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减少ZF进油法兰铸件气孔缺陷的工艺措施

2010-01-05广西柳工机械股份有限公司广西柳州市545007

中国铸造装备与技术 2010年4期

师 远(广西柳工机械股份有限公司,广西柳州市 545007)

减少ZF进油法兰铸件气孔缺陷的工艺措施

师 远(广西柳工机械股份有限公司,广西柳州市 545007)

分析了ZF进油法兰铸件产生气孔缺陷的原因,采取降低型芯发气量、改善型腔排气等改进措施,有效解决了该法兰铸件的气孔缺陷问题。

法兰;气孔缺陷

该进油法兰为德国ZF公司汽车箱体的主要部件(以下简称ZF进油法兰)。ZF进油法兰铸件属于薄壁类灰铁铸件,毛重19.3kg,基本壁厚7mm,要求加工余量≤3mm,不得有任何铸造缺陷。其结构如图1、2所示。

我公司采用树脂砂无箱造型,砂芯采用冷芯盒制芯、覆膜砂热芯盒制芯两种工艺;水基涂料整体淋涂砂型,经烘道烘干;中频电炉熔炼。采用该工艺生产时,铸件缺陷主要为气孔,这些气孔集中在柱状顶部以及法兰面。废品率居高不下,严重制约了本厂的生产进度和成本的降低。

1 铸件气孔的来源

从气孔产生的机理、工艺方案、现场操作等方面进行了具体分析,判定该气孔属于侵入性气孔。主要原因如下:

(1)砂芯发气量大 铸件内腔均由砂芯形成:铸件底部内腔砂芯采用冷芯盒制芯;上部柱状芯、内腔油道芯采用热芯盒制芯。由于壁薄且形状复杂,采用的是高强度覆膜砂,发气量特别大。

(2)砂型发气量大 树脂砂无箱造型工艺不可避免地有大量的气体产生。另外,由于铸件ø70mm柱状型腔深度达134mm,使得过烘道烘干工序后,柱状型腔底部仍未干透,浇注时会产生大量气体。

(3)砂型排气不畅 铸件的内腔均由砂芯形成,而整个砂芯组合的排气只能通过柱状芯的芯头、内腔油道芯法兰圈排气,排气面积较小。如果过分加大法兰圈排气截面积,容易造成铸件缺肉。因此不能通过增大排气面积来解决气孔缺陷。

2 采取的工艺措施

根据以上分析,认为解决铸件气孔的主要措施应该是降低砂芯、砂型发气量,减少气体的产生,使其快速排出型腔。

2.1 降低冷芯盒砂芯发气量

通过调整冷芯盒砂芯树脂组分的配比,来降低冷芯盒砂芯的发气量。试验数据得出,在保证砂芯抗拉强度≥1MPa的前提下,树脂Ⅰ∶树脂Ⅱ=55∶45时,砂芯发气量最低。发气量由原配比的9.33g/ml降低到7g/ml。

2.2 降低热芯盒砂芯发气量

目前上部柱状芯、内腔油道芯采用的是覆膜砂,发气量为18ml/g。我们在保证满足砂芯流转、使用要求的基本强度的前提下,开发了低发气量覆膜砂。低发气量覆膜砂芯的发气量只有12g/ml,因此大大降低了热芯盒砂芯的发气量。

2.3 改变砂型涂刷方法

砂型涂料涂刷方法由整体淋涂水基涂料,改为整体淋涂水基涂料加局部手工刷涂醇基涂料的方法。如图3、4所示,用手工涂刷的方法对两个ø70mm深孔涂刷醇基涂料,上好涂料后及时用火点燃,以保证这两个深孔的烘干,降低砂型的发气量,减少气孔缺陷的发生。

3 改进效果

从2009年6月开始,我们采用改进工艺生产ZF进油法兰,铸件废品率降低了71%,质量得到了巨大改善。由于采用低发气量覆膜砂,热芯盒芯砂生产成本由4000元/t,下降为1200元/t,成本大幅度降低。

[1]王君卿,等.铸造手册:第5卷铸造工艺.第2版.机械工业出版社.

[2]陈琦,彭兆弟.铸造技术问题对策.北京:机械工业出版社.

TG250.6;

B;

1006-9658(2010)04-2

2010-06-23

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师远(1984-),女,助理工程师,主要从事铸铁件铸造工艺设计