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高钙白钨矿浮选新药剂试验研究*

2018-01-06陈远林周晓彤邓丽红付广钦

材料研究与应用 2017年4期
关键词:白钨矿萤石水玻璃

陈远林,周晓彤,邓丽红,关 通,付广钦

广东省资源综合利用研究所,稀有金属分离与综合利用国家重点实验室,广东省矿产资源开发与综合利用重点实验室,广东 广州510650

高钙白钨矿浮选新药剂试验研究*

陈远林,周晓彤,邓丽红,关 通,付广钦

广东省资源综合利用研究所,稀有金属分离与综合利用国家重点实验室,广东省矿产资源开发与综合利用重点实验室,广东 广州510650

湖南某白钨矿原矿品位为WO30.24%,CaF217.37%,CaCO323.71%,针对该白钨矿矿石CaF2、CaCO3含量高及含少量硫化矿的特点,采用先浮选脱硫,再浮钨的流程进行试验.在钨的常温粗选中用Na2CO3和TW-1作调整剂,用植物油脚为原料研发的DH作钨的捕收剂,获得的钨精矿WO3品位为1.26%、回收率为73.66%,其WO3富集比与选矿效率均高于用传统的捕收剂731,钨回收率提高8个百分点以上,而钨捕收剂DH用量约为731用量的一半.

白钨矿;高钙;离子;浮选;新药剂

钨是一种不可再生的稀有金属,在国民经济和国防建设中具有极其重要的战略地位.随着我国易选黑钨矿资源的日益开发,钨资源储量中白钨矿占比由40%升至70%,加大对白钨矿的开采利用刻不容缓[1].白钨矿的选矿主要采用浮选法,而白钨矿与萤石、方解石等脉石矿物含有相同的表面活性质点Ca2+,Ca2+与脂肪酸类捕收剂具有较强的结合能力,在常规浮选中白钨矿与萤石、方解石可浮性相近,分离难度大[2].因此,研究开发对白钨矿选择性强的新型捕收剂是解决白钨矿与含钙脉石矿物浮选分离难题的关键.

1 原矿性质

原矿取自湖南某白钨矿,其化学多元素和钨物相的分析结果分别列于表1、表2.由表1可知,原矿中主要元素质量分数为0.24%WO3、17.37%CaF2、23.71%CaCO3、0.29% S.由表2可知,钨矿物主要为白钨矿,其WO3质量分数占原矿中总钨质量分数的68.03%;其次为黑钨矿,WO3质量分数占原矿中总钨质量分数的28.01%.原矿中含钙脉石矿物特别是CaCO3含量较高,属于高钙白钨矿,并含少量硫化矿.

表1 原矿化学多元素分析结果

续表1

注:1)单位g/t.

表2 原矿钨物相分析结果

2 Ca2+对高钙白钨矿浮选的影响

白钨矿、萤石、方解石属于盐类矿物,在水中溶解度较大,三种矿物在水中存在以下解离平衡:

(1)

(2)

(3)

矿浆溶液中存在Ca2+,WO42-,F-和CO32-,容易导致三种矿物表面的趋同化,从而影响白钨矿与萤石、方解石的浮选分离.有研究表明,白钨矿/萤石溶液体系中,白钨矿表面溶解产生的WO42-与萤石表面溶解的Ca2+发生化学反应,使萤石表面向白钨矿转化,导致萤石的表面电性及浮选行为与白钨矿相似,从而影响白钨矿的浮选[3].另外,矿浆中Ca2+浓度增大后,过量的Ca2+容易与RCOO-作用生成沉淀,不仅消耗捕收剂,而且使分选的选择性变差,恶化白钨矿浮选.有研究表明[4],随着浮选溶液中Ca2+浓度增大,捕收剂在白钨矿表面的吸附量逐渐降低,白钨矿浮选回收率也逐渐降低.当高钙白钨矿浮选溶液中Ca2+含量高达70 mg/L时,会严重影响白钨矿与萤石、方解石的浮选分离.

3 试验结果与讨论

将原矿磨至-0.074mm占85%~90%时,白钨矿单体解离度大于90%.经综合考虑,选择磨矿细度为88.62%-0.074mm.由于原矿含少量钼铋等硫化矿,为减少其对钨浮选的影响,先进行脱硫浮选试验,在此基础上进行钨调整剂及捕收剂等试验研究.

3.1 原矿脱硫浮选试验

采用Na2CO3为调整剂,SN-9为捕收剂,BK-205为起泡剂进行脱硫试验.试验工艺流程如图1所示,试验结果列于表3.

图1 脱硫浮选试验工艺流程Fig.1 The process flow of sulfur removal flotation

表3 脱硫浮选试验结果

由表3可知,对品位WO30.23%的原矿,经脱硫可得到品位WO30.26%的硫精矿,WO3损失率为1.04%;硫尾矿品位WO30.23%、CaF216.95%、CaCO323.36%.硫尾矿CaCO3含量较高,白钨矿与含钙矿物通过浮选分离比较困难.

3.2 钨粗选调整剂试验

3.2.1 Na2CO3用量试验

以硫尾矿为选钨给矿,以Na2CO3和TW-1组合作为调整剂,在药剂用量为TW-1 100 g/t、水玻璃3000 g/t,731 300 g/t的条件下,进行钨粗选Na2CO3用量试验,试验结果如图2所示.

图2 Na2CO3用量对钨粗选影响的试验结果Fig.2 The influence of Na2CO3 dosage on tungsten roughing

由图2可知,随着Na2CO3用量增加,钨粗精矿品位呈波动上升趋势,回收率先升后降.经综合考虑,确定Na2CO3用量为500 g/t,此时获得的钨粗精矿WO3回收率最高.

3.2.2 新型调整剂试验

为了改善选别效果,提高白钨矿浮选指标,进行了新型调整剂试验研究.在药剂用量为Na2CO3500 g/t、水玻璃3000 g/t、731 400 g/t的条件下进行钨粗选的新型调整剂TW-1用量试验,试验结果如图3所示.

图3 TW-1用量对钨粗选影响的试验结果Fig.3 The influence of TW-1 dosage on tungsten roughing tests

由图3可知,添加TW-1有利于提高钨粗精矿富集比.随着TW-1用量增大,钨粗精矿富集比提高.当TW-1用量为180 g/t时,钨粗精矿综合指标较好.

3.2.3 钨粗选抑制剂用量试验

在调整剂用量为Na2CO3500 g/t、TW-1 180 g/t,捕收剂用量为731 400 g/t的条件下,进行钨粗选水玻璃用量试验,试验结果如图4所示.

图4 水玻璃用量对钨粗选影响的试验结果Fig.4 The influence of sodium silicate dosage on tungsten roughing test

由图4可知,随着水玻璃用量增大,钨粗精矿WO3品位提高,回收率下降.水玻璃用量为4000 g/t时,钨粗精矿品位及回收率综合指标较好.

3.3 钨浮选捕收剂对比试验

根据以上条件试验结果,在调整剂用量为Na2CO3500 g/t、TW-1 180 g/t,水玻璃4000 g/t的条件下,以脱硫尾矿为选钨给矿,进行新型钨捕收剂与传统的钨捕收剂对比试验.731为传统的钨捕收剂氧化石蜡皂,TAB-3[2]为原来自主研发的钨捕收剂,DH和DW是以植物油脚为原料、自主研发的价格低廉的新型钨捕收剂.试验结果列于表4.

由表4可知,采用新型白钨矿捕收剂DH和DW获得的钨精矿WO3富集比及选矿效率均高于731.以新药剂DH为捕收剂获得的钨精矿回收率比731提高8个百分点以上,且捕收剂DH用量约为731用量的一半.各药剂对脉石CaCO3捕收能力顺序为:731>TAB-3>DW>DH.由此可知,新捕收剂DH对白钨矿的选择性捕收效果优于传统的钨捕收剂731.

表4 钨捕收剂的对比试验结果

注:1)选矿效率=精矿品位/给矿品位×回收率.

新型捕收剂DH价格与731价格接近,但处理1 t原矿采用新型捕收剂DH比用731可减少捕收剂用量40%~50%,提高钨回收率8个百分点以上.

4 结 论

针对该白钨矿矿石CaCO3含量高及含少量硫化矿的特点,采用先浮选脱硫,再浮钨的流程进行试验.在浮选钨中以Na2CO3和TW-1组合为调整剂,采用新型DH为钨捕收剂,获得的钨精矿WO3品位1.26%、回收率73.66%,WO3富集比与选矿效率均高于采用传统的捕收剂731,钨回收率提高8个百分点以上,而钨捕收剂DH用量仅为731用量的一半.

[1] 倪章元,顾国华,陈雄,等. ZL捕收剂浮选分离白钨矿与含钙脉石矿物的研究[J].矿业工程,2014, 34 (5): 62-65.

[2]周晓彤,李英霞,邓丽红,等.白钨矿与含钙脉石浮选分离的研究[J].中国矿业,2014,23 (2):107-115.

[3]胡岳华,邱冠周,徐竞,等.白钨矿/萤石浮选行为的溶液化学研究[J].矿冶,1996,5 (1): 28-33.

[3]李瑞,陈远林.铜硫钨多金属矿尾矿水回用对浮选影响的研究[J].材料研究与应用,2016,10 (3):219-223.

Experimentresearchonnewreagentsfortheflotationofhighcalcium-scheelite

CHEN Yuanlin,ZHOU Xiaotong,DENG Lihong,GUAN Tong,FU Guangqin

GuangdongInstituteofResourcesComprehensiveUtilization,StateKeyLaboratoryofRareMetalSeparationandComprehensiveUtilization,GuangdongKeyLaboratoryofMineralResourceDevelopmentandComprehensiveUtilization,Guangzhou510650,China

The raw ore from a scheelite mine in Hunan contains 0.24%WO3,17.37%CaF2,23.71%CaCO3. Considering the characteristics that the scheelite ore contains high content of CaF2and CaCO3and a small amount of sulphide minerals,the processing flow that removing sulfide minerals through flotation first and then conducting tungsten flotation was adopted in this work.When using sodium carbonate and TW-1 as combination regulator,DHdeveloped from waste vogetable oil as collector in tungsten normal temperature flotation,the WO3grade of tungsten concentrate obtained was 1.26%,the recovery was 73.66%,the concentration ratio and beneficiation efficiency of concentrate were higher than that with traditional collector 731,the recovery of tungsten was increased 8 percent,and the consumption of collector DHwas only one half of 731.

scheelite;high calcium;ion;flotation;new reagents

2017-10-08

广东省省级科技计划项目(2015B070701022),广东省科学院项目(2017GDASCX-0109)

陈远林(1988-),广西岑溪人,硕士.

1673-9981(2017)04-0264-05

TD91

A

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