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一种ZJ17卷烟机骨架油封快速拆装工具的应用

2022-12-23刘雪飞

科技与创新 2022年24期
关键词:卷烟机钩子油封

谢 伟,白 雪,刘雪飞

(红塔集团大理卷烟厂,云南 大理 671000)

ZJ17蜘蛛手在传送烟支过程中,蜘蛛手机构传动箱、回转臂传动轴高速旋转时与2个骨架发生摩擦,而蜘蛛手内部散热条件差,骨架油封的唇口温度较高,导致油封易老化、变形、磨损等失效而造成漏油,漏出的润滑油会进入清洁风通道,污染烟支甚至造成生产质量事故,为保障产品质量和设备正常运行,必须对蜘蛛手骨架油封进行及时更换。

更换蜘蛛手骨架油封传统方法步骤烦琐,且没有专用的油封拆装工具,故在应急维修中不能快捷维修,从而不能保障设备正常运行。

1 传统蜘蛛手骨架油封拆装步骤简介

1.1 蜘蛛手传动原理简介

ZJ17卷烟机蜘蛛手机构装配如图1所示。ZJ17卷烟机蜘蛛手烟支传送系统由主轴、太阳轮和8个行星轮组成的行星齿轮系、旋转臂及抽吸槽组成,配合传送齿轮箱、正负压系统完成烟支的传送。如图1所示,主轴固定在偏心座上,动力由传动齿轮箱经齿形带传递给与壳体联接的齿形带轮;在壳体内有8组行星齿轮绕主轴太阳齿轮旋转,8组行星齿轮传动8组齿套,齿轮轴由齿套固定在行星轮轴承室上,8组回转手臂与齿套联接,壳体做圆周公转,齿套自转,保证抽吸槽始终水平运动[1]。

图1 ZJ17卷烟机蜘蛛手机构装配图

整个蜘蛛手烟支传送系统有8组回转手臂,每个回转手臂传动装配如图2所示。

图2 回转手臂传动装配图

骨架油封安装在齿套和轴承室内壁之间。蜘蛛手8组旋转臂顺时针交替旋转把烟支交接给接装机接收鼓。由于骨架油封老化后易漏油,在清洁风作用下,漏出的油液会从抽吸槽中溢出,与烟支表面接触,产生油渍烟。

1.2 传统蜘蛛手骨架油封的拆装步骤及存在问题

由于蜘蛛手结构复杂、精度高,拆卸骨架油封时避免损伤其他零部件,其拆卸过程较为烦琐,具体更换步骤如图3所示。具体更换步骤如下:①拆卸防护罩及其他阻挡件和连接件;②将蜘蛛手总成用到起重设备上,从设备上拆吊下来;③将蜘蛛手总成固定在专用夹具上;④逐一分解总成,取出8个行星齿轮;⑤分解8支旋转臂及配对轴承室;⑥分解配对轴承室;⑦拆卸骨架油封;⑧安装骨架油封;⑨安装好新的油封后又逐一装回各组件,并装回设备进行调试[2]。

图3 传统蜘蛛手骨架油封拆装步骤

ZJ17卷烟机骨架油封的拆装主要存在以下2个问题:蜘蛛手骨架油封的更换步骤烦琐,整个过程耗时长(395 min),而其中单独拆卸和安装骨架油封消耗的时间仅为9 min和5 min,如果在生产中遇到该类故障,将会大大降低设备的有效作业率;蜘蛛手总成质量大、体积大、安装空间紧凑,导致拆装过程困难,每次至少需要3名修理人员同时前后协同配合维修,投入劳力多[3]。

2 骨架油封快速拆装工具的应用[4-6]

2.1 骨架油封快速拆装工具

本文提供的骨架油封快速拆装工具如图4所示。图中①为油封安装套筒,②为油封拆卸钩子,③为辅助工具小铁锤。油封安装套筒由废旧的FOCKE350包装机的铝纸导纸辊加工而成,油封拆卸钩子由废旧的不锈钢条形剪加工后和ZJ17卷烟机废旧布带组成,辅助工具小铁锤在安装时起到帮助使力的作用。

图4 骨架油封快速拆装工具

2.2 骨架油封快速拆装工具的使用方法

骨架油封快速拆装工具拆卸、安装示意图如图5所示。发现蜘蛛手骨架油封漏油后,不用将整个蜘蛛手总成从设备上拆吊下来,只需直接在设备上将漏油的旋转臂拆下后对骨架油封更换即可。将旋转臂拆下后可以看见油封,先将油封钩水平放置,沿着齿轮轴敲入到油封里;然后将油封钩旋转90°,这样就钩住了油封,用力向外拉布带,骨架油封就可以随油封钩子一起被拉出。将准备好的新油封按正确方向套在齿轮轴上,用油封安装套筒套在齿轮轴上,施以平均敲击力将油封平顺地推入到合适的位置,完成骨架油封的安装。

图5 骨架油封快速拆装工具拆卸、安装示意图

2.3 骨架油封快速拆装工具的原理

2.3.1 油封钩子的设计原理

油封钩钩取油封原理如图6所示。油封钩在拆卸油封时,先将油封钩水平放置,沿着齿套壁,敲入到油封里;然后将油封钩旋转90°,转到钩取状态,用力向外拉取油封钩,就可以将骨架油封一起拉出。

图6 油封钩钩取油封原理示意图

根据不锈钢条形剪的尺寸,设计出来的油封钩子如图7所示。钩子的钩头尺寸为3 mm,尺寸大小合适,钩头可做90°旋转,对齿轴及轴承室壁无损伤;钩子的钩头倒角为120°,能钩住油封,将油封钩出,且强度比直角要好,不易断裂。

图7 油封钩子设计图

为了验证按照这样尺寸加工出的钩子能否适应油封的钩取受力条件,用有限元分析软件ANSYS对设计的材料模型进行了力学分析。条形剪刀的材料为不锈钢2Cr18,弹性模量为2.23×1011Pa,泊松比为0.297,屈服强度为4.41×108Pa,建立有限元模型。将钩子表面的自由度约束,模拟钩子钩到油封,钩子的右端面施加4 N的力(经查核油封的径向力为2.96 N,因油封为过盈配合,摩擦力比径向力大,经试验用测力计将油封拉出的力为3.34 N,查询机械手册知工具的安全系数为1.2,即实验外力等于3.34×1.2≈4 N)。有限元模拟计算结果如图8所示,经计算钩子最大应力为4.03×108Pa,位于钩子凹槽处,钩子的最大应力远低于材料的屈服强度,证明条形剪的材料强度足够,油封钩子钩取骨架油封安全有效。

图8 油封钩子的有限元受力分析

2.3.2 油封安装套筒的设计原理

油封安装时施力必须均匀,避免造成油封变形,在没有适当的机械加压时,应选用适当的端面平整的挡板作为工具,施以平均敲击力将油封平顺地装入。由于轴承室内壁直径为28 mm,齿套安装油封处的直径为18 mm。所以套筒的内径设计为20.5 mm,外径设计为27 mm,如图9所示。

图9 安装工具设计示意图

为了节约成本及废旧件利用,FOCKE350包装机上的废旧的铝纸导纸辊小端内径21 mm、外径27 mm,长度56 mm,与所设计套筒尺寸相差不大,只需做简单切削加工,并对锐边倒角即可代替使用,在安装时能较好地保护骨架油封。根据包装机铝纸导纸辊和所设计的安装工具设计图,由此油封安装套筒的设计图纸如图10所示。

图10 油封安装套筒设计图(单位:mm)

3 效果验证

经过试用,蜘蛛手骨架油封的拆装步骤变为:拆卸漏油的回转手臂组件(4 min),即可看到骨架油封;拆卸骨架油封(5 min);安装骨架油封(5 min);安装回转手臂组件并调整(6 min)。在使用了该套工具以后,减少了拆卸防护罩、吊装蜘蛛手总成、分解行星轮等复杂步骤,简化了整个更换流程,并且拆装过程对蜘蛛手内部无损伤,安装效果很好。

由于减少了传统油封拆卸步骤,油封的更换变得较为简便,维修更换时间也大大缩短,平均每次更换失效骨架油封的时间从395 min缩短至20 min;同时无需拆卸防护罩、吊装蜘蛛手总成、分解行星轮等,只需1个修理人员即可完成全部工作,减少了劳动力的投入。

4 小结

通过对蜘蛛手骨架油封传统更换过程的研究分析,找到了有效减少骨架油封拆装步骤和劳动强度的方法,最终设计出了蜘蛛手骨架油封拆装工具,并且在拆装实验中得到了检验。专用拆装工具的使用,使得蜘蛛手骨架油封的更换变得简单高效,能够在应急维修中做到快速维修,减少停机时间,提高了设备的运行效率。该工具突出自行制作、低成本投入、充分利用现有设备资源,对废旧零件进行重复利用,是节约型车间的具体表现。

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