APP下载

进口压缩机活塞杆断裂分析与处理

2013-12-04

设备管理与维修 2013年2期
关键词:一缸盘车气阀

刘 静

中油济柴集团成都压缩机厂机械动力研究所 成都市

一、概述

分体式压缩机,动力部分为CAT燃气发动机,压缩部分为进口GE压缩机,两只压缩缸均为7.25英寸,双缸双作用。机组主要用于天然气增压处理。机组型号RTY700MH7.25×7.25,介质为含硫天然气,排量16×104m3/d,进气温度0~35℃,进气压力2.5~3.5MPa,排气压力 6.9MPa。

二、运行中出现的问题

2013年1月24日凌晨,增压站C机因压缩机振动大报警停机,主控室通知设备维护班组到现场检查。首先对机组进行手动盘车检查,盘车无卡阻且无异响。拆开压缩一缸和二缸十字头侧盖,检查十字头锁紧螺母、刮油盒和填料盒无松动。再次手动盘车,无卡阻无异响。在用气马达盘车过程中,听到压缩一缸有异响,判断压缩缸内存在故障。设备维护班组拆开压缩一缸两个进气阀及两个排气阀,发现阀窝有金属碎末。拆下余隙头,拉动活塞时,发现活塞杆能够轻易拿出,判断活塞杆断裂。压缩一缸进气阀见图1,活塞杆端断裂处见图2,活塞端断裂处见图3。

三、故障原因分析

1.现场情况

现场工况,进气压力 2.5~2.6MPa,进气温度 15~18℃,出口压力 6.85~7.15MPa,转速1100r/min。利用GE压缩机选型软件进行工况校核,机组负荷率为64%,故排除超负荷使用情况。

2.原因分析

图1 压缩一缸进气阀

图2 活塞杆端断裂处

压缩机在运行过程中入口气体中带液,导致压缩机吸入液体,因液体不可压缩性,并不能及时排出,导致活塞运动受阻而导致活塞杆断裂。气缸和气阀处无明显积液,并非液击致活塞杆断裂。

润滑不足,导致活塞环磨损,而且磨损越大应力越大,循环应力综合作用使活塞杆断裂。活塞拆出时(图 4),除有少量金属碎末,可以明显看到活塞上布满润滑油,并非此原因导致活塞杆断裂。拆卸后的活塞组件见图5。

有固体异物掉入缸内,固体不能压缩,无法排出,导致活塞运动受阻而引发活塞杆断裂。检查时气缸内虽有少量金属碎末,但没有较大块的固体异物,检查气缸和气阀,没有金属脱落的现象,且气缸内部、余隙头处都无明显拉伤和撞击痕迹。排除有异物的可能。

活塞杆的制造质量或活塞杆装配质量存在问题。活塞及杆组合安装完成之后,活塞杆受应力最大的地方是活塞的锁紧螺母和十字头锁紧螺母处(图6),但活塞杆断裂的位置并不是在这两个位置,说明可能断裂处活塞杆的制造质量存在问题。原有装配质量不佳,可能是气缸水平、活塞杆跳动超差,导致十字头、活塞、活塞杆不在一条直线上。

图3 活塞端断裂处

图4 拆卸后的活塞

图5 拆卸后的活塞组件

四、预防措施

图6 十字头锁紧螺母

十字头锁紧螺母预紧力尽可能均匀,按技术要求安装。设备开机前认真检查入口情况,避免带液,防止水击。设备出现振动异常时应立即停机检查,避免发生事故。更换活塞杆后,至今机组运行良好。

为了减少故障发生,建议用户严格监测机组运行参数的变化,并及时反馈机组运行情况。要求服务站加强对机组异常情况的判断,如排温、振动等,同时需要补充完善保养内容,确保机组长期、稳定运行。

猜你喜欢

一缸盘车气阀
老鼠嗅香
大型透平设备盘车装置损坏的分析计算及防范对策
基于最小二乘法拟合的立式水电机组盘车计算新方法
论“丑”的非常体验
燃气轮发电机组液压盘车系统的调试研究
降低某核电650MW汽轮机盘车轴瓦温升
循环氢压缩机气阀故障分析
小黑螺
往复压缩机气阀故障时气阀定位方法研究
高压一氧化碳压缩机气阀及控制系统的改进