3∶7的比例配制暂堵液,放入50 mL具塞量筒,在90 ℃的条件下,观察暂堵液的分层情况。4 h后分液体积为0.2 mL,分液率为0.4%;8 h后分液体积为0.4 mL,分液率为0.8%;24 h分液体积为2 mL,分液率为4%;36 h分液体积为2.2 mL,分液率为4.2%。实验结果表明,即使在高温条件下,暂堵液仍然保持较好的稳定性,可起到封堵水层的作用。

1.3 暂堵液破胶性能评价

活性柴油和地表水按照3∶7的比例配制乳状液,取70 mL乳状液倒入比色管中,分别加入30 mL转向酸液和30 mL有机解堵剂。实验结果表明,酸液与乳状液接触后,界面被迅速破坏,5 min后乳状液由70 mL降至17 mL。随着时间的增加,乳状液的体积逐渐减少,说明酸液可以起到很好的破胶效果。有机解堵剂与乳状液接触后,乳状液界面基本保持不变,说明有机解堵剂并不破坏暂堵液的性能,暂堵液在井下与有机解堵剂接触后,依旧可以保持较好的封堵性能。

1.4 封堵与控水性能评价

根据水平井储层渗透率差异较大的特征,选取和储层渗透率相近的岩芯进行封堵实验。将两块渗透率差异较大的岩芯并联,B4为高渗岩芯,渗透率为50.5 mD;D3为低渗岩芯,渗透率为6.2 mD。

图4 并联岩芯暂堵液封堵评价实验

实验结果如图4所示,暂堵液主要封堵高渗岩芯,进入高渗岩芯后,渗透率下降至14.7%,相反,暂堵液对于低渗岩芯的渗透率影响较小,暂堵液进入低渗岩芯后,渗透率仅下降14%。反替酸液后,两块岩芯渗透率均提高,说明酸液可以有效使暂堵液破胶,不会污染储层。

2 有机解堵剂性能评价

称取适量58#工业沥青,加入有机解堵剂,放入90 ℃水浴锅中加热2 h,过滤及称质量。实验结果显示,有机解堵剂对沥青的溶蚀率可达到92.3%,具有良好的有机垢溶解性能。

从现场取得一些油水乳化液,在常温和90 ℃条件下测量黏度,分别加入破乳剂和有机解堵剂,再测量乳化液的黏度。实验结果显示,在常温下测得黏度为1.31×106~1.45×106MPa·s,90 ℃条件下黏度为0.7616×105~2.55×1005MPa·s,加入1%破乳剂后,黏度为2230~3330 MPa·s,加入10%的有机解堵剂后,乳化液黏度降为143~247 MPa·s。有机解堵剂的破乳降黏效果较破乳剂更好。

3 现场应用

3.1 处理思路

P井是一口水平井,储层埋深4000~4100 m,储层以石灰岩为主,水平段长度474 m,孔隙度8.0%~17.5%,渗透率4.5%~99.1%,属低-中孔,低-中渗储层。

原油性质相对较好,以中质原油为主(API:22.5),沥青的质量分数为3.6%~11.7%,蜡的质量分数为0~2.9%,CO2体积分数为3.4%~7.2%,H2S体积分数为0.4%~2.5%,地下密度为0.9122 g/cm3,泡点压力为18.3 MPa,原始溶解气油比为133 m3/m3。

P井有机垢污染较严重,2019年3月进行测静压作业遇阻,起出的管串发现有大块的有机垢。随着不断开发,该井的含水率逐渐升高,地层水与有机质含量较高的原油相混合,在生产管柱内经过高速剪切,形成黏度比较高的乳化液,造成井筒及近井地带的污染。

针对这口井的复杂情况,采取活性柴油和有机溶剂相结合的思路,活性柴油首先封堵出水层段,有机溶剂处理上部有机垢污染储层。利用连续油管作为施工管柱,对水平段实施定点精准化施工。考虑到活性柴油在地层中易向下流动,泵注活性柴油时,每60 m泵注一段活性柴油,避免单点泵注易造成流体下移。随后连续油管提到水平段根部,通过连续油管向下拖动,实现储层均匀解堵。

3.2 应用效果

2019年6月,进行了控水有机解堵作业。首先通过连续油管泵注暂堵液,封堵高渗储层,然后泵注有机解堵剂处理生产管柱及油层。连续油管在水平段可实现定点封堵及均匀解堵。该井作业前由于有机垢及乳化问题,产量下降较快,无法自喷生产。在作业之前利用连续油管气举,测试产量约为49 m3/d,出液不连续且返出物黏度较高,产量有下降趋势,平均含水率95%。作业后,利用连续油管气举,该井测试产量可达到238 m3/d,且保持稳定,流体黏度为18080 MPa·s,含水率由95%下降至50%,说明暂堵液体系有效地封堵了水层,有机解堵剂有效地解除了有机垢污染,产量提高了385%,现场作业取得了良好的应用效果。

4 结论

(1)油包水暂堵液在高温剪切条件下,仍然保持较高的黏度值,且随着水相含量和温度的升高,暂堵液的黏度逐渐增大,这可能与暂堵液中的微粒运动有关。

(2)暂堵液能有效封堵高渗储层,遇酸可实现破胶,不会对储层造成污染,有机解堵剂可有效溶解有机垢并实现破乳降黏,改善流体的流动条件。

(3)现场应用表明,暂堵液体系可在水平井中有效封堵水层,有效降低含水率,有机解堵剂可解除井筒及储层近井地带的有机污染,降低乳状液的黏度,改善流体流动条件。下一步需对暂堵液进行进一步评价与研究,以满足高孔渗、漏失量大等复杂井下情况的需求。

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