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关于川威1750m³高炉提升喷煤系统能力的研究

2020-04-24李恒达魏纯江韩鹏川威钒钛科技有限公司

灌篮 2020年33期
关键词:磨煤机原煤煤粉

李恒达 魏纯江 韩鹏 川威钒钛科技有限公司

一、引言

四川省川威集团钒钛科技炼铁厂新区喷煤系统由中冶赛迪设计施工,磨煤机台时产能为35t/h,在高炉实现多次提产攻关后,高炉铁水产量由4200t/d提升至5000t/d,高炉需求煤粉量同步增加。1750m3高炉连续稳定顺行1800余天,对于喷煤系统的保供矛盾也逐渐增大,为保证高炉生产稳定顺行,对新区喷煤系统生产能力进行调整,因此,本文基于川威1750m3高炉的冶炼现况,对喷煤系统能力提升的可行性进行研究与实践。

二、产能调整前的一键智能喷吹系统的使用

(一)喷吹系统改造前后的稳定性对比

改造前系统的气体流量波动较大,以分配器端的压力为主要矛盾,波动值在650-450kpa之间,间接的对喷吹煤粉流量造成脉冲现象,导致煤粉时大时小,影响喷吹稳定率和高炉炉温,制约煤比提升。针对我厂远距离直接喷吹、两罐并列、单总管加分配器工艺,喷吹煤粉设计、施工、工艺、操作遵循国家“高炉喷煤系统防爆安全规程”要求,经过设备升级和工艺优化后,压力趋于稳定,保持在480±40kpa之间,减小了对高炉瞬时喷吹量的影响。如表1所示。

表1 喷煤系统改造前后压力对比

(二)智能一键喷吹技术的引进与实践,解决了长期制约喷吹系统的技术难题

1.为应对喷吹倒罐前后波动,煤粉倒罐引起喷吹波动的情况,投用喷吹罐均压系统,使喷吹压力在倒罐前后一致,减少喷吹波动。

2.为解决倒罐断煤情况,智能喷吹系统启用倒罐无缝链接技术,成功解决倒罐断煤的技术难题。

3.智能一键喷吹的投用,全过程实现一键式自动化控制,解决了喷吹时因人工操作而引起的喷吹波动及倒罐断喷问题,提高了喷吹的安全性、连续性、稳定性、均匀性。

三、改善原煤质量,促进喷吹稳定

原煤在运输过程中,有矸石、大块煤、编织袋、稻草等杂物掺杂其中,如果不将杂物清理干净,会随原煤进入磨煤机,软性杂物形成絮状,在喷吹过程中,极易堵塞炉前喷枪,影响高炉喷吹稳定,同时因着火点低存在安全隐患。原煤杂物治理属于行业难题,为切实提高保供高炉能力,我厂积极开展长期性的原煤杂物治理工作,设立了原煤场、配料仓格兰、狼牙棒、滚轴筛、振动筛、管道过滤器六道原煤杂物治理防线,建立评价和激励机制,取得良好效果。

1.通过在原煤运输皮带多个下料口自制狼牙棒,并不断进行改造和优化,控制源头未清理干净的杂物进入煤粉生产区域。

2.人员定点、定时对配料仓格兰、狼牙棒进行清理,确保设备长周期保持清洁。

3.厂部、班组不定时对现场清理情况进行检查复盘,提高岗位执行能力。

4.增加喷吹管道过滤器,减少杂物喷入高炉,降低炉温波动率。如图1所示。

图1 喷吹管道过滤器

四、喷吹煤粉由稀相变为浓相输送

现在对浓相输送和浓相喷吹没有统一的标准,目前我国喷吹煤粉的浓度在5-30kg/m3,属于稀相输送,浓度大于40-60kg/m3的输送称为浓相输送。

智能喷吹改造前,高炉喷煤量在24t/h,改造后为32t/h,最高达到37t/h。基于现有的基础设备89mm的管道进行喷吹;改造前,正常喷煤量24t/h,1000kg/h的气体量计算煤粉浓度,μ=G煤量/G气体量,得到24000/1000=24kg/m3的煤粉浓度,属于稀相输送;而改造后,按正常32t/h喷吹量,600kg/h的气体量计算喷煤浓度,μ=G煤量/G气体量,得到32000/600=53.33kg/m3的煤粉浓度,属于浓相输送,浓相输送的特点是耗气量小、固气比高、喷煤能力大。

我厂喷吹煤粉管道为φ89mm的管道,在未进行技术调整前,喷吹管道气体流量大,正常情况下喷煤量只有25t/h;技术调整后,在稳定气体压力的基础上,减小了气体流量,提升了喷煤量达到32t/h。但高炉提升产能后,目前现状并不能维持高炉对于煤粉的使用,根据实际情况,对喷吹管道进行改造,由原来φ89mm的管道改为φ108mm的管道,增大了管道容积,喷煤量提升到35t/h,确保了高炉的稳定与供应需求。

五、磨煤机产能进行调整

我厂磨煤机型号为HTM1005/2600/1500,设计制粉能力为35t/h,在高炉提升产能后,产能只能基本持平产能,为坚决供应需求并保证设备有维修、维护时间,对磨煤机磨辊进行调整改造,由原来的平面磨辊改为现目前的轮胎磨辊,并且更换了功率更大、转速更高的煤粉风机,使磨煤机台时产量提升到了40t/h;通过进一步的优化与调整,包括风速、风量、过滤面积的优化平衡,现磨机台时产能已逐步提升至45t/h,增幅达到28.57%。如图2所示。

图2 磨辊改造前后磨辊磨煤面积对比

六、结语

喷煤系统一键智能喷吹投用前后的对比,高炉各项经济技术指标、喷吹稳定率、磨煤产能都取得了较为理想的效果:

1.引进先进技术,持续提升各项经济技术指标,有效提高了喷吹的稳定性,进一步稳定高炉冶炼的炉温控制水平。

2.坚持长期性原煤杂物治理工作,解决了原煤杂物导致炉前喷枪堵塞的行业难题。

3.通过对磨煤机的改造,提高了磨煤机产能,解决了高炉煤粉供应不足的问题。

本文介绍了基于川威1750m3高炉冶炼煤比大幅提升情况下,在原有设备基础上,结合我厂实际,对喷煤系统进行升级改造,为1750m3高炉的稳定顺行及后续钒钛磁铁矿冶炼喷煤系统的生产保供提供了可行性方案。

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