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Premix 3in1 多功能三合一前处理剂的应用工艺研究

2019-03-27廖雅丽褚维发朱守诚丁文俊刘国庆徐庆林

安徽化工 2019年6期
关键词:棉织物处理剂双氧水

廖雅丽,褚维发,朱守诚,丁文俊,刘国庆,徐庆林

(合肥市东方美捷分子材料技术有限公司,安徽合肥230088)

纯棉织物有环保、透气、舒适等优势,受人喜爱,因此在服装市场上占很大比例。棉纤维组分中除了含有纤维素外还含有少部分杂质(棉籽壳、蜡状物、果胶质、含氮物质、色素),这将降低纤维素固有的白色外观[1]。在前处理过程中除去这些杂质,有利于提高织物的白度和吸湿性,便于后续染色和印花。

传统碱精练需在高温强碱条件下进行[2],处理后的废水碱性强,严重污染生态环境,并消耗大量的水、电、汽等资源[3],且高温强碱的前处理条件,极易造成棉纤维的氧化损伤[4]。因此,研究低碱前处理工艺势在必行。

棉织物前处理试剂常规用量为:精炼剂1g/L,螯合分散剂0.5 g/L,氧漂稳定剂0.5 g/L,双氧水4g/L,氢氧化钠2 g/L。传统棉织物前处理加工过程中,先用精炼剂进行精练,以去除织物上的果胶、棉蜡等杂质,再使用双氧水进行漂白[5]。该方案碱剂和精炼剂的用量大,原料消耗大,加料程序繁琐,生产成本高。故研究能解决退浆、煮练、漂白等一系列前处理多功能型助剂已成为海内外研究的热点。为了满足市场需求,笔者研究开发了集精练、螯合分散、氧漂稳定于一体的Premix 3in1 三合一前处理功能助剂。对于纯棉织物,前处理试剂在低用量低碱的条件下也能达到较好白度、很高毛效,且对织物强力损伤较小,能满足工业需求,且节约生产成本。

1 实验部分

1.1 实验材料

21 支纯棉梭织坯布;氢氧化钠;双氧水(27.5% );Premix 3in1 三合一前处理剂(自制)。

1.2 实验仪器

染色小样机(南通宝来纺织设备有限公司);JC101型电热鼓风干燥箱(南通嘉程仪器有限公司);XT-48B白度仪(杭州研特仪器有限公司);CMT4000 系列微机控制电子万能试验机(深圳市新三思材料检测有限公司)。

1.3 工艺流程及处方

1.3.1 工艺流程

按工艺处方配制完工作液后放入纯棉坯布,98℃处理60 min 后取出织物,先用80℃~90℃热水洗后冷水洗,最后烘干检测棉织物的白度、毛效、强力。

1.3.2 工艺处方(表1)

表1 工艺处方

1.4 测试

白度:按照GB/T 8424.2-2001《纺织品色牢度试验相对白度的仪器评定方法》测试。每块漂白布样均折叠两次形成四层不透光样品,在织物表面不同位置测四次,取白度的平均值。

渗透力:参照FZ/T 01071-1999《纺织品毛细效应试验方法测试》。将待测织物剪成30 cm*5 cm(径*纬)的布条,并将其悬垂在支架上,下端浸于浓度为0.5% 的重铬酸钾水溶液中,测定30 min 内液体沿布条向上爬升的高度。重复操作四次,取平均值。

强力:漂白过程中,除了天然色素受到破坏之外,棉纤维本身也会受到损伤[6],也就是织物强力会有损伤。测定方法按照GB/T 3923.1-1997《纺织品断裂强力和断裂伸长率的测定条样法》。

2 结果与讨论

2.1 单因素变量对棉织物性能的影响

2.1.1 三合一前处理助剂影响

在双氧水4 g/L、氢氧化钠0.5 g/L 用量一定的条件下,分别配制不同浓度Premix 3in1 三合一前处理剂处理纯棉织物并测试其效果。测试结果见表2。

表2 不同浓度Premix 3in1 三合一前处理剂处理效果

Premix 3in1 三合一前处理剂是集精炼剂、螯合分散剂、氧漂稳定剂于一体的前处理助剂。从表2 可以看出,随三合一前处理剂用量的增加,白度和毛效逐渐增加,但强力逐渐下降。当三合一前处理剂仅为0.25g/L 的低用量时,毛效高达9.5 cm/30 min(棉织物毛效合格标准≥8 cm/30 min)。从生产需求和经济成本上看,三合一前处理剂用量为0.25~0.5 g/L 为宜。

2.1.2 双氧水影响

在Premix 3in1 三合一前处理剂0.25g/L、氢氧化钠0.5g/L 用量一定的条件下,单一改变双氧水的用量,处理纯棉坯布,测试结果见表3。

表3 不同浓度双氧水处理效果

从表3 可以明显看出,随双氧水用量的增加,白度、毛效逐渐增加,强力逐渐降低。双氧水浓度为4g/L 时的白度、毛效、强力已经能满足生产需求,增加用量虽然白度和毛效都有所提高,但经济成本也相应提高,故双氧水浓度应为4g/L。

2.1.3 烧碱影响

在Premix 3in1 三合一前处理剂0.25g/L、双氧水4g/L 用量一定的条件下,分别配制不同浓度的氢氧化钠溶液处理纯棉坯布,测试结果见表4。

表4 不同浓度氢氧化钠处理效果

从表4 可以明显看出,随氢氧化钠用量的增加,白度和毛效逐渐增加,但增加的均不多,织物的强力下降且下降幅度大。综合考虑,选择氢氧化钠浓度为0.75 g/L。

2.2 正交实验

根据单因素控制变量法分别研究了各个变量对前处理后织物的白度、毛效、强力的影响,并确定每个工艺的合适用量,进行正交实验。通过正交实验,获得三合一前处理剂、双氧水、氢氧化钠用量的最佳配比。根据本实验的单因素实验,确定3 因素3 水平的正交实验。处理温度为98℃,处理时间为60 min,结果见表5~表6。

通过表6 正交实验的极差分析可知,对于棉织物白度,双氧水浓度影响最大,其次是氢氧化钠,三合一浓度影响最小;对于毛效,Premix 3in1 三合一前处理剂浓度影响最大,双氧水次之,氢氧化钠影响最小;对于断裂强力,氢氧化钠影响最大,双氧水其次,Premix 3in1 三合一浓度影响最小。综合考虑白度、毛效、断裂强力及生产成本,确定前处理剂的各因素用量为Premix 3in1 三合一前处理剂0.25 g/L、双氧水4g/L、烧碱0.75 g/L。该工艺条件下的结果见表4,白度75.2% 、毛效11.1 cm/30 min、强力319.7 N 能达到生产需求且生产成本低。

3 结论

(1)通过控制变量法对漂白体系单因素(Premix 3in1 三合一前处理剂浓度、双氧水浓度、氢氧化钠浓度)进行分析。增加Premix 3in1 三合一前处理剂、双氧水、氢氧化钠浓度,均能提高漂白织物的白度和吸湿性,但织物的强力下降。出于经济、生产方面的考虑,Premix 3in1 三合一前处理剂浓度0.25~0.5g/L、双氧水浓度4 g/L、氢氧化钠浓度0.75 g/L。

表5 L9(33)正交实验

表6 正交结果分析

(2)通过正交实验分析得到Premix 3in1 三合一前处理剂0.25 g/L、双氧水4 g/L、烧碱0.75 g/L,可以得到较好白度和高毛效,同时织物强力损伤不大,可以满足生产需求。

(3)Premix 3in1 三合一前处理剂在低碱低用量的条件下可以达到较高毛效,与传统前处理试剂相比,表面活性剂用量、烧碱浓度都有所降低,加料步骤少,操作流程简单,生产成本低。

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