福士科FEEDEX高发热冒口在日产NISSAN缸体上的应用
2013-08-29福士科铸造材料中国有限公司供稿
福士科铸造材料(中国)有限公司供稿
西班牙坎塔布里亚的日产铸造工厂已经为约翰迪尔(John Deere)生产复杂的球墨铸铁缸体件数年,其中T239237缸体铸件是民用工程机械上的履带静压传动系统的关键部件之一。
该铸件因为其缩孔、缩松问题,在工厂里是出了名的“老大难”。尽管放宽验收标准,许多铸件还是由于缩孔、缩松相关问题,导致机加工和用户的生产力和效率降低而被拒收。
为解决这一问题而进行的浇注系统方面的改进都没有成功。本质上来说,该铸件的问题主要是在于其几何形状、相对较大的质量,以及材料的特性(GLS 500-7)。铸件的几何形状(见图1)在部分厚度上存在明显的变化,形成两个不同的冷却和凝固区,导致铸件内圈完全孤立,充型困难,造成缩孔、缩松缺陷。
图1
一般来讲,可以从以下几个工艺参数方面进行尝试来解决:化学分析,浇注温度,调整冶金成分,改进浇注系统。
但当上述方法均不能彻底解决这个问题时,铸造工程师就决定采用冷铁来将缺陷转移到一个更能接受的地方。冷铁的放置位置及其对冷却过程的影响也经过了很多的研究。然而,缩孔、缩松缺陷却始终位于中心位置。即使采用冷铁,铸件质量标准仍然达不到,机加工后的废品率接近2.5%。此外,手工清除内腔的冷铁成本高,操作困难且不安全。使用液压机能提高安全性,但是会引起对铸件表面造成超过机加工余量的划痕风险。即使对冷铁施加涂层后,在铸件机加工后的区域依然出现小缺陷。
2009年,约翰迪尔公司对铸件提出了一个设计上的改动,对工艺进行重新设计。英国福士科公司针对新设计,为日产公司带来新的思路。
首先,采用Magma模拟凝固和充型过程(见图2)。两个明确目标:一是不使用冷铁;二是评估高发热的FEEDEX 点状冒口(由于铸件设计的改变而变得可以使用)的作用。然后,根据模拟结果,采用KALMINEX 2000ZP 9/12 K 发热保温冒口套用于铸件的外轮廓;采用FEEDEX VSK 770 / 33 MH(模数为 4.2cm) 冒口套来补缩铸件内部。该设计有几大优势:工艺出品率高,造型性能更佳,以及冒口与铸件的接触面积非常小等。除了改进浇注系统设计,在砂芯的制作中还使用了30%的铬铁矿砂,提高了凝固过程中的温度梯度。因而,中间区域就像一个冷铁,减小了铸件中部的过热效果。
图2
检验的结果非常理想,铸件完全消除了缩孔、缩松缺陷。