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CS-200高频红外碳硫仪测定冶金石灰中的硫

2011-02-27邹雅荣

化学工程师 2011年8期
关键词:纯铁熔剂样量

邹雅荣

(哈尔滨第一机器制造集团有限公司 检测中心,黑龙江 哈尔滨150056)

冶金石灰主要用于炼钢时造渣,其中S的含量应控制在0.05%以下。本文采用高频红外吸收法,在力可公司CS-200分析仪上,优化了分析条件,简单、准确、快速地对冶金石灰中S的含量进行了测定。

1 实验部分

1.1 方法原理

试样和助溶剂置于瓷坩埚中,在O2气流中用高频炉感应加热熔融后,S被燃烧生成SO2,导入红外分析器中。由于SO2气体对红外线特定波长的吸收作用,使红外线强度衰减,其衰减量与SO2气体浓度的变化存在函数关系。S含量的分析结果以百分含量直接由计算机显示。

1.2 仪器与试剂

美国LECO-200型红外碳硫测定仪;瓷坩埚(φ25×25mm,火神牌A级湖南醴陵市金利瓷坩埚厂);电子分析天平(灵敏度0.0001g,最大量程120g);催化再生式气体净化机(设定温度400℃)。

O2(纯度≥99.5%,出口压力2.8kg·cm-2±10%);钨锡助熔剂(C<0.001%,S<0.0005%);纯铁助熔剂(C<0.0009%,S<0.00003%);无水高氯酸镁;碱石棉、镀铂硅胶和脱脂棉;

动力气:N2或Ar,要求无油无水,出口压力2.8kg·cm-2±10%。

1.3 试验条件

催化炉温度:350±5℃;恒温箱温度:48±1℃;板流:420mA;栅流:100mA;硫检测池输出电压:8.5V。

1.4 仪器分析参数的设定

吹扫时间:5s;延迟时间:8s;硫最短分析时间:35s;硫比较器水平:2%。

1.5 实验方法

1.5.1 仪器准备 打开所有电源和气源,调节好气瓶出口压力,仪器预热2h以上,当催化再生式气体净化机温度稳定于400℃后,双击显示器桌面上的“CS-200 Software”图标进入分析界面,当“诊断程序”菜单下“环境”中催化炉温度达350±5℃、恒温箱温度达48±1℃时做漏气检查。如果系统不漏气,便可以进行分析了。

1.5.2 设定分析方法名称和所需要的仪器分析参数。

1.5.3 空白校正 打开分析天平,放上陶瓷坩埚,摁去皮键,待分析天平数字显示器恢复到0.0000g,加入0.4g左右的纯铁助熔剂,再加入一勺(1.2g左右)的钨锡助熔剂,在分析界面“质量”中输入0.25g,将坩埚盖上坩埚盖置于坩埚架上,摁坩埚架自动升降按钮进行分析,结果自动显示在分析界面上,然后进行空白校正。

1.5.4 标样分析 坩埚置于天平上,摁去皮键,称取纯铁助熔剂0.4g左右,再按去皮键,称取冶金石灰标样0.25g左右,按天平上打印键,标样质量自动输入到分析界面“质量”中,再加入一勺(1.2g左右)的钨锡助熔剂,盖上坩埚盖进行分析,空白校正后的分析结果自动显示在分析界面上。

每次至少要选择两个标样,分别以3个数的平行值对仪器进行校正,得出新的校正系数,然后分析试样。

1.5.5 试样分析 试样分析方法与标样相同。

2 结果与讨论

2.1 降低总空白值

坩埚:使用前在1100℃马弗炉灼烧4h,冷却后置于带盖的干燥器中备用。

助熔剂:每次分析前先做空白校正分析,扣除分析系统、坩埚和助熔剂空白值。

O2:在O2与仪器之间连接催化再生式气体净化机。

2.2 称样量的确定

本文采用国产坩埚,美国力可纯铁助熔剂和钨锡助熔剂,选取山东省冶金研究所YSBC28704-93石灰石4#(S0.070%)进行称样量实验,结果见表1。

表1 称样量对结果的影响Tab.1 Effect of added quality to results

从表1中看出,称样量小于0.2 g,板流达不到420(mA)且燃烧情况不好,称量误差加大;称样量太多,试样熔融不好,释放不完全,结果偏低,而且粉尘大,对燃烧管造成污染。当称样量为0.2~0.3g时综合效果最好,结合硫的分析结果,选择适宜的称样量为0.25g。

2.3 助熔剂的选择及加入顺序

单纯用钨锡助熔剂气体释放不完全,拖尾严重,燃烧后表面不光滑,而且粉尘大,试样飞溅,加入纯铁助熔剂后情况改善,所以选择加入这两种助熔剂。我们又改变了各助熔剂的加入量和加入顺序:试样 +WSn+Fe;试样 +Fe+WSn;WSn+ 试样 +Fe;Fe+试样+WSn;WSn+Fe+试样;Fe+WSn+试样。分析结果显示:以Fe+试样+WSn的顺序分析结果燃烧情况良好,气体释放完全,粉尘小,试样飞溅小,燃烧积分曲线光滑。

纯铁助熔剂加入量小于0.4g时试样熔融不好,燃烧面不平。

钨锡助熔剂加入量小于1.0g时试样熔融不好,加入量大于1.5g时粉尘大,试样飞溅。

综合以上结果最终选定的助熔剂的加入顺序和加入量为0.4gFe+0.25g试样+1.2gWSn。

2.4 分析时间和比较器水平的选择

分析时间太长将造成无益的延迟使结果偏高;分析时间太短则该收集的信号损失使结果偏低,经实验,本法最小分析硫时间只需35s。

比较器水平设得过低造成分析时间延长,结果偏高,比较器水平设得过高造成分析时间缩短,收集不完全使结果偏低。经实验,本法比较器水平为S2%。

2.5 分析方法精密度试验

按照仪器的最佳分析条件和实验方法,选取了一个试样进行分析方法精密度试验,结果见表2。

表2 方法精密度测试结果Tab.2 Determination results of precision

3 结论

通过实验可以看出:用本方法进行冶金石灰中S分析,操作简单快速,精密度和准确度较高,完全能够满足日常生产分析的需要。

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