关于27SiMn热轧材锯切受阻现象的试验探讨
2015-08-20金宏伟
金宏伟
(北满特殊钢有限责任公司,黑龙江 齐齐哈尔161041)
1 试验材料与方法
在27SiMn不同支钢材上取三支料,在轧制状态和退火状态每支分别用带锯以快、中、慢速切取三块试样(两种状态共18块样),然后进行低倍检验;硬度在每块试样的边缘处、半径1/2处各取4点,心部取一点进行检测;化学成份在低倍检测的靠近边缘的偏析框带上和半径1/2处及心部各取一点进行检测。
2 切取试样
在27SiMn不同支钢材取三支料,在轧制状态和退火状态分别用带锯以快、中、慢速进行切割,共取18块试样。结果表明,在轧制状态的慢和中速切割时有受阻现象,并且轧材锯切面上有磨损痕迹,如图1、2,快速切割未发现此现象,如图3。退火后切割时各速度均未发现有受阻现象,如图4。
3 低倍检验
对轧制状态和退火状态的18块料进行酸浸低倍检验,结果轧制状态经酸浸低倍检验,组织存在明显的一般疏松、中心疏松和偏析框带(可见有树枝晶和柱状晶),如图5,退火后组织偏析有明显改善,如图6。
图1 轧材慢速切割磨损痕迹
图2 轧材中速切割磨损痕迹
图3 轧材快速切割锯切面
图4 退火材中速切割锯切面
图5 轧制状态酸浸低倍组织
图6 退火状态酸浸低倍组织
表1 热轧状态试料布氏硬度检测结果(HBW)
表2 软化退火处理后试样布氏硬度检测结果(HBW)
4 硬度检测
对9块热轧状态试料在边缘处、半径1/2处分别压4点,在心部压1点布氏硬度,未发现超高硬度值,结果如表1。
对3块软化退火处理后试样在边缘处、半径1/2处分别压4点,在心部压1点布氏硬度,结果如表2。
5 化学成份分析
将试料进行成分分析,半径1/2处的化学成份(Wt%)结果如表3。
三支料半径1/2处的化学成份均满足标准要求。
另在低倍检测试样靠近边缘的偏析框带上和半径1/2处及心部各取一点进行化学成份检测,结果如表4。
表3 3支试料半径1/2处的化学成份结果(Wt%)
表4 低倍试样边缘、半径1/2处、心部主要成份结果(Wt%)
6 金相组织
图7 慢速切割受阻位置组织×100
图8 慢速切割受阻位置组织×500
图9 中速切割受阻位置组织×100
图10 中速切割受阻位置组织×500
对轧制状态的慢、中速切割时有受阻现象的位置及正常位置切取金相试样观察,组织没有明显差别,如图7~10。轧材横截面1/2半径处和心部的组织比较粗大,存在略有不均现象,局部有珠光体块,并有极少量的魏氏组织,如图11~14;经退火后组织均匀程度有明显改善,如图15~18。
图11 1/2半径处基体组织×100
图12 1/2半径处基体组织×500
图13 心部组织×100
图14 心部组织×500
图15 退火后半径1/2处组织×100
图16 退火后半径1/2处组织×500
图17 退火后心部组织×100
图18 退火后心部组织×500
7 检验结果分析
从低倍检验结果看,轧制状态组织存在明显的疏松和偏析框带,且可见有树枝晶和柱状晶,而退火后组织偏析有明显改善。
从硬度检验结果可看出,27SiMn钢以轧制状态钢材整个截面最高HBW213,平均为HBW 205.53的布氏硬度,不致因硬度过高而产生下料切割过程中出现“锯不动”的受阻现象;从硬度均匀程度上看,轧材每块样的硬度偏差在HBW14~26之间,平均相差HBW17.89,退火后半径1/2处和心部硬度平均降低HB18,均匀程度也有所改善,平均降低为HBW11.67。
从硬度和化学成份结果结合起来可看出,半径1/2处的硬度比边缘和心部略高,偏析框带处的碳、锰元素也比心部略高,也说明整个试样的横截面上存在成份偏析和硬度不均。而退火后由于组织偏析有明显改善,硬度值在平均下降HBW18的情况下,均匀程度也有明显改善。
金相检验未发现异常夹杂物,在锯切面受阻磨损处金相组织检验为正常的铁素体+珠光体组织,未发现异常,半径1/2处和心部组织均为铁素体+珠光体组织,但是比较粗大,存在略有不均现象,局部有珠光体块,并有极少量的魏氏组织,由于片状珠光体的硬度范围为HBW190~230,而铁素体的硬度范围为HBW60~100,两者之间存在较大的硬度偏差,也是在切割过程中有受阻现象的原因之一。
8 结论
(1)27SiMn轧材 轧制状态钢材整个截面硬度最低HBW187,最高HBW213,平均为HBW205.53的布氏硬度,不致因硬度过高而产生下料切割过程中出现“锯不动”现象;
(2)27SiMn轧材宏观上存在组织和化学成份偏析,微观上局部存在片状珠光体块,与铁素体之间的硬度偏差,也会造成以同样速度切割时产生受阻现象。
(3)27SiMn轧材经退火处理后降低了组织偏析程度,使低倍组织和硬度及其均匀性都有所改善,再切割时未发现有受阻现象。
(4)从切割速度上看,对于硬度不高的低碳及低合金钢,适当采用快速切割效果更好。