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集中供热系统热力站运行策略分析

2024-04-29郎辉李祥义

中国科技投资 2024年1期
关键词:节能降耗工艺

郎辉 李祥义

摘要:随着社会的发展,热用户对采暖需求不断提升,供热系统也在不断更新完善,通过硬件、软件的配套改进实施,运行人员在掌握各项供热参数的情况下综合分析,运用大数据平台、源头设计、工艺改造等手段践行科学供热行业理念。热力站作为集中供热系统供热网路与热用户的连接场所及输配中心,科学高效地把控站内运行参数是贯彻科学供热的关键。本文结合实践,从集中供热系统热力站设计、运行、改造等方面进行论述,提出改进措施,提前谋划,旨在确保热力站于各工况下高效运行,以供参考。

关键词:热力站;运行参数;节能降耗;工艺

DOI:10.12433/zgkjtz.20240134

一、概述

热力站供热系统作为城市生活中的重要设施,在改善人们生活条件及生活质量等方面有着重要作用,尤其是天气较为寒冷的北方地区,重要性更是不言而喻。西方国家在十九世纪初期就开始探索集中供热模式,逐步形成了热源、热网、热力站、热用户四方面运行理论及实践基础,我国集中供热市场自发展以来,热力站运行模式日益呈现多样化,在每种模式下人们归纳出一系列运行理念,对于下一步科学精准供热具有宝贵的参考价值。本文就热力站质调节模式下的某些案例进行分析和讨论。

二、水水热力站运行策略分析

(一)能源监测平台运用

1.一次侧流量偏高

沧州市交通小区热力站辖区负荷5层老旧小区及部分平房,实际供热面积2.58万m2,暖气片采暖,保温较差,前身为地热井直供模式,2019年进行庭院管网及楼内系统改造,并接入集中供热系统。根据能源监测平台实时监测数据,如表1所示,一次侧供温88.46℃,回温43.99℃,瞬时流量20.44T/H,瞬时热量3.58GJ/H,供压0.61MPa,回压0.37MPa;二次侧定温48℃,供温47.67℃,回温43.1℃,供压0.38MPa,回压0.33MPa,瞬时流量162.37T/H,瞬时热量3.32GJ/H,单位瞬时流量63T/H/万m2,调节阀开度29.25%。经能源监测平台站与站横向对比,该热力站一次侧流量明显高于同类型其他热力站,一次侧流量预设6T/H/万m2,且一次侧回温较其他热力站偏高,判定为一次侧流量过大导致一次回水温度偏高。根据定温情况可知,调节阀正常定温,调节阀开度符合定温要求,无异常。一次侧流量为20.44T/H时,二次供水达到定温要求,进而判断板换换热能力不足或结垢,提高换热系数,增大效率,且一次侧供回水压差过大。经拆卸高压清洗后,热力站运行数据如表2所示。

2.基础数据导致运行偏差

泰和小区热力站共计三个环路,热量完成率以一次侧计量,监测数据画面如表3所示,发现两处运行参数不合理:第一,双环的高环二次侧流量偏小,但用户室温普遍在20~21℃,且入户热表显示入户流量在0.5T/H左右;第二,单环路站内二次侧流量显示异常大,遂进行调网降频措施,降频后当日出现单环热用户大面积反映不热现象。基于此,现场检查站内热量计测量、安装位置及上传数据均无异常,继而由经营部门重新核实分环面积,发现面积分环错误,更正后运行数据回归正常,如表4所示。此类数据异常现象得以迅速解决,避免人、机、物力量大规模投入,可见大数据汇总对比分析解决问题的便捷性。

(二)质调节电耗问题

在电耗指标控制方面,行业多按照取暖期单位面积使用量作为核定标准,例如,年度生产大纲电耗指标0.56kWh/m2,按采暖季120日,折合运行期每日指标46.7kWh/万m2。现场一般更直观地以站内循环泵变频器上口电流3.5A/万m2进行观测,判定该站电耗是否在合格线以内。参照热力站内工艺,一次网流量由热源循环泵驱动,未设置分布式变频泵,二次侧循环泵通常定频运行,补水泵变频调速定压,考虑到站内耗电量95%来自二次侧循环泵,降低循环泵运行频率是节电的关键。

供热均衡的本质为热量分配,具体到热用户是流量分配,需要站内循环泵有足够的流量供应,然后在尽可能低频下满足用热工况要求,实现用户满意、节能降耗双目标。在变频器作用下,水泵运转时流量与频率的一次方成正比,扬程与频率的二次方成正比,轴功率与频率的三次方成正比。设计工况下,在水泵匹配某一管网时,流量扬程变化曲线如图1所示,当前工作点B点,降频后工作点至D点,扬程、流量、功率均降低,由于前期管网水力未调平,局部阻力过大或过小,流量分配不均,可能存在水力失调,原来流量可到达的热用户,降频后流量不足,进而出现管路远端室温不达标、局部过热问题。在某一频率下,降低管路阻力可增大流量,经过调网减阻,工作点由D点变为C点。例如,首先,将站内二次侧阻力控制在合理范围,一般板换0.05MPa以内,除污器0.03MPa左右;其次,调整外部管网阻力,主要检查各关断阀开闭程度以及管网老化情况等。整体流量增加后,对于下一步流量分配、降频节能有着推动作用,有利于大温差小流量理念的执行。2020年1~2月,某热网管理所辖区39座热力站61环路实供面积264.36万m2,经调网、减小站内设备阻力、降频手段,网电单耗由60kWh/万m2/日降至40kWh/万m2/日以内。

(三)集气处理

在热力运行管网输送介质过程中,加热水循环系统不可避免地会有一些空气,来自系统补水和管网泄漏。水中的空气会对热力水循环系统会产生诸多不利影响,积累的气体会形成空气阻力,造成户端循环不畅,降低热力系统传热效率、腐蚀系统设备,导致系统噪声和空气腐蚀,系统循环不良,降低设备和管网的使用寿命,直接影响整个供热系统的安全运行。传统的解决办法是:第一,在暖气片末端和立管末端安装放气阀;第二,在施工过程中使水平管道有一定坡度,但无法从根本解决集气问题。基于以上考虑,可以在热力站建设时期设置真空脱气机。

真空脱气机的脱气原理是基于亨利定律的工作原理,利用在水中的溶解度与水温和压力有关。在一定温度下,气体在水中的溶解度与压力成正比;在一定压力下,水温降低,气体溶解度增加,水温升高,气体溶解度降低。在热力循环水系统中,将软水器、定压补水装置、螺旋除污器和真空脱气机配合使用,同时与热力站压力、温度、流量等参数形成连锁控制,控制电机启停,根据需求调整脱气机的工作时间和周期。原则上,真空脱气机可安装在热力管网系统的任何位置,但必须注意安装点的压力应在工作压力、温度范围内。同时,安装基础面要求水平,使设备振幅控制在20μm范围内,设置集水坑并汇入排水沟。在采暖系统中,考虑到水温影响溶解度,设备一般安装在回水管上。启动前,检查参数设置并清洗连接管道,同时设置可靠的接地保护,汇入热力站接地网。尤其在一次网末端热力站、老旧小区,应尽可能设置全自动真空脱气机。

三、结语

综上所述,本文的案例是热力站生产运行中较常见的问题,借助现代科技辅助手段,更易直观地发现站内参数异常情况,就地操盘检查,逐步被计算机大数据整合分析取代,综合发现各类隐患,并给出处理建议,这也是现代供热控制系统的发展趋势。节能降耗亦是现代供热企业重视的一方面,大型区域供热集团公司有着严谨的年度大纲要求,热力站电耗以负荷单位面积考核,相较于局域供热公司电耗成本可降低50%,这也和前期投资、设计密切相关。真空脱气机可以科学地脱除水系统中的大气泡、微气泡和溶解气体,解决气阻、泵的气蚀以及系统的氧化腐蚀问题,降低设备维修和更换的成本,提高系统中的传热效率,可降低约5%的能耗。

参考文献:

[1]葛凤华,于秋生,胡自成.管网特性对水泵变流量运行能耗的影响[J].排灌机械工程学报,2011,29(03):266-271.

[2]张军,吴锐,徐冬梅.文丘里减温器在供热站的应用[J].中国设备工程,2008(02):35-36.

作者简介:郎辉(1972),高级经济师,从事供热管理工作;李祥义(1990),助理工程师,从事供热生产技术管理工作。

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