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皂化废碱焚烧静电除尘器运行中常见问题探讨

2013-05-23

中国环保产业 2013年4期
关键词:皂化积灰槽钢

李 懿

(武汉龙净环保科技有限公司,武汉 430079)

1 项目应用静电除尘器概况

山东某化工有限公司新上己二酸生产线,生产中间环节产生大量皂化废碱液,采取焚烧法处理皂化废碱液,焚烧产生的烟气具有高温、高黏、高腐蚀等特点[1],尾气处理配套采用静电除尘器。除尘设备最终采用的是静电除尘设备,其技术参数见表1、表2、表3。

表1 皂化焚烧锅炉技术参数

表2 皂化液元素分析

表3 皂化废碱焚烧静电除尘器技术参数

投产初期,除尘器运行良好,二次电流和二次电压都能在规定的范围内稳定运行,各项工艺指标均优于设计值。但随着时间的推移,除尘器出现了灰斗积灰、一电场运行不稳定、绝缘子失效等问题,影响了除尘器的高效稳定使用。通过检查、测试、实验,进行分析和判断,提出相应的处理办法,有效地解决了皂化废碱焚烧静电除尘器运行中的常见问题。

2 运行中存在的主要问题

2.1 灰斗积灰

皂化液是一种棕黑色黏稠液体,有强烈的刺激性臭味[2]。焚烧后产生的灰分密度约600kg/m3,安息角约55°,具有高黏度、易回潮、比重小等特点。灰斗设计采用双列的船型灰斗,溜灰角采取比常规煤粉除尘更大的角度,并在灰斗四周内衬圆弧过渡板,保证碱灰顺利落入灰斗中;中间设置阻流板,防止烟气产生涡流;出灰口采用长条形,保证顺畅排灰;出灰口与刮板机进料口采用法兰连接,双层密封,防止漏风,造成碱灰回潮搭桥。

由于采用的是双列船型灰斗,沿烟气方向周边通过槽钢焊接连接,中间通过槽钢进行定位焊接,将灰斗固定在壳体上。中间槽钢跨接在壳体上,置于电场中,槽钢与灰斗连接处设置加强挂板,保证强度。由于槽钢有一定宽度,加上加强挂板和阳极板排定位槽钢的间距较小,碱灰容易堆积在槽钢上,形成搭桥积灰(见图1、图2);出灰口采用长条形,增大了漏风几率,加之刮板机自身漏风,密封连接处的老化,造成冷风进入灰斗中,使碱灰回潮结块,从而造成灰斗积灰。特别表现在除尘器第一电场,第一电场进口粉尘浓度最高,灰量最大,积灰情况最严重。灰斗积灰具有严重危害性,积灰至除尘器极板、极线位置时,造成电场短路,影响电气设备的安全运行,同时损坏电除尘器的内部构件,造成电除尘器极板、极线的变形,严重时将会造成不可修复的损坏。

图1 搭桥积灰(1)

图2 搭桥积灰(2)

2.2 一电场运行不稳定

一电场进口粉尘浓度高,灰量大。针对一电场烟气特点,配置1套GGYAJ高频电源。GGYAJ系列高频高压整流设备采用三相电源,三相均衡,对电网影响小。相较于常规工频硅整流电源,高频电源具有转换效率高;功率因素大;重量轻;集成性好;二次电压纹波系数小等优点,可有效抑制反电晕,提高除尘效率。

由于皂化液热值较低,需要进行浓缩并投油辅助燃烧,因而皂化液的烟气含水量大。当粉尘进入电场后,在高频电源作用下,电流迅速升高,输出电流增大,造成电场击穿,从而会引起电场开路,运行不稳定。

2.3 绝缘子失效

保温部分采用大保温箱,设置承压绝缘子,配以电加热器。皂化液热值较低,投用时需投重油辅助燃烧,并且利用醋酸尾气掺杂燃烧。锅炉配备碱枪、油枪和醋酸尾气枪。在系统投用、联动试车、锅炉低负荷运行及出现故障时,特别是在系统投用时,为了保护后段引风机而不开启引风机,造成除尘器正压运行,因而需要频繁喷油。但因为炉膛温度低,重油不能完全充分燃烧,少部分油滴会随着烟气进入除尘器中。在烟气及压力的作用下,部分油滴会通过顶板进入到保温箱绝缘子内,并黏附在承压绝缘子上,在其表面形成油污。其中未充分燃烧的炭黑也会进入承压绝缘子内部。两者混合,牢固地黏在绝缘子内表面,而炭黑是导电物质,会破坏绝缘子的绝缘性能[3]。当电场升压时,绝缘子表面开始导电,并产生电流做功,造成爬电,或形成电弧烧伤击穿绝缘子表面,使局部温度骤升,产生裂纹或炸裂(见图3、图4),造成绝缘子失效。特别是前面的一、二电场,此现象更为严重。

图3 绝缘子表面炸裂

图4 绝缘子表面裂纹

除尘器后面的三、四电场,由于皂化液烟气流速比较低,水分含量较大。前面电场已经收集大量的粉尘,进入后面电场的几乎是水汽。电场投用时温度比较低,需提前开启绝缘子加热,利用电加热器对绝缘子室进行加热,保证足够的时间,将水分烘干。防止因温度低结露,水分附着在绝缘子上,电场升压时爬电造成绝缘子击穿,从而造成绝缘子失效。

2.4 绝缘轴损坏

除尘器配置刚玉绝缘轴,采用特殊的锥形头结构,用于绝缘和传递振打力,两端采用锥度连接。使用中越打越紧,不会松动,没有应力集中,大大提高了传力效率和使用寿命。绝缘轴对于安装的精度要求比较高,要保证安装的垂直度。如果安装出现偏差,没有达到精度控制范围,特别是在清灰频率最高、振打次数最多的一电场,随着振打力从上向下的传递,在长期振打力的作用下就会出现绝缘轴损坏、断裂,造成绝缘失效,电场开路。

3 改进措施

3.1 增设溜灰装置

在双列连接槽钢易搭桥处,巧妙设计溜灰组件。增设夹角60°溜灰板,方便碱灰顺利进入灰斗中。槽钢内设置振动基座,安装小型振动电机,通过圆钢传递震动力。圆钢上部连接角钢,角钢两端搭接在溜灰板上。采取定时控制小电机的开启,通过震动防止碱灰搭桥积灰。出灰口与刮板机连接处,更换老化的密封垫片,配以更可靠地双层密封,并保证一定程度的灰封,防止冷风窜入灰斗,使碱灰回潮结块造成灰斗积灰。

3.2 限制电流电压

一电场高频对控制系统进行设定,对电压电流进行双重限制。当电场启停或出现故障时,烟气温度过低,对电压进行限制,控制电压的输出,降低电压,防止开路。并针对一电场高频电源进行现场试验,调换一、二电场电源装置,即一电场采取工频电源,二电场采用高频。并观察电流、电压数据,查看除尘效果。

3.3 严格控制启停,规范操作

前段锅炉工艺对皂化液除尘器的使用有较大影响,在系统投用或锅炉出现故障时,严格控制启停,并规范除尘器操作规程,确保规范操作。锅炉投油时禁止开启各电场高压,烟气低于露点温度时严禁100%升压投入;热态投运前,提前6小时以上投入保温箱及灰斗加热,避免绝缘件及灰斗结露受潮;短时间停炉可不停低压加热和振打系统。当出现输灰系统堵灰、卸灰不畅或高压系统升压异常、频繁出现大电流跳闸等状况时,须立即停运电场进行检查。

3.4 设置堵灰板、更换绝缘轴

在承压绝缘子底座设置堵灰板,用聚四氟乙烯板进行密封堵灰,防止油污等进入绝缘子内壁造成绝缘子因污染炸裂。对刚玉绝缘轴进行更换,统一更换为高分子绝缘轴,保证绝缘的长期有效。运用特有的吊打分离技术,布设阴极振打吊梁和振打砧梁,悬吊点与振打点分开,并有效调整安装精度,保证绝缘轴长期使用。

4 结论

皂化废碱液是一种难处理的高污染有机废水,采用焚烧法处理皂化液,用静电除尘器净化烟气。由于烟气高黏、高湿,工况波动等原因,皂化废碱焚烧静电除尘器在运行过程中易出现灰斗积灰、运行不稳定、绝缘子失效、除尘效率下降等问题。经过上述改进,成功解决了皂化废碱焚烧静电除尘器运行中出现的问题,除尘器各项指标趋于正常,除尘效率达到设计指标,保证了除尘器的高效稳定运行,有效解决了皂化废碱液处理的难题。

[1]李懿.皂化废碱焚烧静电除尘器的应用[J].中国环保产业,2012(12).

[2]李方文,马凇江.焚烧法处理环己酮生产中的皂化液[J].环境污染治理技术与 设备,2005(1)

[3]田状锋,赵留成,解广文.静电除尘器用瓷绝缘子的常见故障及使用与维护[C]. 第14届中国电除尘学术会议论文集,2011.

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