3万t/a片碱装置的运行总结
2018-04-24徐海川
徐海川
(万华化学(烟台)氯碱热电有限公司,山东 烟台 264000)
万华化学(烟台)氯碱热电有限公司是建设有一期20万t/a烧碱装置的氯碱企业,为满足客户需求及丰富产品种类,配套建设3万t/a片碱装置。随着国内片碱工艺技术的发展趋向成熟,该公司采用国产以熔盐为加热介质的降膜浓缩片碱生产装置。自2015年4月20试运,6月正式生产,装置运行良好,产品质量稳定,现就该装置的运行状况及工艺操作经验作出总结。
1 装置概况
该装置以氯碱自产氢气为加热源,以熔盐为加热介质,实现了氢气的有效利用及片碱的连续生产。
1.1 工艺流程
将碱蒸发装置界区75℃、50%的热碱液采用单效降膜蒸发技术浓缩到62%,再采用单管式降膜管浓缩到97.5%后闪蒸至98.5%以上的产品,工艺过程中采用最终浓缩器的二次蒸汽作为预浓缩器的加热热源,不再使用生蒸汽,工艺流程示意图见图1。
1.2 操作条件
(1)熔盐炉出口温度:(420±10)℃;
(2)真空泵真空度:≥92 kPa;
(3)再分配器碱液出口温度:≥380℃;
(4)出料片碱浓度:≥98.5%。
1.3 装置特点
(1)工艺采用降膜法,提高了换热效率;
(2)以氢气为加热源,降低了生产成本;
(3)相较大锅熬碱,提高了生产效率,减少了频繁点火的安全隐患。
2 运行情况
自2015年4月试运,至2017年5月,因生产调度、配套设备及工艺操作等各种原因停车共计六十余次。片碱主要设备运行使用状况良好(见表1)。装置运行负荷在设计负荷80%~96%内生产,产品质量≥98.5%(一等品)。
表1 主要设备使用情况表
3 生产运行总结
3.1 工艺控制方面
3.1.1 熔盐系统
图1 片碱工艺流程图
熔盐系统作为片碱装置的加热介质具有高温易分解、低温易结晶的特点,针对熔盐系统,对其温度的控制尤为重要。熔盐的熔点为142.2℃,但为防止流动过程中在管道内受冷凝固,不但在开车阶段前要对熔盐管线进行蒸汽伴热,而且要求开车前熔盐储槽内熔盐温度≥180℃。停车过程中为保证熔盐在温度降至180℃前全部回流至熔盐储槽,不但要开启熔盐管线蒸汽伴热,且停熔盐泵后要及时打开降膜管上熔盐出口管道处的熔盐回气阀,防止熔盐系统憋压,影响熔盐回流。
3.1.2 碱系统
碱系统作为片碱装置生产中的主要工艺生产线,需要对其温度、流量、液位给予重视。
开车初期需做好碱管线的伴热工作,因熔融碱的熔点高达318.4℃,碱系统伴热一般应用电伴热或熔盐伴热(该厂使用电伴热系统)。
生产过程中要控制碱流量和与浓缩器液位的稳定。因为预浓缩器依靠最终浓缩器的二次蒸汽作为热源,升降生产负荷要慢,防止因碱流量骤降或突升引起二次蒸汽量的变化影响产品质量。
3.1.3 蔗糖系统
蔗糖作为片碱生产过程中氯酸盐的还原剂,是保护镍设备的重要添加剂,加入量有相应的要求。添加量过低,不能有效还原碱液中的氯酸盐,会造成降膜管的腐蚀,影响设备使用寿命。添加量过高,则会增加碱液粘稠度,一旦蔗糖在降膜管壁碳化粘结,会影响液膜分布,造成干管段干烧,引发降膜管的穿孔损伤。一般要求蔗糖添加量为理论添加量的2倍,该公司控制加糖量为理论添加量的3~5倍。
理论反应方程式:
3.2 设备保护方面
良好的设备是生产运行的基础,因而在生产过程中,要在满足工艺生产要求的同时,尽可能合理保护设备,延长设备使用寿命。
3.2.1 降膜管的保护
降膜管的保护在于两方面,一要防止镍材腐蚀,二要防止降膜管干烧。
(1)防止镍材的腐蚀。要定期分析原料碱中的氯酸盐含量,合理的调控加糖量;要定期分析产品碱中的镍含量,验证氯酸盐的还原效果。一般产品碱中如果镍含量〈5×10-6,则说明镍材基本未腐蚀;有条件应尽可能的提高镍含量分析频率,该公司镍含量分析频率约1次/月,近两次镍含量分别为1.53×10-6和 0.81×10-6。
(2)防止降膜管的干烧。a.控制加糖量,防止因蔗糖在降膜管壁碳化粘结,引发局部干管现象,故蔗糖加入量一般不大于理论加入量的5倍,最大不大于理论加入量的10倍。 该公司控制加入量一般为理论加入量的3~5倍。平时亦可通过片碱颜色进行观察,若蔗糖加入过量,片碱则会出现偏黄、黑色;b.控制进降膜管碱液最低流量,当进碱流量偏低时,降膜管布膜不完全,易在降膜管中下段形成干管,长时间干烧,则易导致降膜管中下段变形、泄露。因而进碱流量一般不低于设计值的50%;c.开停车初期,熔盐大循环升温过程中,要对降膜管通蒸汽保护,亦可避免降膜管的干烧。
3.2.2 熔盐炉的保护
熔盐炉作为整套装置的加热设备及压力容器,具有较高的危险性,加强熔盐炉的监护控制,不仅可增加设备使用寿命,更可降低生产中的安全隐患。
该公司利用自产氢气作为熔盐炉加热能源,在开停车过程中的置换、分析必不可少。系统停车时氢气管线系统用氮气密封,氮气置换过程必须检测氮中含氧,含氧量低于0.1%,方可密封。系统开车前氢气管线进行氢气置换,必须检测氢气纯度≥99%,方可开车点火。
开车初始,必须对熔盐炉进行小火空管预热,防止熔盐盘管温度骤然上升,由于突然增加的热应力导致熔盐盘管的破损;停车过程中,要保证熔盐盘管温度的缓慢降低(停止燃烧器后保持鼓风机开启,熔盐通过大循环逐步降温至260℃左右,再停熔盐泵进行熔盐的回流操作)。
3.3 职业健康及环境保护
针对片碱包装过程中存在碱尘现象,严重影响包装环境及操作人员的职业健康,该厂在依靠负压除尘系统的基础上,增加除尘管线冲洗水系统。通过增加小流量喷雾式冲洗水,增加负压除尘系统的除尘吸附效果,并定期对除尘管线进行冲洗,有效降低了包装过程中碱尘的扩散。除尘管线接入洗涤水,对碱尘进行吸收后收集至稀碱液储槽,一方面避免了碱尘的二次排放,另一方面增加了碱的回收利用率。
4 结论
(1)国产片碱熔盐法降膜生产装置无论在工艺系统,还是在设备应用方面都有了长足进步,具备了与国际大型片碱生产装置供应商竞争的实力,降低连续型片碱生产装置的建设成本。
(2)在片碱工艺控制方面,还有很多问题需要不断摸索,只有不断完善、优化片碱生产过程中的控制,才能增加片碱装置的使用寿命、降低生产成本。