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会泽某矿山高深直溜井技术研究与应用

2018-06-28陈华国张泽裕

世界有色金属 2018年8期
关键词:内聚力会泽废石

陈华国,张泽裕

(云南驰宏锌锗股份有限公司,云南 昆明 650224)

会泽某矿山建矿至今,先后采用了粗粒级水砂充填采矿法及膏体充填采矿法,采出的矿石通过溜井搬运到矿石转运中段,再经提升运输系统运至地表,经过多年的实践证明,溜井系统在矿山应用效果良好,但随着开采深度的增加,人工凿井作业环境差、施工效率低、安全风险高、溜井堵塞等问题变得突出[1],为解决上述问题,会泽矿山于2016年启动高深直溜井技术的研究,引进反井钻机施工装备和工艺,并成功应用于矿山,提升了溜井施工效率,控制了安全风险,提高了矿、废石运输效率[2]。

1 高深直溜井技术的可行性分析

国内一些建设、设计单位及行业专家学者们早已对溜井放矿技术进行了深入研究,得到如下成果:

(1)溜井底部压力与溜井存矿高度无关。在存矿条件下,当存矿高度达到一定位置(一般存矿高度大于3倍溜井直径)时,溜井井筒底部压力和侧压力为一常数,与存矿高度无关。

经查询资料可知,目前世界上最深的溜井达866m,本文列举了部分矿山深溜井参数,详见表1。

(2)在溜井断面合理的情况下,溜井的堵塞次数、堵塞频率和堵塞部位与溜井深度无关[3]。在存矿条件下,当溜井结构设计合理,施工质量好,溜井堵塞一般只发生在井底存矿段。

表1 部分矿山深溜井参数

(3)存矿条件下,存矿段溜井各处磨损是均匀的,与溜井深度无关。溜井井壁在存矿条件下磨损轻微、磨损速度低、磨损均匀;在非存矿条件下,溜井各处磨损是不均匀的,井壁受矿、废石冲击形成冲击坑,逐步演变成冲击沟,进而造成片帮和塌方,严重时造成溜井报废[4]。

2 会泽某矿山溜井设计关键参数确定

2.1 矿山矿岩力学性质概况

会泽某矿山矿石种类主要为方铅矿、闪锌矿和黄铁矿,矿石平均体重为4.15t/m³,围岩体重平均为2.724.15t/m³,松散系数为1.60,抗压强度:矿石80Mpa~100Mpa,岩石60Mpa~80Mpa,矿石自然安息角为38°~39°。部分矿石中硫成分含量高,具有较强粘结性[5]。矿山通过实验获得了深部岩石主要物理力学参数,其结果如表2所示。

2.2 会泽某矿山溜井堵塞成因分析

美国伊利诺斯州阿贡国立实验室研究认为:一般情况下,有两种情况会扰乱溜井内矿、废石有序的输送状态,造成溜井卡矿的后果,即:

(1)由连锁拱引起堵塞;

(2)由内聚力拱引起堵塞。

表2 矿山深部部分岩石主要物理力学参数表

2.2.1 连锁拱的成因分析及预防措施

连锁拱架是在溜井井筒里由于相对较大的碎块形成稳定的排列,变为楔状结构,形成阻塞的后果。形成这种拱架的概率取决于搬运物料的大块率、相对于溜井和放矿口尺寸的矿岩块径、碎块的形状以及流动碎块在溜井断面的流速分布。

目前关于形成连锁拱架的概率统计尚没有很好的方法,一般都采用经验标准来衡量。经验标准是以溜井直径与块石直径的比值(D/d)为原则。很多矿山采用比值(D/d)的方法统计了连锁拱架的概率,并总结了设计经验资料,如表3所示。

表3 连锁拱架结构概率统计表

说明:D-溜井直径;d-碎块尺寸。

经过多个矿山的实践经验表明,D/d>5~6时,一般足以确保矿岩流动畅通。

2.2.2 内聚力拱的成因分析及预防措施

内聚力拱是由于所搬运物料含水,细颗粒相互粘附,呈现出内聚力,如果湿度增大,内聚阻力会增加,当增加到一定程度后,内聚阻力大于重力,形成一个稳定的拱架,从而引起溜井阻塞,与连锁拱比较起来,这种拱架叫做内聚力拱。

目前关于预防形成内聚力拱几率主要由式1确定:

式1:D>4C(1+sinφ)/9.81r

适中D---溜井直径,m;

C---矿、废石颗粒间内聚力,Mpa;

r---矿、废石的密度,t/m³;

φ---矿、废石内摩擦角,度。

与连锁拱一样,矩形断面溜井的特征尺寸D是其较小的尺寸。

2.3 会泽某矿山溜井设计关键参数确定

2.3.1 溜井断面形状的确定

国内外溜井常用断面主要有圆形、方形、矩形三种形式。普遍认为溜井断面以圆形为最佳。会泽某矿山在早期开采时溜井断面均为矩形,其断面尺寸主要有2.2m*2.4m、2m*2.2m、2m*2.4m。随着资源逐步往深部延伸,地质条件复杂、地压增高,同时存在施工安全风险高、效率低等问题,鉴于这些问题,本次溜井设计为圆形断面,主要有以下几方面优点:

(1)圆形溜井受力最佳,其径向压力各处均匀,矿、废石对溜井磨损比较均匀。其次在深部高地应力环境下,圆形溜井不易造成应力集中,从而降低岩爆发生几率,缓解溜井片帮事故;

(2)在同样断面尺寸条件下,圆形溜井断面利用率最高;

(3)圆形溜井方便施工,可采用反井钻机施工,提高施工效率,降低安全风险。

2.3.2 溜井直径的确定

本文对会泽某矿山的矿石、废石性质及溜井使用情况进行了大量统计,结果显示:

(1)采出矿石呈块状,尺寸一般为300mm~400mm;

(2)原有溜井堵塞多发生于溜井底部及矿仓内,井筒中少有发生堵塞事件;由此可见,表2中提出的经验值在会泽某矿山同样具有很好的适用性,因此,本次圆形溜井断面直径设计为2m。

2.3.3 溜井底部矿仓尺寸及溜井高度的确定

通过对矿山现有溜井使用情况的统计分析,认为溜井底部矿仓堵塞主要由于矿、废石含水,且部分矿石中硫成分含量高,矿石具有较强粘结性,在矿仓内形成内聚力拱造成溜井底部堵塞。同时结合多年的溜井施工经验考虑,本次溜井底部矿仓断面设计为方形,其尺寸依据表2中矿、岩相关物理力学参数及式1计算,得出溜井尺寸为4*4m。

图1 会泽矿山高深直溜井工艺流程图

关于溜井深度的问题,国内行业里也形成了相关成果,多数专家、学者认为在存矿条件下,当存矿高度达到一定位置(一般存矿高度大于3倍溜井直径)时,溜井井筒底部压力和侧压力为一常数,与存矿高度无关。此外,结合会泽某矿山的地质条件及开拓运输系统等因素考虑,本次底部存矿段溜井高度设计为12m,上部非存矿段溜井高度设计为168m,同时考虑矿山生产实际,本次溜井设计在井口还创新应用了移动式皮带机,其工艺流程如图1所示。

3 会泽某矿山高深直溜井案例分析

图2 会泽矿山高深直溜井生产过程堵塞情况示意图

会泽某矿山高深直溜井采用反井钻机施工直径2m、长度180m的溜井,底部12m矿仓则采用人工刷扩,施工过程中考虑安全风险防控、工期要求等因素将4*4m断面调整为3*3m断面。在后期生产过程中,先后发生2次溜井堵塞事故,其中处理时间最长的一次用时2个月,堵塞部位发生在底部及底部向上10m~20m范围内,如图2所示。

经过分析,认为造成上述堵塞情况的原因大致有以下两方面:

(1)底部溜井在施工时将断面调小,加大了内聚力拱形成的几率,致使溜井堵塞;

(2)溜井生产管理水平较低,溜井内矿、废石储存水平应尽量长期控制在底部存矿段范围,即便超过该段范围也应将时间尽量缩短。

4 结语

会泽某矿山高深直溜井技术具有良好的可行性,能很好的解决由于深部开采所处的特殊环境带来的溜井施工安全风险防控、施工效率提升等问题,其设计有充分的理论依据及实践经验作为支撑,此外,需指出的是应确保按合理的设计参数实施并着力提高后期生产管理水平。

[1]郭金峰.我国地下矿山采矿方法的技术现状及发展趋势[A].第四届全国矿山采选技术进展报告会论文集[C],2001年.

[2]张荣金.溜井堵塞处理与放矿管理[T].第六届全国采矿学术会议论文集,1999年.

[3]D.F.HAMBLEY.地下矿山放矿溜井系统的设计[M].有色金属科学与工程,2013年.

[4]吕向东.高深直溜井结构优化与应用[D].西安建筑科技大学,2002年.

[5]刘秀礼.浅述溜井堵塞原因、处理办法和预防措施[M].四川冶金,1997年.

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