纯燃褐煤循环流化床锅炉运行中存在的问题分析
2016-12-07李东荣胡柳英
李东荣 胡柳英
华西能源工业股份有限公司
纯燃褐煤循环流化床锅炉运行中存在的问题分析
李东荣 胡柳英
华西能源工业股份有限公司
褐煤是一种低热值、高水分、低灰分燃料,适用于循环流化床锅炉,目前国内外的纯燃褐煤的循环流化床锅炉多存在床温高、启动时间长、排烟温度高等问题,本文通过对实际运行项目的分析,提出了应对措施。
循环流化床锅炉;褐煤;床温;排烟温度
一、概述
HX120/9.8-Ⅳ1是华西能源工业股份有限公司为某公司设计制造的2×25WM高温高压循环流化床锅炉,该项目位于印尼苏拉威西岛,燃料为印尼褐煤。本工程于2011年投入商业运行。本文对运行情况进行了介绍,并对运行中存在的床温偏高、尾部积灰等问题提出了应对措施。
二、项目概况
本项目主要设计性能见下表:
本项目主要设计性能如下:额定蒸发量为120 t/h,过热蒸汽压力为9.8 MPa.(g),过热蒸汽温度为540℃,给水温度为215℃,排烟温度为140℃,锅炉效率为89.55%。
本项目燃料分析如下表:
描述 范围 典型最小 最大类似分析全水分内水分灰挥发物质固定碳25 13.8 3.3 27.9 23 35 25 6 40 41 30 18 5 35 30额定发热量(收到基)高位发热量 (kCal/kg) 3700 4300 4000元素分析(可燃基) 68.2 5.7 1.13 23.17 1.8哈氏可磨系数 45 65 60碳氢氮氧硫65 3 0.54 12 0.13 80 5.9 1.2 30 2.2
2.1锅炉整体布置
本项目锅炉为单汽包、自然循环、循环流化床燃烧方式,半露天布置。
锅炉由一个膜式水冷壁炉膛, 一个汽冷式旋风分离器和一个由汽冷包墙包覆的尾部竖井(HRA)组成。
炉膛内布置有两片屏式过热器和一片水冷蒸发屏。锅炉共设有两台给煤装置和两个石灰石给料口,均布置与炉膛前墙。炉膛底部是由水冷壁管弯制围成的水冷风室,其与两台风道点火器相连,风道点火器内各布置有一个油枪点火燃烧器;炉膛底部分设置两台冷渣器。
炉膛与尾部竖井之间,布置有一台汽冷式旋风分离器,其下部布置一台“J”阀回料器。在尾部竖井中从上到下依次布置有高温过热器、低温过热器、省煤器和卧式空气预热器。过热器系统中设有两级喷水减温器。
锅炉整体呈左右对称布置,支吊在锅炉钢架上。
三、运行存在的问题探讨
锅炉投产后,试运行过程中出现了一下问题:
1)床温过高,满负荷工况平均床温约950℃,燃料变形温度约1050℃,因此运行工况存在较大炉膛结焦风险;
2)启动时间过长,锅炉冷态启动至满负荷出力所需时间长达约72小时,极大影响经济效益;
3)排烟温度过高,满负荷工况排烟温度160~170℃,不仅降低了锅炉热效率,同时影响布袋除尘器寿命。
锅炉实际运行DCS画面
四、原因分析
4.1褐煤用于循环流化床锅炉时,由于其本身低灰分(灰分约5%,常规循环床锅炉燃料要求灰分>10%)、比重轻的特点,循环灰量不足,锅炉短时间内无法形成外循环,床温得不到循环灰的冷却,从而造成床温过高,也延长了锅炉启动时间;
4.2燃料灰分不足(约5%),燃料颗粒度不均匀,造成炉膛上部物料浓度不够(炉膛锥段上部压力实际运行值小于200pa,应在800Pa以上),使炉膛中、上部受热面传热系数达不到设计值,锅炉只有通过提高床温以达到足够蒸发量;
4.3锅炉运行中未添加石灰石脱硫剂,进一步降低了炉内物料浓度;
4.4锅炉运行时密相区床压过低(仅3.2~4.1 kPa),表明炉膛床层厚度过低,造成炉膛蓄热能力不足,难以吸收燃烧所产生的热量,也造成了床温过高;
4.5床面深度>1/2炉膛深度,床面面积过大,一次风量份额占总风量的50%,结合褐煤挥发分高、易着火、易燃烬的特点,大量燃料在床面上燃烧,热量积聚在床面,也造成了床温过高;
4.6褐煤灰分中Na2O,K2O,CaO等碱金属含量较烟煤、无烟煤高,因此飞灰具有比重轻、粘污性强的特点,易积聚在尾部受热面表面,造成传热效果降低、排烟温度升高。
五、解决方案
5.1锅炉运行过程中定期添加惰性物料(如河沙、炉渣、石灰石等),人为增加燃料灰分,提高炉膛物料浓度及循环灰量;
5.2运行时保持床层厚度在较高范围(床压>6kPa),提高炉膛蓄热能力及炉膛物料浓度;
5.3设计时减小布风板面积(床面深度<1/2炉膛深度),减小一次风量,可以有效减少床面燃烧份额,降低床温;
5.4设计时考虑褐煤的飞灰粘污性强的特点,尾部受热面考虑足够裕量;
5.5采用技术成熟的蒸汽吹灰方式,提高吹灰压力及吹灰频率。
六、结语
褐煤做为一种低成本燃料,结合循环流化床锅炉低NOx、SO2排放的优点,在目前环境污染和温室效应日益严重的情况下,研究完善循环流化床锅炉的褐煤燃烧技术,将具有极佳的经济效益。