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非圆设备舱段密封工艺研究

2017-05-30王赫回志姗关明月

科技尚品 2017年7期
关键词:辅助材料

王赫 回志姗 关明月

摘 要:随着研制产品不断深入,部分设备已由陆地转向水下,产品结构也越趋复杂,在完成功能的同时,其工作环境的要求也随之增加,水下工作的设备要求其控制机构具有防水功能且能承受一定压力,这对设备舱体的密封也增加一定难度,对此通过几种密封形式、密封结构的对比研究,得出较为合理可行的结构,为后续产品密封奠定技术基础。

关键词:非圆舱段;密封试验;密封胶圈;辅助材料

1 关键技术和难点

作为研制产品,为保证在水下密封,因此需要解决的关键技术有:对非圆舱段密封方式进行摸索,寻找更好的密封方法;密封所用辅材上进行研究;安装后螺钉拧紧力矩不明确,需要进一步验证,如何保证各螺栓的力均匀施加,保证胶圈变形量一致为控制难点;对于舱段密封电连接器而言,过线孔的密封同样为重要环节,因此摸索并确定非圆舱段的密封特性及影响因素为本次研究难点。

2 研究技术方案和措施

针对密封方式进行分类试验:对舱段采用端面密封和径向密封两种结构,通过试验验证方法的有效性;同时对密封面的密封辅助材料进行研究;使用石墨板配合3M胶;使用胶圈配合特221润滑脂;使用胶圈配合704硅橡胶3种方法,寻找更合理的组合方式;对螺栓安装时的力矩进行摸索分析:逐一将各个螺栓限定到指定力值;先将螺栓对称手劲拧紧,再对螺栓对称限力,摸索两种方式对密封的影响;作为电器过线孔,中间为穿线灌胶孔,在密封时选用灌线胶密封出线口,另外在选用M3胶做对比试验,比较两种效果。

3 研究过程、主要工艺试验及取得的效果

3.1 密封方式攻关

(1)插接密封舱段验证

对正在装配的电机控制舱的密封方式进行研究,首先采用插接的方式进行密封,将密封胶圈安装到舱盖密封槽内,将盖与舱体扣合,使用螺栓将其固定后,根据设备深度将舱体耐压指标定位成2MPa,根据这一指标,对舱体进行气密性和耐压性检查,发现当压力达到0.3MPa时,产品状态完好,逐步升压,当达到0.5MPa时,产品密封接口出现气泡,气密试验不合格,为排除胶圈因素导不致密封的情况,采取分解检查更换胶圈的方法,试验结果还是同样在到0.5MPa时,密封接口出现气泡,气密试验不合格。

(2)端面密封舱段验证

为完成对比试验,设计另一种端面密封结构,将密封胶圈安装到舱体密封槽内,将盖与舱体扣合,使用螺栓将其固定后,同样对舱体进行2MPa耐压气密试验,发现当压力达到2MPa时,产品状态完好,没有发生漏气现象,当达到2.5MPa时,舱体密封仍完好,为验证试验产品密封型,继续对舱体增加压力,当达到3.7MPa时,接口出现轻微渗漏。压力值已经远远超过技术要求值,该种密封方式有效可靠。

3.2 辅材选用

首先,采用石墨板配合密封胶的密封方式,操作方法为在舱体上均匀涂抹一层3M密封胶胶液,将石墨板摆放在上面,按平;再使用3M密封胶均匀涂抹在石墨板上面,将舱盖与舱体合上、对齐,使用螺栓依次紧固。待24小时后,对舱体进行气密性检查,要求2MPa压力下舱体无泄漏。试验证明,当压力升到0.2MPa时,舱体已经产生较大的气泡,沿密封面依次排开,密封效果不好。

其次,采用胶圈配合润滑脂方式,对上述舱体进行改制,在舱体端面上加工密封槽,使用胶圈配合特221润滑脂进行密封试验。装配时先将润滑脂均匀涂抹在胶圈上,在将胶圈放入密封槽内擀平,安装舱盖,使用螺钉拧紧。在进行压力试验时,产品压力达到3MPa时舱体仍无泄漏现象,继续升压,当到4.2MPa时,舱体出现微渗漏,由于已超过设计值,密封方式有效,试验结束。

最后,采用胶圈配合密封胶的方式,同样将舱体与胶圈安装好,在胶圈外涂一层704硅橡胶,使用螺钉紧固,待胶液固化24小时后,将舱体放入水槽中,通入压力,当压力达到3MPa时舱体仍无泄漏现象,继续升压,当到4.5MPa时无泄漏现象,为防止压力过大舱体变形,停止增压,试验合格。

3.3 力矩摸索

以上在艙段密封时均涉及螺钉紧固,因此该项验证与上面试验同步进行。选用M4×20的螺钉,在端面密封的基础上,对螺钉安装顺序及施加力矩进行摸索,根据查阅资料初步定力矩为6N·m,采用一点逐一安装和舱体对角逐一安装两种方法进行验证,结果显示,对角紧固要比逐一紧固的方式更可靠,力矩最小为3.5N·m,为保险起见,力矩定为5N·m。

3.4 电连接件的密封性

由于舱段所用导线必须穿过舱体到达执行机构,因此,验证过线堵头的密封性时十分必要的。通过选用胶黏剂、硅酮免垫密封胶和704硅橡胶3种胶液对比堵头的密封性,并按照使用说明进行固化进行对比试验。其中胶黏剂要求室温固化48小时,高温60℃固化4小时;硅酮免垫密封胶固化12小时;704硅橡胶室温固化24小时,固化深度3mm。固化后对过线堵头进行2MPa的密封检查,结果发现3种胶的均不能满足设计要求的密封压力,通过调研选用一种牌号为UR5562的灌线胶,该胶固化24小时,同样按照2MPa压力下的密封检查,结果没出现泄漏现象,满足设计要求。

4 技术指标完成情况

通过径向密封和端盖密封两种在非圆舱段上的应用,密封辅材的选取及配合,紧固螺钉力矩的摸索与施加方式,以及舱段过线孔的密封胶选择四大方面进行研究,验证非圆舱段的密封性能,查找密封的影响因素,通过摸索、试验验证最终确定端面密封为较为可靠的密封结构,使用胶圈配合密封胶进行密封,M4的螺钉拧紧力矩为5N·m,过线孔使用灌线胶进行,初步制定了非圆舱段的密封形式,为设备的密封性和功能实现提供了保障。

5 结论

非圆舱段密封工艺研究历时半年,通过对产品舱段零件的设计,加工,验证,再加工,再验证等途径,先后摸索了密封结构方式的优缺点、密封辅材的使用、紧固螺钉的力矩值以及灌线胶特性等等,最终完成了产品的密封,试验方法合理,验证结果有效,达到研究的要求。并为后续研制产品的工艺研究提供了思路。

参考文献

[1]朱凤伟.舱段对接密封电连接器的密封设计[J].机电元件,2003,23(3):27-30.

(作者单位:沈阳航天新光集团有限公司)

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