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PLC在平面磨床液压传动控制系统中的应用

2010-01-05刘晓花

铜陵学院学报 2010年1期
关键词:滑台磨床换向阀

刘晓花

(1.中南大学,湖南 长沙 410083;2.安徽工业职业技术学院,安徽 铜陵 244000)

PLC在平面磨床液压传动控制系统中的应用

刘晓花1,2

(1.中南大学,湖南 长沙 410083;2.安徽工业职业技术学院,安徽 铜陵 244000)

平面磨床液压传动控制系统让液压缸实现自由进退动作,以便实现平面磨床滑台的进给运动。该系统用PLC代替继电接触式控制实现液压缸的自由进退。采用可编程控制器作为其控制系统,提高系统的自动化程度,保证了工作滑台有连续动作的高可靠性,使系统的通用性和灵活性达到了要求。

平面磨床;液压传动控制;电磁阀;组态软件

磨床是用砂轮的周边或端面对工件进行磨削加工的精加工机床。磨床种类很多,主要有:平面磨床、外圆磨床、内圆磨床、无心磨床及一些专用磨床,如:螺纹磨床、球面磨床、齿轮磨床等。平面磨床是用砂轮来磨削工件的平面,它的磨削精度和粗糙度都比较高,是应用较普遍的一种机床。平面磨床中的液压传动系统在继电接触式控制电路的控制下,驱动运动部件完成规定动作。液压传动是靠密封容器内的液体压力能来进行能量转换、传递与控制。它具有输出力矩大,运动传递平稳、均匀,调整控制方便等优点。传统的液压传动系统是由接触器电气控制线路控制,由于这种控制线路的可靠性差,灵活性差,而且维修困难,现采用PLC对此控制系统进行改进,能很方便的实现多种复杂的自动工作循环,使用简单,编程方便,可靠性高,通用性和灵活性强,可实现控制的可视化。本系统是用上位机实现对液压系统的控制,主要是控制液压系统完成基本的动作——液压缸的自由进退,从而实现动力滑台的进给运动。总的控制系统的结构是:上位机用昆仑组态软件做人机界面,实现各种控制的可视化;下位机用PLC实现电磁换向阀的控制,利用组态软件对PLC的监控实现系统的实时控制。

1 .工艺简介

本系统以液压动力滑台为例。液压工作滑台是平面机床用以实现进给运动的一种通用部件。其运动是靠液压缸驱动的,该液压动力滑台的自动工作循环是:快进—工进—快退—原位停止。

下面简要介绍本系统动作情况,如图1所示:

(1)动力滑台快进:液压泵1输出的液压油经换向阀2(左位),进入液压缸3的无杆腔,推动活塞杆右移,液压缸3的有杆腔回油经换向阀2(左位),换向阀4(左位)进入液压缸的无杆腔,形成差动连接。活塞杆快速右移,带动动力滑台快速进给。

(2)动力滑台工进:换向阀2的左位和换向阀4的常态位(右位)进入系统。液压泵1输出的液压油经换向阀2(左位),进入液压缸3的无杆腔,推动活塞杆右移,有杆腔回油经换向阀2(左位),滤油器5,调速阀6流回油箱。由于回油路上接调速阀,使回油流量减少,从而使活塞杆右移速度减慢,带动动力滑台工作进给。

图1 动力滑台液压传动系统图

(3)动力滑台快退:换向阀2(右位),换向阀4的(常态位)进入系统。液压泵1输出的液压油经换向阀2(右位),进入液压缸3的无杆腔,推动活塞杆向左移动,无杆腔回油经换向阀2(右位)流回油箱。活塞杆有杆腔作用面积小,使活塞杆快速左移,带动动力滑台快退。

(4)动力滑台原位停止:换向阀2、4都是常态位进入系统。液压泵1输出的液压油经换向阀2(中位)流回油箱,实现卸荷。液压缸内无液压油流入,活塞杆不动,动力滑台原位停止。

电磁阀和液压缸动作关系如表1所示:

电磁阀工步 转换指令 YA1 YA2 YA3快进 SB1 + - +工进 SQ2 + - -快退 SQ3 - + -原位停止 SQ1 - - -

2 .PLC控制系统设计

2.1 硬件设计

根据现场需要,按钮和行程开关可以直接与PLC的输入端子相连,继电器线圈与输出端子相连,可知液压部分所需的输入、输出点数共计10点(系统的主电机、进给电机、冷却电机、通讯等所需点数不在本文中体现),考虑到今后扩大功能留有余地,参考三菱公司产品技术参数,选定PLC为FX2N—40MR。液压系统输入、输出点的分配如下所示:

输入信号 PLC输入点 PLC输出点 电磁阀SB1 X001 Y0 YA1 SB2 X002 Y1 YA2 SQ1 X002 Y2 YA3 SQ2 X003 SQ3 X004

图2

2.2 工作原理

(1)工作滑台快进

工作滑台上的挡铁压下SQ1,X002常开触点闭合,按下起动按钮SB1,X000常开触点闭合,M0线圈通电,M0常开触点闭合,使电磁铁线圈Y0,Y2同时通电,此时,图1中的换向阀2和换向阀4的左位进入系统,活塞杆快速右移,带动工作滑台快速进给。

(2)工作滑台工进

当挡铁下压行程开关SQ2时,X003常开触点闭合,M2线圈得电动作,使电磁铁线圈Y2失电。此时图1中换向阀2的左位和换向阀4的常态位进入系统,从而使活塞杆右移速度减慢,带动工作滑台工作进给。

(3)工作滑台快退

当工作滑台工作进给到终点,挡铁压下行程开关SQ3时,X4常开触点闭合,使电磁铁线圈Y0,Y2同时失电,使Y1线圈得电。此时,图1中的换向阀2(右位),换向阀4(常态位)进入系统使活塞杆快速左移,带动工作滑台快退。

(4)工作滑台原位停止

当动力滑台快退到原位,挡铁压下行程开关SQ1,X002常闭触点断开,使电磁铁Y1失电,此时,图1换向阀都是常态位进入系统液压缸内无液压油流入,活塞杆不动,工作滑台原位停止。

2.3 程序设计

液压系统的功能完成主要靠PLC程序来实现,有些控制可以由上位机来干预。由于PLC有着极好的稳定性,所以设备的大部分控制功能都由PLC来实现,程序的流程如图2所示,按流程图设计出梯形图并调试运行。

2.4 人机界面设计

人机界面采用昆仑组态软件作为开发平台,通过组态软件的PLC驱动,实现图形与PLC内寄存器的动画连接,从而可实时监控系统的运行状态。

3 .结语

液压动力滑台工作循环是自动化程度较高的部件,通过PLC代替继电接触式控制及与上位机中进行组态和编程,下位机(PLC)实现电磁换向阀的控制,可以非常容易的满足工艺要求。使操作人员非常方便、简单的在人机界面上实现各种操作,提高了系统的稳定性和可靠性,降低了故障发生率,工作效率也大大提高。

郁汉琪.电气控制与可编程序控制器应用技术[M].武汉:东南大学出版社,2009.

TM571.61

A

1672-0547(2010)01-0084-02

2009-12-11

刘晓花(1969-),女,陕西户县人,安徽工业职业技术学院电气工程系讲师,中南大学信息与工程学院在读硕士,研究方向:控制工程。

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