煤层气综合利用现状与实践
2023-02-14周营振张小宁王李平杨飞刘乐
*周营振 张小宁 王李平 杨飞 刘乐
(陕西彬长大佛寺矿业有限公司 陕西 713500)
煤层气综合利用是一个包含社会效益、经济效益、环境效益和安全效益的综合项目,是煤矿多元化发展的重要途径。通过总结分析煤层气相关文献可知,罗申国[1]分析我国煤层气利用现状,探讨不同浓度瓦斯的利用方法和存在问题,并提出整改意见。徐云飞[2]研究了李阳煤业瓦斯抽采以及综合开发利用途径,分析利用瓦斯带来的各方面效益并提出有效意见。闫亮[3]研究了马兰煤矿瓦斯涌出情况,分析抽采方式以及矿井发电利用情况。崔中桐[4]以新田煤矿为背景,以节能减排为目标开发智能矿山、瓦斯高效综合利用发电以及回收利用燃气通过余热锅炉供暖。张丽民[5]研究与余吾煤业瓦斯综合利用现状,通过乏风氧化、瓦斯发电、瓦斯抽采等利用方式每年创造巨大的环境和经济效益。曹帅[6]研究了彬长矿区文家坡煤矿的瓦斯综合利用现状,分析了工作面边抽边采、邻近层、定向钻孔和采空区瓦斯抽采结合,瓦斯综合利用包括地面预抽、低浓度瓦斯发电和乏风发电的方法,多种利用方式在彬长成功实行。煤层气利用现状是体积分数30%以上的高瓦斯用于提纯供应民用和工业用气,体积分数8%~30%用于内燃机发电,且技术比较成熟,8%以下瓦斯与空气混合至1%~1.2%通过乏风氧化蓄热。
目前煤层气利用存在问题有瓦斯抽采效率不高,商业化利用率低,仅应用于供应燃气、瓦斯发电、汽车燃料等,化工主要用于合成氨、合成油等。开发期望过高,一次性投资成本大,煤矿瓦斯量持续减少,且低浓度瓦斯利用率较低。本文通过研究彬长大佛寺矿瓦斯抽采和综合利用方式,分析现状总结经验,为进一步扩大瓦斯综合利用事业提供经验。
1.实验分析
(1)地质分析
彬长煤田瓦斯赋存量高,根据钻孔瓦斯含量统计及实际揭露情况:地下水活动滞怠,延安组裂隙承压含水岩组赋水性弱,所以地下水活动对该处煤层瓦斯的影响较小;煤层顶板多为泥岩,炭质泥岩,底板多为铝土泥岩,厚度较大且整体性好,对瓦斯保存有利;煤层稳定,结构简单,煤质呈黑色,块状,半暗型,玻璃光泽,阶梯状断口,视密度为1.39t/m3,局部含有1~2层夹矸,厚度0.1~0.3m;整个煤田所在区域断层、褶曲等构造相对较少,整体地质环境对煤层瓦斯的保存有利;煤层瓦斯含量与煤层厚度、埋深具有一定的正相关性,即随着煤层厚度、埋深的增大,煤层瓦斯含量缓慢增大,彬长煤田埋深在600~900m左右,属埋深较深煤层。经煤质化验,煤层瓦斯赋存量较高,具备开采价值。
(2)煤质分析
大佛寺主采煤层4#煤层都是低热变质烟煤层,为不粘煤层31号,煤质分析见表1。
表1 煤质分析
(3)瓦斯吸附解吸
①瓦斯吸附
图1 4#煤等温吸附曲线
结合表1可知煤中水分越高,可能占据的有效吸附点位就越多,相对留给甲烷分子有效点位就会减少,煤的饱和吸附量就会降低。因而随着煤基质水分的增加,兰氏体积呈减小趋势,而灰分对甲烷气体没有吸附效应,因此灰分含量的增加,必然会导致兰氏体积的减少。
②瓦斯解吸
由图2可知残余气含量为零或者非常低,甲烷气体几乎得到解吸,损失气体含量较大,用直接法计算的损失气含量明显偏低。根据排采数据分析,实际损失气量最高可达30%以上。
图2 4#煤样解吸速率
(4)煤层渗透性
①裂隙特征
表2 裂隙特征
表3 渗透率特征
4#煤层裂隙宽度较大,平均10~38μm,密度一般3~5条/10cm,渗透性较好。
②渗透率
可知4#煤层渗透率为3.06~5.73mD,主煤层渗透率较大,渗透性较好。
2.煤层气抽采
(1)我国煤层气抽采
由图3可知我国煤层气抽采量波动范围较小,整体利用率有小幅度上升,但是相比于发达国家利用率较低,抽采量较高但是利用量和利用率有待提高。
图3 2010—2018年煤层气抽采、利用统计
(2)大佛寺煤层气抽采
表4 煤层气抽采
大佛寺煤矿含煤层气资源面积75.42km2,总资源量25.23×108m3,可采资源量为18.92×108m3,资源丰富度为0.33×108m3/km2。2022年23口井目前以直井为主,辅以多分支水平井和U型分支水平井,其中多分支水平井产量最高,结合采前预抽、区域预抽、掘前预抽、高位定向钻孔、和顶板释放孔,2022年煤层气抽采大约为4563万m3,通过与天然气公司和发电厂合作,满足民用燃料的同时实现经济价值。
3.煤层气瓦斯发电
(1)瓦斯利用途径
由图4可知高浓度瓦斯≥80%占比最少,其可直接应用于汽车、工业、民用燃料;中高浓度瓦斯(30%≤CH4体积分数<80%)应用范围广,可以发电或者提纯后压缩作为汽车燃料;低浓度瓦斯(8%≤CH4体积分数<30%)可应用于发电利用;超低浓度瓦斯(CH4体积分数<8%)通过乏风蓄热氧化发电技术、瓦斯直燃技术进行利用。
图4 瓦斯体积分数占比
(2)低浓度瓦斯发电
①大佛寺煤矿一期、二期瓦斯发电
瓦斯发电至今累计发电7.5亿度,销毁利用瓦斯纯量3.6亿Nm3,累计减排CO2当量360万吨,节约标煤20万吨,有效减少了环境污染,降低温室气体排放。在2022年低浓度一期发电总量为3400万度,低浓度二期年发电总量1587万度,低浓度黄陵发电厂全年累计发电量为3900万度。
②大佛寺煤矿通风瓦斯(乏风)氧化发电
发电公司将1#、2#风井0.2%~0.75%和抽采体积分数低于8%的瓦斯混合气体输送到氧化装置掺混点,自动混合为0.9%~1.0%,供氧化装置氧化反应,产生蒸汽推动汽轮发电机发电,实现低浓度瓦斯回收利用,项目年发电3200万度,年减排CO2当量约56万吨。
③大佛寺煤矿低浓度瓦斯直燃技术发电
计划将瓦斯直燃项目7%~8%瓦斯直接输送至直燃装置进行燃烧,燃烧均匀且强度高达2500kW/m2。该技术设计了独特的点火和燃烧器,迷宫式的温度场,保障低浓度瓦斯安全点燃、稳定燃烧,确保系统安全稳定运行。该项目建设规模为4MW,每年实际销毁低浓度瓦斯73.6万m3,减排CO2当量约1.45万吨,每天供应热水145t满足员工洗浴。
(3)低浓度瓦斯发电烟气余热利用
烟气开发项目通过24台燃气机组产生的烟气余热 建设4×2.4t/h+3×2t/h余热锅炉,将产生2.45MPa、400°、15.6t/h过热蒸汽,送至4.5MW汽轮发电机组用于发电,同时利用烟气余热可为大佛寺煤矿4000余职工提供生活和洗浴用水,每年节省标煤5363t,为节能减排做出贡献。
4.煤层气开采利用存在问题及建议措施
(1)存在问题
①煤层气开发期望过高,注意力集中于工程实践,资金投入与产出不成正比。
②低浓度瓦斯利用技术有待提高,特别是瓦斯直燃技术和乏风瓦斯发电技术不成熟,目前发电和供热成本较高。
③高浓度瓦斯打井开采和发电成本高,政府补贴不稳定,且煤层气提纯主要用于民用和发电,工业利用途径少。
④项目立项与审批手续复杂,周期较长,极大延误了煤层气开发与利用项目进度。
(2)措施建议
①对煤层气开采保持清醒认识,注重实验研究与工程实践结合,避免无效投入。
②坚持煤层气开发“四个统一”原则,由国家企业统一标准化开采建设,严格执行“先抽后采”政策方针,将采煤采气一体化、井下和地面抽采充分结合。
③针对煤层气“三低现象”,坚持理论与技术创新,将低浓度瓦斯应用技术进一步推进,加大科研投入与关键技术研发力度。
④加强政府的扶持力度,稳定发电和抽采补贴,促进企业发展,扩宽煤层气利用渠道,简化项目的行政审批手续,加快项目建设。
5.结论
彬长矿业煤层气综合利用应因地适宜,地面开采就地利用、余气外输,实现高浓度煤层气商业化。低浓度通过发电利用,鼓励煤矿自产自用,余电并网销售,自给自足的前途下创造效益,将超低浓度瓦斯进行回收利用,选择氧化后再供热、瓦斯直燃技术等方式利用。煤层气综合利用不仅符合当下清洁能源的政策,而且提高煤矿安全生产的同时为企业带来新的经济增长点,实现资源、环境和社会效益最大化。