3MZ3216C球轴承沟道精研机振荡器的改进
2012-10-11高国臣郭云飞
高国臣 ,郭云飞 , 刘 伟
(哈尔滨轴承集团公司 松北精工轴承有限公司,黑龙江 哈尔滨 150525)
1 前言
3MZ3216C球轴承外圈沟道精研机加工产品时,随着零部件的磨损及相互影响,导致振荡器中的球面连杆与轴承间产生间隙,使加工出来的产品沟道表面粗糙度差,沟形差大,且维修繁琐,时间长。为解决该问题,在原有的振荡器的基础上,作了技术改进,使用后效果良好。
2 原振荡器工作原理及存在的问题
原振荡器的机构如图1 所示,由马达、横轴、球面连杆、主轴等部件组成。马达带动横轴转动,横轴旋转使球面连杆旋转,从而达到主轴的摆动。
图1 改进前振荡器结构
在加工产品时,球面连杆做回转运动的过程中,由于零部件间的磨损引起球面连杆及连接件之间产生间隙,这将直接导致沟道微观表面形位误差和粗糙度加大。连杆的磨损、螺钉的松动、轴承精度的变化、油液的洁净度等原因都会影响振荡器的工作质量,不管哪一处出现问题都要全部拆装,找出具体的失效原因,修复后再重新装配,操作比较烦琐,不便于维护。同时,此振荡器维修频率非常高,维修时间长,每次维修都需更换轴承等零件,直接影响生产进度和成本。
3 改进后振荡器的工作原理
改进后的振荡器机构如图2 所示。利用原有的马达,将其从右侧调整到正面,用自制的固定板使马达固定。调整器固定在马达的小轴上,摇臂和调整座连接,马达的转动带动调整座使摇臂做摇摆动作,通过摇臂和摆杆的连接使主轴实现摆动。
图2 改进后振荡器结构
为了消除摆杆在摆动时产生的间隙,将摆杆和主轴改为正方形并带有1°的锥度连接形式,上面用螺丝拧紧,消除了摆杆和主轴连接在使用时由于磨损而产生的间隙。改进后调整调整座上的螺栓就可实现摆角的大小,调整非常方便,摆动运行平稳顺畅。
4 结束语
整个改进是在原机床结构基础上,利用振荡器微调上的原有螺孔,通过固定板将马达、调整座、摇臂、摆杆连接在一起来实现它的整个运动。改进后的装置结构紧凑,布局合理,不影响振动器的使用空间。此项改进实施后,经过一年多的使用,证明振荡器运行平稳,调整方便,不易损坏,并且完全可以满足精研沟道的各项精度指标要求,精度稳定合格。同时,在出现问题时能准确判断机械故障出处,维修十分方便,提高了工作效率,节约了维修成本。