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远程智能开关井应用与分析

2020-06-03王小勇

石油工业技术监督 2020年3期
关键词:针阀气井井口

王小勇

中国石油长庆油田苏里格南作业分公司(陕西 西安 710018)

随着中国石油长庆油田苏里格作业分公司(以下简称苏南作业区)气井持续生产,气井逐渐出现积液情况,制定合理的开关井制度,最大程度地挖掘老井的潜能,成为气井管理的一项重要工作[1-3]。在严格控制用工成本,生产气井数量逐渐增多情况下,加快建设智能化气田成为一种趋势。对远程开关井设备在井口应用进行论述分析,依托生产现场稳定高速的光纤网络,利用远程智能开关井设备实现气井的的生产管理。利用先进技术来解决气井管理问题[4],做到随时调整气井生产制度,最大限度挖掘气井潜能,减少人员用工成本。

1 应用测试

1.1 试验目的

1.1.1 解决人工开井的工作量

2018 年冬季运行期间,作业区共进行161 口井499次间歇开关井工作,不但工作量大,增产效果由初期的日增产9×104m3减少至5×104m3左右。应用远程智能开关井技术能有效解决人工开井的工作量。

1.1.2 有效解决气井压力恢复时机

目前苏南作业二区205口气井存在不同程度的积液现象,作业区目前的排水措施主要为间歇开关井和速度管柱,尤其是采取速度管柱的积液井的进一步增产措施仅为间歇开关井[5]。根据气井产量、压力恢复速度,随时调整气井间歇开关井制度。

1.2 试验原则

1.2.1 选井原则

开展远程智能开关井设备安装,选择积液情况不太严重、累计产气量超过500×104m3、执行压力恢复措施后超过10 MPa的气井,气井所在区域存在外协形势较为严峻等问题。综合考虑,经过初步筛选,选择A、B井开展远程智能开关井试验。

1.2.2 现场条件原则

苏南地区井口数据通过稳定高速的光纤传输至控制系统,井丛供电采取10 kV及风光互补供电2种模式,现有的通信及电力条件为井口技术改造、智能设备安装提供了有利的条件。

1.3 试验设备选取

1.3.1 井口改造

将装置安装于针阀上,通过直流无刷电机驱动针阀转动进行开关井作业,配套智能生产控制器、角度传感器,开度控制,开关井数据信号反馈,设定定压开关井、定时开关井、常开常关井模式,从而提高生产效率,降低员工劳动强度,进一步提高气井生产管理自动化水平[6]。

1.3.2 通讯方式

苏南地区井口信号传输采用Modbus RTU 通讯协议,采取R485通讯方式。远程智能开关井设备通讯方式应满足现场工况,设备控制、供电线路连接井口RTU柜,实现设备供电、数据传输及远程控制。

1.3.3 系统结构

针阀控制装置是一种自动控制设备,它是由智能控制器、压力传感器、角度传感器、驱动电机、减速器和相关机械结构等组成;它是配合针阀使用设计的专用设备,内设多种控制模式,包括定时模式、压力模式、开度模式、暂停模式和手动控制模式。此外,智能控制器具有兼容ModbusRTU 协议的RS485 通信接口,可实现远程操作。

1.3.4 设备工艺原理

将智能仿真开关装置安装于针阀上,压力传感器安装于针阀上、下游,可实现针阀电动控制,提高生产效率,降低员工劳动强度,进一步提高气井生产管理自动化水平。智能仿真开关装置主要由电动执行装置和压力传感器组成。电动执行装置可根据设定定时、定压控制模式开关井生产制度,自动执行开关井操作,可通过远程操作实现针阀开、关控制,以及生产制度的设定。另外可以实现下游管线的超压、低压保护功能。

1.4 现场应用

1.4.1 四川自贡远程人工智能开关井设备试验

1)现场手持终端试验阶段。2017 年5 月13 日至5 月22 日,就该阀门现场手动强制开关、现场比例设置电动开井、现场电动关井及现场高压差电动开井共计9井次的试验,实现了现场自动开关井功能。

2)井口RTU 试验阶段。2017 年5 月24 日至6月3 日,通过井口RTU 机柜,使用电脑远程控制,对该阀远程通讯及控制系统进行了3次调试工作。

3)井丛RTU 试验阶段。2017 年6 月3 日至6 月15日,通过井丛RTU机柜添加、调试程序,对该阀远程通讯及控制系统进行了5 次调试,实现了从井丛RTU到现场阀门的自动控制。

4)PKS站控试验阶段。2017年6月15日至6月18 日,通过苏里格南C2 集气站PKS 站控系统连接点位、添加界面,于6 月18 日完成集气站至井口的通讯及控制功能调试,并在20:40由C2集气站员工在站控平台完成A井压恢开井作业。

2019年1月29日,在前期四川自贡远程开关井设备阀试验基础上,解决了设备内漏、无法完全关闭、无法执行暂停指令、控制电流要求过高等问题,安装XX智能开关井设备并进行试验。该阀可实现完全关闭、轻松打开,更加满足生产现场工况,前期试验测试数据见表1。

1.4.2 试验效果

1)A井2013年11月9日投产,投产初期日产气量2.728 4×104m3,2014 年7 月日产量降至0.217 7×104m3,气井受积液影响间歇生产。2016年8月安装速度管柱,措施后生产119 d,平均日产0.524 6×104m3,产量低于速度管柱临界携液流量,需要进行间歇生产,由于速度管柱摩阻较大,间歇生产效果不理想,该阶段平均日产仅0.170 8×104m3。

2019 年1 月29 日,安装智能开关井设备,根据生产数据判断试验井均为Ⅲ类井,目前生产制度为关24 h开8 h。措施后日产增至0.318 8×104m3,增产幅度达到86.6%,从初始试验至今,累计减少人工开关井26次。

2)B 井2013 年11 月19 日投产,投产初期日产气量2.262 9×104m3,2013 年12 月30 日产量降至0.499 8×104m3,气井受积液影响间歇生产。

2016年8月安装速度管柱,措施后生产18 d,平均日产0.502 0×104m3,产量低于速度管柱临界携液流量,需要间歇生产,由于速度管柱摩阻较大,间歇生产效果不理想,该阶段平均日产仅0.075 2×104m3。

表1 正常运行时测试数据记录

2019 年1 月29 日,安装智能开关井设备,根据生产数据判断试验井均为Ⅲ类井,目前生产制度为关15 h开5 h。措施后日产增至0.206 9×104m3,增产幅度达到175%,从初始试验至今,累计减少人工开关井19次。

1.5 经济性评价

远程开关井设备安装过程中井口改造较小,设备拆除后可进行循环利用。根据A、B 井生产情况分析,安装远程智能开关井设备后,增产幅度分别到达86.6%、175%,按照设备每台3 万元计算,可在30 d 内收回设备成本。同时,按照较少人工开关井井次计算,减少车辆行驶公里数,降低外协纠纷频次,可节约各项费用共计1.77万元。

2 结束语

通过远程智能开关井应用与分析,为后期该项技术的推广应用提供了一定的基础。将远程智能开关井充分应用到气井生产管理中去,实现了对气井的产能挖潜,降低了人工成本,提高了气井生产效率,气井管理工作由过去的被动式变成主动管理。通过该项技术的应用,不仅节约人力,而且会大大提高管理的效率。良好的经济效益,设计简单、高可靠性、低成本的特点使得远程开关井设备可以进行推广应用。

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