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渤海曹妃甸区块钻井液体系优化研究

2020-04-30董平华刘海龙霍宏博李治衡

化学工程师 2020年4期
关键词:钻屑膨胀率曹妃甸

董平华 ,张 磊 ,刘海龙 ,霍宏博 ,李治衡

(1.中海石油(中国)有限公司 天津分公司,天津 300459;2.海洋石油高效开发国家重点实验室,天津300459)

曹妃甸区块位于渤海中部海域,油层主要分布在新近系明化镇组和馆陶组。明化镇和馆陶组地层砂泥岩互层多,地层强度低,抵抗变形能力弱,易造成蠕变缩经,泥岩伊蒙混层含量高,易水化膨胀,进而造成井下起下钻遇阻等复杂情况,如钻井液抑制性过强,极易造成倒划眼困难[1-9],特别是在浅层大斜度井和大位移井更为突出。曹妃甸区块已钻探井13口,已钻井所发生的井下复杂情况主要是起下钻阻卡划眼、测井遇阻与遇卡,处理起下钻阻卡(划眼)共302.3h,占84%。13口总共起钻90趟,起钻遇卡倒划眼26趟,占29%,倒划眼过程中出现扭矩增大、憋泵、抬钻具等井下复杂情况,共下钻77趟,遇阻划眼8趟,占10%。为提升开发井钻井作业效率,改善所采用的钻完井液体系与油田地层的适应性,本研究根据岩性特点,提出了改进PEC钻井液体系优化方向和措施,采用强包被,强封堵,多重抑制的技术方法缓解缩径而引起的起下钻阻卡、倒划眼困难。室内在改进型PEC钻井液的基础上,通过包被剂加量优化,封堵剂的优选,抑制剂的评价等进一步优化了改进型PEC钻井液,提高了针对性并现场应用,降低了复杂情况,提高了起下钻时效。

1 复杂情况分析

1.1 岩性特点和分析

曹妃甸区块明上段和明下段上部表现为砂泥岩互层为主,而明下段中下部则表现为泥岩夹薄层砂岩,砂岩多为细砂状结构,馆陶组表现为厚层砂岩夹薄层泥岩的特征,砂岩为中-粗砂状结构。明化镇泥岩黏土矿物主要由伊蒙混层(61%~84%)组成,其次为伊利石(4%~12%)、高岭石(6%~18%)、绿泥石(6%~13%),伊蒙混层中混层比为60%~65%,明化镇组钻屑粘土矿物总量在20%~28%,水化能力较强的伊蒙混层在71%~86%之间;馆陶组泥岩黏土矿物主要由伊蒙混层(62%~76%)组成,其次为伊利石(4%~12%)、高岭石(10%~14%)、绿泥石(10%~12%),伊蒙混层中混层比为(65%~70%)。馆陶组钻屑粘土矿物含量高达18%~35%,其水化能力较强伊蒙混层含量在48%~76%,高岭石含量为12%~35%。根据实验要求,对明化镇与馆陶组钻屑进行理化性能分析,钻屑回收率在4.2%~5.3%,钻屑膨胀率在22.81%~37%,密度在 2.4~2.51g·cm-3,明化镇和馆陶组地层属于强分散、强膨胀地层。

由于砂泥岩存在蠕变性质,裸眼段井壁会随着钻开时间的增加而变形破坏。室内研究了蠕变缩径的大小随时间的变化关系,曹妃甸浅层砂泥岩都表现出较强的蠕变性质,岩心蠕变率受偏应力影响,岩心发生瞬态蠕变后进入稳定蠕变过程,偏应力越大,蠕变率增长速度越快。且随着岩石含水率的上升,砂泥岩的稳态蠕变速率明显上升,瞬时形变明显增加。

钻井过程中,泥岩与钻井液接触,钻井液中的水分向地层内渗透,在泥岩吸水过程中,泥岩会产生膨胀应变,进而产生膨胀应力。利用吸水膨胀系数测量装置[10]测定现场岩芯样品在PEC体系下垂向和径向膨胀应变量随吸附含水量间的关系,结果表明膨胀应变随泥岩含水量增加急剧增加,进而引起井壁失稳,造成复杂情况。

1.2 技术思路

根据岩性特点和分析,曹妃甸油田明化镇组与馆陶组胶结差,孔渗高,岩石强度低,易水化膨胀和蠕变缩径,地层被钻开瞬间,发生瞬间塑性变形,钻井液滤液进入引发蠕变和水化膨胀,造成井径缩小,起钻阻卡,抬钻具、憋泵等现象,砂泥岩交界处,最为严重。若采用强抑制的氯化钾钻井液钻进,起下钻阻卡更为严重,因为K+主要是通过其镶嵌作用来抑制粘土水化膨胀,但过多的K+会导致井壁硬化而影响起下钻速度[11]。为解决上述难题,提出两点优化思路,一是降低K+加量,优选其他抑制剂,实现综合抑制。二是加强钻井液封堵性能,形成高质量的泥浆,减少钻井液滤液侵入,降低砂泥岩的蠕变和水化膨胀程度。

2 改进型PEC钻井液配方优化

2.1 包被剂加量优化

采用PLH作为包被剂,通过其抑制明化镇组与馆陶组地层分散效果来优选其加量。将明化镇组泥岩钻屑,干燥后称取50g加入到350mL钻井液中,在90℃下热滚16h,冷却后过40目筛,筛余在105℃下烘干后称重,计算钻屑回收率,实验结果见表1。

表1 PLH加量对回收率影响(%)Tab.1 Effect of PLH addition on recovery

表1结果显示,加入PLH可以大幅度提高钻屑回收率,随着加量的增加,回收率增加,PLH加量在0.6%时钻屑一次回收率可以达到87.54%,效果良好,初步选取0.6%PLH加量进行后续实验。

2.2 封堵剂优化

为减少钻井滤液进入地层,需在钻井液中加入封堵剂。本研究对现场常用的封堵剂PF-SZDL、PF-LSF、PF-LPF进行优选,实验结果见表2。钻井液在80℃,3.5MPa条件下进行高温高压滤失量实验后,使用清水在相同条件下对泥饼进行渗透率测试。加入1.0%SZDL后泥饼渗透速率从0.56mL·min-1降低到0.14mL·min-1,加入1.0%PF-LSF以及1.0%PF-LPF泥饼渗透速率从 0.56mL·min-1降到0.089mL·min-1。PF-LSF 与 PF-LPF 1∶1 复配使用以及PF-SZDL都能显著提升钻井液的封堵能力,有效降低钻井液的滤失速度,提高泥饼质量,但提高用量后,封堵效果提升不明显,综上所述,后续采用1.0%PF-SZDL+1.0%PF-LSF+1.0%PF-LPF复配使用。

表2 封堵剂加量对钻井液性能影响Tab.2 Effect of the amount of plugging agent on drilling fluid performance

2.3 抑制剂优化

为减缓起下钻遇阻卡情况,需要加强钻井液综合抑制性,从钻屑回收率、抑制膨胀率、钻井液抗钻屑污染能力3个方面评价抑制性。按标准《SY/T5613-2016钻井液测试泥页岩理化性能试验方法》测量钻屑回收率和岩心膨胀率来评价抑制性。实验结果见表3。

表3 无机盐抑制剂对钻屑回收率和岩心膨胀率影响实验Tab.3 Effects of inorganic salts on drill cuttings recovery and core expansion

在随着NaCl和KCl的加量增加,钻屑一次回收率有所上升,在12%NaCl加量下一次回收率达到8.94%,相对清水提高4.44%;在10%KCl加量下一次回收率为9.50,相对清水提高5.00%,两者对钻屑滚动回收率提升效果相差不大,作为稳定钻井液体系的作用上两者性能差距不大。随着KCl的加量的增多,岩心膨胀率有所下降,但是在KCl的作用下岩石强度下降较小,泥岩水化膨胀或缩径后井壁强度较大,造成倒划眼困难,严重情况下将造成井壁坍塌。NaCl的加入使得岩心膨胀率有所增加,这是由于伊蒙混层中蒙皂石在Na+作用下由钙土转化为钠土,使得膨胀率增加,但NaCl的加入岩石强度下降较大,使得倒划眼更容易,可以提高倒划眼速度,此结果与现场钻井液使用效果相符,因此,选用NaCl作为抑制剂。

为进一步提高钻井液的抑制性,实验引入有机插层抑制剂进一步评价抑制性能。实验结果见表4。

表4 抑制剂加量对膨胀率的影响Tab.4 Effect of the amount of inhibitor on the expansion rate

在80℃下。使用12%NaCl做抑制剂的改进PEC体系能大大降低明化镇泥岩的膨胀率,相对清水可降低22.27%,在加入BIOTROL后能进一步抑制膨胀,加入12%NaCl和1.0%BIOTROL后改进PEC钻井液对泥岩膨胀率的抑制性相对清水提高23.01%。在90℃下测量钻屑一次、二次回收率,加入BIOTROL抑制剂后钻屑滚动回收率得到明显的提高,特别是BIOTROL吸附在钻屑表面的二次抑制能力作用下,BIOTROL加量为0.5%时,抑制性已经有明显提高;在BIOTROL加量为1.0%时,二次滚动回收率即可达到86.23%。根据实验结果,选取12%NaCl+0.5%BIOTROL作为抑制剂。

3 优化后改进PEC性能评价

根据实验研究优化后改进PEC配方为:2%海水膨润土浆+0.3%NaOH+0.2%Na2CO3+0.6%PLH+0.25%PF-PAC-LV+1.5%PF-FLOTROL+0.1%XC+1%PF-SZDL+1%PF-LPF+1%PF-LSF+0.5%PF-BIOTROL+12%NaCl+石灰石加重。

3.1 基础性能

表5结果表明,该钻井液随密度提高仍保持良好的流变性能,热滚后性能稳定,保持较低的粘度和较高的切力,有利于携岩,且常压失水保持在4mL以下,有利于井壁稳定,综合性能较好。

表5 不同密度下改进PEC钻井液性能Tab.5 Improved PEC drilling fluid performance at different densities

3.2 抗钻屑污染性能评价

室内采用明化镇钻屑过100目筛,筛余钻屑加入改进PEC钻井液后以11000r·min-1高速搅拌10~20min,老化前后测量其流变性等性能。实验结果见表6,可以看出,改进PEC钻井液在钻屑浓度为20%时滚后 AV 增加了 5mPa·s,PV 增加了 4mPa·s,YP增加了1Pa,流变性随着钻屑含量的增加变化不大,失水略有上涨,可以看出改进PEC具有良好的抗钻屑污染能力。

表6 改进PEC抗钻屑污染能力评价实验结果Tab.6 Evaluation experiment of improved PEC anti-drilling cuttings pollution ability

3.3 封堵性能评价

室内借助渗透封堵仪(PPT)评价了钻井液对渗透性砂盘的封堵能力,评价结果见表7。

表7 钻井液基浆PPT封堵性结果Tab.7 PPT plugging results of drilling fluid base slurry

不加封堵剂的改进PEC基浆对2D砂盘滤失量比较大,PPT滤失量达到35mL,表明不加封堵剂封堵效果较差。添加封堵剂过后,滤失量降低至11mL,滤失速率由 1.18mL·min-1降至 0.37mL·min-1,滤失量和滤失速率大大降低,表明钻井液具有良好的封堵性能,可有效降低滤失。

3.4 现场应用情况

优化后的改进型PEC钻井液在曹妃甸油田A59井进行了应用,二开311.15mm井眼,设计井深2764m,裸眼段长是2354m,最大井斜70°。现场钻井液实际性能见表8,结果表明优化后的钻井液流变性能稳定,固相含量低,API失水小于4mL,表现出了较好的抑制能力,抗污染能力强,封堵性能良好。同时,本井与已钻井A10和A28H井的倒划眼速度对比,结果见图1。

表8 A59H现场钻井液性能Tab.8 A59H field drilling fluid performance

图1 倒划眼速度对比Fig.1 Comparison of backreaming speed

图1 结果表明,使用优化后钻井液的A59倒划眼速度相比A10和A28H井提高20%以上,大大提高起下钻效率。

4 结论

(1)曹妃甸区块浅部地层强度低,泥岩黏土矿物主要由伊蒙混层组成,属于强分散、强膨胀地层,存在水化膨胀和蠕变特性。

(2)曹妃甸区块探井作业期间主要复杂情况为起下钻遇阻,主要发生在311mm井段,分析认为主要为常规钻井液体系钾离子过高,井壁水化膨胀和蠕变协同作用造成缩径引起。

(3)针对起下钻时效低的问题,从钻井液优化上着手,采用强包被、强封堵改进型PEC钻井液,采用NaCl替代KCl,配合插层抑制剂,实现综合抑制,既可稳定井壁,又可避免井壁过硬,提高起下钻效率,优选处理剂为:包被剂0.6%PLH,封堵剂1%PFSZDL+1%PF-LPF+1%PF-LSF,抑制剂0.5%PFBIOTROL+12%NaCl。

(4)优化后的改进型PEC体系综合性能良好,提高了对曹妃甸区块的针对性和适应性,现场用后,流变性控制良好,起下钻顺畅,倒划眼速度大大提高。

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