减少ZF进油法兰铸件气孔缺陷的工艺措施
2010-01-05广西柳工机械股份有限公司广西柳州市545007
师 远(广西柳工机械股份有限公司,广西柳州市 545007)
减少ZF进油法兰铸件气孔缺陷的工艺措施
师 远(广西柳工机械股份有限公司,广西柳州市 545007)
分析了ZF进油法兰铸件产生气孔缺陷的原因,采取降低型芯发气量、改善型腔排气等改进措施,有效解决了该法兰铸件的气孔缺陷问题。
法兰;气孔缺陷
该进油法兰为德国ZF公司汽车箱体的主要部件(以下简称ZF进油法兰)。ZF进油法兰铸件属于薄壁类灰铁铸件,毛重19.3kg,基本壁厚7mm,要求加工余量≤3mm,不得有任何铸造缺陷。其结构如图1、2所示。
我公司采用树脂砂无箱造型,砂芯采用冷芯盒制芯、覆膜砂热芯盒制芯两种工艺;水基涂料整体淋涂砂型,经烘道烘干;中频电炉熔炼。采用该工艺生产时,铸件缺陷主要为气孔,这些气孔集中在柱状顶部以及法兰面。废品率居高不下,严重制约了本厂的生产进度和成本的降低。
1 铸件气孔的来源
从气孔产生的机理、工艺方案、现场操作等方面进行了具体分析,判定该气孔属于侵入性气孔。主要原因如下:
(1)砂芯发气量大 铸件内腔均由砂芯形成:铸件底部内腔砂芯采用冷芯盒制芯;上部柱状芯、内腔油道芯采用热芯盒制芯。由于壁薄且形状复杂,采用的是高强度覆膜砂,发气量特别大。
(2)砂型发气量大 树脂砂无箱造型工艺不可避免地有大量的气体产生。另外,由于铸件ø70mm柱状型腔深度达134mm,使得过烘道烘干工序后,柱状型腔底部仍未干透,浇注时会产生大量气体。
(3)砂型排气不畅 铸件的内腔均由砂芯形成,而整个砂芯组合的排气只能通过柱状芯的芯头、内腔油道芯法兰圈排气,排气面积较小。如果过分加大法兰圈排气截面积,容易造成铸件缺肉。因此不能通过增大排气面积来解决气孔缺陷。
2 采取的工艺措施
根据以上分析,认为解决铸件气孔的主要措施应该是降低砂芯、砂型发气量,减少气体的产生,使其快速排出型腔。
2.1 降低冷芯盒砂芯发气量
通过调整冷芯盒砂芯树脂组分的配比,来降低冷芯盒砂芯的发气量。试验数据得出,在保证砂芯抗拉强度≥1MPa的前提下,树脂Ⅰ∶树脂Ⅱ=55∶45时,砂芯发气量最低。发气量由原配比的9.33g/ml降低到7g/ml。
2.2 降低热芯盒砂芯发气量
目前上部柱状芯、内腔油道芯采用的是覆膜砂,发气量为18ml/g。我们在保证满足砂芯流转、使用要求的基本强度的前提下,开发了低发气量覆膜砂。低发气量覆膜砂芯的发气量只有12g/ml,因此大大降低了热芯盒砂芯的发气量。
2.3 改变砂型涂刷方法
砂型涂料涂刷方法由整体淋涂水基涂料,改为整体淋涂水基涂料加局部手工刷涂醇基涂料的方法。如图3、4所示,用手工涂刷的方法对两个ø70mm深孔涂刷醇基涂料,上好涂料后及时用火点燃,以保证这两个深孔的烘干,降低砂型的发气量,减少气孔缺陷的发生。
3 改进效果
从2009年6月开始,我们采用改进工艺生产ZF进油法兰,铸件废品率降低了71%,质量得到了巨大改善。由于采用低发气量覆膜砂,热芯盒芯砂生产成本由4000元/t,下降为1200元/t,成本大幅度降低。
[1]王君卿,等.铸造手册:第5卷铸造工艺.第2版.机械工业出版社.
[2]陈琦,彭兆弟.铸造技术问题对策.北京:机械工业出版社.
TG250.6;
B;
1006-9658(2010)04-2
2010-06-23
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师远(1984-),女,助理工程师,主要从事铸铁件铸造工艺设计