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双称台求和下线衡器的调试实践

2019-11-20刘华峰

山西冶金 2019年5期
关键词:衡器钢卷重复性

刘华峰

(山西云时代太钢信息自动化技术有限公司,山西 太原 030003)

在钢铁行业的轧线上大量使用了下线衡器,一方面确保生产的连续与紧凑,同时能保证为用户提供精准产品。多数的下线衡器无论其外形结构如何原理上均为单台衡器,单台衡器在确保衡器基础、称体结构刚度、配套电气元件选型合适的前提下,按常规的调试、标定方法调试验证其线性度、重复性、角差、段差等参数,均能实现精准计量。但在一些场合下,因生产线场地、设备、生产工艺、成品规格等原因,单台衡器无法实现在线计量时,会采用双秤台求和衡器。此时两台衡器分别计量钢卷的一部分重量,然后叠加求和得出钢卷实际重量。

1 问题提出

近期某轧厂下线衡器计量的下线钢卷,用户反馈及计量抽查中发现有50~100 kg 的计量偏差。现场实际核实,该台衡器采用双称台求和模式,自2009年底投运以来一直运行较为稳定,未产生过计量异议,但自10 月份以来衡器出现两个不正常现象:

1)单台面标定时,衡器的重复性、线性、角差、段差等均非常好,使用标准替代物(质量25 170 kg)验证多次,重复性、一致性非常好;但使用双称台计量标准物时,质量偏差虽在允许值±3d(分度值)内,但重复性不好。

2)抽查计量不同规格(质量、宽度不同)钢卷时,计量数值在-50~-100 kg 范围内不规律波动。

经了解该衡器按照常规的标定方法:即先分别标定单台衡器,调整其角差、段差、线性度等;整称标定时,显示质量会低70 kg(原因是单台面有限,调整段差是在小吨位调整的,但双秤台称量时,其实质是单台衡器在严重的偏载下实现称重的),故而衡器一直采用的调整方法是将衡器质量标上去(即调整显示值使其等于标准物质量值)。在正常生产情况下,只要钢卷不发生较大偏移,质量值在±3d范围之内,符合检定规程要求。但近期为何会频繁出现超差现象及重复性不好现象呢?

2 衡器受力原理及问题分析

一般轧钢生产线上的衡器如图1,由五部分组成:衡器基础、传感器、称台、衡器保护附属装置(称台限位拉杆、防止钢卷表面划伤的支垫物等)、称重仪表。下线单台面衡器工作原理相对简单,通常情况下由四支传感器,其理想状态下的受力原理为:

式中:F1~F4为单支传感器受力,F质量为总受力。

图1 常规下线衡器示意图

双台面求和衡器计量时,两独立衡器分别计量成品卷的一部分,然后求和得出总质量,其理想状态下的受力为:

式中:F11~F24为两台衡器单支传感器受力,F总质量为总受力。

图2 双秤台下线衡器计量示意图

图3 衡器现场实际图

双秤台求和衡器从原理上没有问题,但在实际中存在以下问题:

1)设备制造时并不能保证两个称台制造公差的完全一致。

2)为防止计量时因钢卷惯性而产生钢卷滚翻现象,衡器台面制作为V 字形,为防止表面划伤,衡器表面制作安放了防磨损胶垫,其公差更不易保证。

3)两台衡器因独立安装、调试,其高度基础水平必须保证一致。

4)在计量时必须保证被称物至少置于衡器的靠近坑道传感器内侧,保证衡器不形成跷跷板,方能保证衡器正常。

即使上述条件满足了,在实际计量时因被计量钢卷的自身质量纠偏、产品规格等原因(如图4),均易使其中任何一台衡器产生扭动,从而导致衡器抗靠、衡器拉杆、限位等水平施力,而且双称台计量时存在的特有严重偏载现象,使衡器计量失真,最终导致衡器产生计量偏差。

图4 双秤台衡器称量不同规格的钢卷示意图(m)

3 现场调试及采取对策

综合分析并结合现场实际计量钢卷情况,需要重点解决好两个问题:

1)两衡器计量时的同心度。当两台衡器同时称量一重物时,两衡器实际上因被计量钢卷已将其连为一体,但两衡器同心度不同,称台扭动导致传感器、衡器拉杆水平受力,导致质量产生偏差。

2)两台衡器基础水平不同。经后期了解,因土建松动,轧厂组织人员对土建基础进行过处理,两台衡器的基础水平应该出了问题,导致1 台衡器出现跷跷板现象,从而发生不规律亏重现象。

问题原因分析明白了,但如何调整两台衡器同心度是当务之急,因为衡器同心度只是因V 字形的辅助装置产生的抽象概念,实际无法测量;两台衡器的水平偏差靠水平仪的mm 级精度无法保证。

3.1 双称台同心度调整

2 台衡器台面制造时大体一致,但拉杆、防磨损装置安装后会使偏差增大,故而第一步应该使用水平直线仪对两称台安装位置进行初步定位;第二步使用正常的标定方法对单台衡器进行标定,此时应使2 台衡器的拉杆限位彻底放松,不加预紧力;第三步因衡器最大称量量程为40 t,宽度规格为2.2 m,选用产线上最重的钢卷、宽度最宽的钢卷38.1 t(宽度2.2 m),放置在称台上,然后检查称台拉杆,将其全部放松,然后统一预加一定的预紧力(如200 kN·m),此时实际已找到称量物体时两衡器的同心,并将其固定;第四步将钢卷撤除后,不动拉杆,重新调整两台衡器的传感器垂直度。

3.2 双称台水平度调整

完成上述四步后,放置标准物,进行质量验证,质量偏低70 kg,证明两台衡器水平不一致,此时可通过:标准物放置的相对位置、测量八只传感器输出值,综合判断是那台衡器水平基础整体偏高,然后统一对水平面较低的衡器进行统一垫高,直至仪表显示值与标准物值一致。

经过调整,使用标准物、建标后的钢卷进行试验,1.5 m 规格(标卷质量25 170 kg)、1.8 m 规格(试验钢卷,建标质量30 250 kg)、2 m 规格钢卷(试验钢卷,建标质量29 250 kg),衡器质量偏差在±10 kg 或0 范围内,且重复性一致性非常好;1.2 m(试验钢卷质量19 310 kg)钢卷偏差在-20 kg,符合衡器检定规程要求。

3.3 其他措施的采取

在实际生产时不可能保证钢卷放置位置绝对居中,相反在特殊情况下会产生严重偏离中心现象,这时衡器会处于严重偏载状态工作。

同时,F21+F22≫F23+F24,此时衡器2 处于一种严重不正常工作状态,会导致衡器总质量产生偏差。根据实际情况将防磨损支垫物缩短为450 mm,保证各种规格的钢卷均能安全放置,方便操作工检查,同时使所有钢卷处于同一种偏载状态下工作,重复性会非常好,如图5。

图5 将支垫物缩短后计量示意图

双秤台求和衡器在实际生产时,2 台衡器均是在严重的偏载情况下计量的,此时会导致衡器单侧受力严重,从顶碗、传感器、底板、基础等部件(靠近坑道一侧)相对另一侧磨损要严重的多,此时为确保衡器在一定周期内稳定运行,统一将靠近坑道的4支传感器基础垫高0.1 mm,事实证明效果更好。

4 结果验证

经过连续几日使用标准吊钩秤与下线衡器的计量数据比对,结果偏差均在±3d,符合检定规程要求范围,制定的调试策略与方法是正确的(见图6)。

图6 与标准质量连续跟踪数据

5 结语

双秤台求和衡器通过目前方法调整近一月运行非常稳定。当然双称台衡器对两独立衡器计量状态的保持要求较高,故而在生产现场极少使用。因生产、设备等多方面条件限制必须使用时,对生产操作也需提出相对较严格的管理规定,已要求轧厂对运卷小车对中控制精度、运行速度等参数进行调整,并杜绝天车直接上称计量,减少对衡器的冲击,以期其平衡状态的长久维持。当然双秤台的计量平衡状态非常容易打破,故而较短的检定周期、每班的标准物比对就显得非常必要,如此才能保证衡器的计量准确。

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