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HZC-4型液压半自动车床改造

2012-06-11曲永军

哈尔滨轴承 2012年3期
关键词:刀架车床冷却液

曲永军,李 丽

(1.哈尔滨轴承集团公司 哈尔滨市香华高密封轴承厂,黑龙江哈尔滨150036;2. 哈尔滨轴承集团公司 哈轴精密滚子制造公司,黑龙江哈尔滨150036)

1 前言

随着我国汽车工业的发展,作为汽车基础件之一的轴承行业,为满足汽车配套的需要,产品的应用得到了前所未有的发展。同时,汽车工业的特殊需要又推动着各种轴承延伸产品的不断涌现。皮带张紧轮轴承就是其中之一。本文主要讨论皮带张紧轮轴承内套钻孔工序加工设备的改进。

2 皮带张紧轮轴承简介

轴承型号E23。内套钻孔工序技术要求:表面粗糙度Ra6.3。操作要求:钻孔目视无三角痕迹。其结构见图 1 所示。

图1 皮带张紧轮轴承E23

3 原加工机床简介

以前该轴承产量较小时,钻孔工序在南京机床厂N336回转式六角车床上加工。该设备严重老化,夹具采用φ200mm三爪手动夹盘,每钻一个孔需要停机装夹一次,生产效率十分低下,而且该机床主轴需要打反转才能停车。由于频繁打反转,使主轴箱内的花键经常被扭断,所以该机床不适用于频繁启动,不适合大批量钻孔加工。N336回转式六角车床钻孔方式如图 2 所示。

图2 N336回转式六角车床

4 HZC-4型半自动车床改造

由于N336回转式六角车床存在以上缺点,已不适合大批量钻孔的需要。为了节省资金,我们因陋就简因地制宜,尽量选择现有机床进行代替。经过认真研究,对另一种车床(HZC-4型半自动车床)进行了改造,使之适用于大批量钻孔加工。HZC-4型半自动车床原本只能加工轴承套圈台阶,内、外倒角。

4.1 机床主要参数

最大加工直径mm 80

最大加工长度mm 12

刀架最大行程长度mm 100

主轴转速r/min

低速型 390 460 510 600 760 880

高速型910 1 060 1 200 1 400 1 750 2 040

主轴中心至床面高度mm 180

主轴中心至地面高度mm 800

4.2 改造内容

4.2.1 刀架改造

该机床只有一个刀架,在加工钻孔工序时,专门设计一个钻夹来夹钻头,刀架采用45#钢,热处理35-40HRC,将钻夹固定在原有刀架上,然后调整钻头与工件的中心高和同轴度,调整完毕后把刀架固定。机床轮廓和钻夹见图 3、图 4所示。在整个钻孔加工过程中,刀架的动作是快进—工进—钻头修光—快退。主轴转速880r/min,切削速度2 900mm/min

4.2.2 安装冷却系统

加工产品时,必须要对钻头进行冷却,需要安装冷却钻头的冷却装置,保证钻头在加工过程中耐用持久。

图3 HZC-4型半自动车床

图4 钻夹结构

在床头箱上放一个小水箱,将医用输液器与铜管连接,保证不漏水,并利用医用点滴管有控制液流大小的装置,将输液器另一头用铁丝固定在机床上,让其冷却液浇在待加工产品的表面上,保证钻头在加工过程中不过热。

为了循环利用冷却液,在机床主轴箱下面做一个长0.5m宽30mm的铁皮接水槽,将接水槽固定在机床主轴箱下面,倾角10°,以便冷却液自然流下,在水流的下方放一个同样大小的水箱,待下面水箱接满冷却液时,停机将冷却液倒入上水箱,形成冷却水人工循环。

4.2.3 安装防护罩

在床头箱加装圆形防护罩,保证主轴在旋转过程中的人身安全并避免冷却液飞溅。

4.2.4 电器改造

原电器使用行程压点开关限位,当往复撞上行程开关后压点接通,刀架自动快退。由于行程开关密封性不好,容易漏电。把行程开关改成无触点式开关,使其密封性好、使用长久、故障率低,相当于软档铁,定位准确,确保加工质量。

4.3 钻头与工件中心的找正

先做一个Φ19.9mm、高31mm的实心铁棒,在中心钻一个Φ10.5mm的中心通孔,在长度方向锯成一个10mm的槽,作为钻头与工件中心找正的辅具。找正方法如下:将Φ10.5mm的钻头装入该辅具25~30mm深,用机床夹具夹紧该辅具,然后将往复起动,将新设计的钻夹插入钻头40~50mm,这样可以目测出新钻夹与刀架的间隙,随后用垫片加入间隙内,直至调整好后将钻夹固定在刀架上,退出往复,在往复钻夹上安装Φ10.5钻头,然后,卸下辅具,装夹工件。起动主轴和往复,开始加工工件。如果钻头中心高调整不好,加工出产品的孔径会偏大或出现棱圆。找正辅具见图 5 所示。

4.4 生产效率

该设备改造完以后可以实现主轴不停、连续上下料加工,提高工效一倍之多,并且也没有打齿轮和花键轴折断现象。

图5 找正辅具

5 结束语

改造后的机床运行安全,扩大了加工范围,提高了生产效率,降低了加工成本,创造出较高的经济效益。

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