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水环式真空泵工作水循环利用

2013-12-04彭德安

设备管理与维修 2013年2期
关键词:硫酸镍环式截止阀

彭德安

大冶有色金属有限责任公司稀贵金属厂 湖北黄石市

一、概述

稀贵金属厂硫酸镍车间,利用电解脱铜后液生产结晶硫酸镍,生产工艺是把电解脱铜后液灌入反应釜中,向反应釜夹套通蒸汽,将脱铜后液灌浓缩,浓缩过程中反应釜内产生含酸雾蒸汽,酸雾蒸汽通过板式换热器冷却系统生成冷凝水,浓缩过程中产生的浓缩液灌入冷冻结晶槽,浓缩液在制冷盐水机组作用下冷冻结晶,生成结晶混合物,结晶混合物通过压滤机压滤,产生的滤渣即是结晶硫酸镍产品,该产品年产结晶硫酸镍2000多吨,生产工艺流程见图1。浓缩反应产生的含酸蒸汽,由真空换热系统换热生成冷凝水富集回收,再返回到铜电解重复利用。真空换热系统的水环真空泵,每天外排大量工作水,既浪费又污染环境。如果外排水能循环利用,则可减少水排放,降低生产成本。

二、存在问题

(1)真空换热系统由7台BK0.8B型板式换热器及8台HTB-SK-80型真空泵等设备组成。真空泵是水环式的,需要工作水35L/min·台,耗水量大,7台真空泵(开7备1)每天共需要工作水350多吨,没有循环利用,全部外排。

图1 工艺流程

(2)水环式真空泵工作水的水质和温度。正常情况下,呈弱酸性(pH值6~8),但特殊情况下,也就是在含酸性冷凝水进真空换热系统情况下,呈酸性(pH3~4);排水水温夏季>40℃,其他季节20~40℃。要求真空泵进水的水质呈弱酸性,水温<40℃即可。如果排水呈酸性(pH3~4),易腐蚀真空泵,导致停机;如果排水水温>40℃,真空度降低,影响生产。

三、解决问题的方案

为了达到水环式真空泵工作,制定了较详细的方案(图2),方案工作原理:水环式真空泵工作水流入回水池,通过液下泵(开1备1)抽至冷却塔变为冷却水,冷却水排入高位水槽,高位槽的水(真空泵工作水)通过进水管进入真空泵,从汽水分离器排出的水(回水),通过回水管排入回水池。

图2 水循环利用方案

为了稳定回水池水的弱酸性,在装置中安装一套自动中和系统(图3),系统具备在线检测回水池pH值功能,可根据回水池pH值自动计算投加碱液,将循环水pH值控制在6.5~8。碱量大小可直观显示、计量,数据记录保存,并且控制参数根据要求随时可以修改,可检测循环水池液位并自动补充清水,可在线稀释配制碱液,碱液反沉降式过滤以及在线显示回水池水温。

自动中和系统工作原理:当pH探杆1或2探到低位水池回水呈酸性时,电磁阀4或3(此时截止阀7开启,截止阀5、6关闭)工作管路打开,带压的进水流入脉动式制动投药机内,使碱池管与出水管联通,碱液自动流入低位水池,达到中和的目的。

为了保养自动中和装置,定期对其进行冲洗,工作原理是截止阀7关闭,截止阀5、6打开,脉动式制动投药机内部管路联通,进水在管线流动排出,达到冲洗的目的。为了使循环水温稳定40℃以下,在高位水槽之上安装30m3/h的冷却塔,达到回水充分冷却的目的。

四、方案实施过程

整个真空泵工作水循环利用系统方案的实施,从节省的原则出发,充分利用现场条件,在真空泵厂房屋顶上砼制高位水槽,利用厂房屋顶当作高位水槽的支架平台,利用厂房不用的沉淀池作为低位水池。该系统仅新增冷却塔1台、液下泵2台、自动中和装置1套、水管、阀门等设备材料,投入的经费较少。

五、实施效果

这套真空泵工作水循环利用系统,运行安全平稳,管路通畅,操作简易。自该系统方案,成功实施后,一是每天节水350t,降低了硫酸镍的生产成本,提高了经济效益;二是减少水排放,响应国家节能减排的政策要求,产生了一定的社会效益。

六、结束语

为执行国家节能减排政策,节省用水,正在实施其他生产系统真空泵工作水循环利用方案。厂老焙烧系统有HTB-SZ-125型真空泵8台(开4备4)是全天候运行的,需要工作水70L/min·台,每天需要工作水400多吨。由于是老系统,受生产工艺及场地条件限制,该系统真空泵工作水循环不能利用。新建焙烧系统有HTB-SZ-125型真空泵12台,考虑新建焙烧系统的真空泵工作水是外供水,水价高,在厂职能部门的要求下,设计单位设计了真空泵工作水循环利用系统,若该系统成功实施,正常运行,每天可节水1200t。

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