对一起埋地燃气管道第三方外损事故的剖析
2022-11-30杭州市燃气集团有限公司
杭州市燃气集团有限公司 杨 君
1 第三方外损事故经过
2021年11月2日下午,某市一校园内,在市政雨污水分流施工作业过程中,相邻的燃气管道遭第三方施工单位破坏后受损,大量天然气泄漏。燃气泄漏现场在校园的一片树林中,挖开的作业坑占地面积目测约70 m2,深度2 m以上,作业坑的四周堆满了新挖上来的土堆,高出地面1 m以上,1辆挖掘机停在旁边的空地上,抢修人员已关闭周边燃气阀门,燃气泄漏已得到控制,险情已排除。
2 现场情况调查
2.1 第三方作业情况
第三方施工单位正在校园内实施雨污分流项目施工作业,需要在校园的树林内由东向西新敷设一条雨水管。现场作业坑内已砌有雨水井一座,De300雨水管拟从燃气管道正下方交叉穿越,垂直净距为450 mm。当挖掘机在坑内挖土时,铲斗伸入到燃气管下方时,不小心碰撞到燃气管道,引起天然气严重泄漏。
经证实,现场挖掘施工时,没有燃气公司监护人员,施工单位也没有办理燃气监护手续。
2.2 受损燃气管道情况
该燃气管道由南向北穿越校园内的树林,管顶埋深大于1 m,压力等级为中压A ,DN300钢管,预制单层环氧粉末的外防腐。有长约12 m的燃气钢管暴露在作业坑内,管道上方及作业坑内留有警示带残留物,管道北侧呈悬空状,下方土壤已被掏空,且无何支撑保护。
在作业坑内,燃气钢管水平位置有明显变向折角。变向折角处有黑色冷缠防腐胶带包扎,由于受到较高压力天然气喷射冲击,折角处的防腐胶带有破损现象。清除胶带后,发现变向折角处为钢管焊接环缝,环缝表面无锈蚀,折角外侧焊缝已全部裂开,开口较大;折角内侧没有完全裂开,已裂开焊缝约占总焊接环缝的五分之四。
2.3 燃气管道施工资料
经翻阅施工图、竣工图等相关资料,该地下燃气工程为学校食堂和燃气锅炉的配套项目,因地处学校规划红线范围内,故该燃气管道产权属于学校,项目于2002年9月竣工投运。从施工图管线走向来看,该位置应属直线敷设段,不应有变向,竣工图上也没有反映变向的情况。在竣工验收移交资料记录上,翻查到了强度试验和气密性试验合格的相关记录,同时还有厂家提供的钢管质量合格证书。由于建设年份久远,已无法查到此处焊接环缝射线探伤检查记录。
3 事故初步结论
通过对本次事故的调查和分析,认为第三方施工破坏是表面诱因,更深层次的本质原因是原燃气管道施工变向严重不符合规范,留下了较大的安全隐患。如果原燃气管道施工变向完全符合规范,燃气管道抗击外力破坏的能力将大大提高,受到第三方外力破坏后,就不一定能造成管道受损。
4 事故剖析
对照GB 50028-2020《城镇燃气设计规范》以及CJJ 33-2005《城镇燃气输配工程施工及验收规范》等相关规范,结合现场调查和摸排情况,对该燃气管道原施工质量进行还原分析。
4.1 施工质量一般性检查
燃气管道管顶埋深在1 m以上,根据GB 50028-2020《城镇燃气设计规范》6.3.4条款:埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.3 m的最小覆土厚度,因此埋深符合要求。现场钢管的防腐状况良好,埋地将近 20年后,单层环氧粉末涂层完好无损,完全没有点状腐蚀现象;焊接环缝则采用防腐胶带冷缠,防腐措施有效。管道上方埋设有警示带,下方填有黄沙。气密性试验和强度试验合格,燃气钢管质量合格。从燃气钢管施工质量一般性检查项目来看,无明显异常。
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4.2 管道变向折角
在现场往作业坑内俯视,可以清楚地看到,2根相连的钢管,水平位置明显不在一条直线上,存在较大的变向折角。通过在拍摄的图片上模拟画出2根燃气钢管的中心线,两线相交后形成较大的变向折角,测量其折角角度为25°。
根据CJJ 33-2005《城镇燃气输配工程施工及验收规范》5.4.9条款:当管道的纵断、水平位置折角大于22.5°时,必须采用弯头。规范中明确要求变向折角不宜过大,因为变向折角过大会造成:
(1) 管道焊接难度加大,焊接质量将难以保证。
(2) 管道吹扫时,无法让吹扫气流彻底清除管道内的杂物。
(3) 在日常管道运行过程中,动态压损会加大。
比对施工图发现,该段燃气管道设计并无变向,而实际施工有变向,且变向折角超过规范要求。说明当初施工时,管位放线和沟槽开挖都没有精准定位,偏差较大,造成原来应该呈直线排管的2根钢管,无法处在同一条直线上。出现折角后,现场施工没有采用弯头过渡连接,而是强行进行组焊。
4.3 钢管焊接对接偏差
从断裂的焊接环缝来看,折角内侧焊缝约20 mm尚未断开,外侧焊缝呈放射状裂开。越接近最外侧,焊缝裂开的口子越大。如果把钢管的端口看成一个平面,两端的平面就明显形成了一个夹角,经测量此夹角约为15°。
根据 GB 50251-2015《输气管道工程设计规范》4.3.16条款:管道对接偏差不应大于3°。这主要是为了确保焊接环缝均匀,同时对接角越大,管道对接就越困难,开口较大侧很难顺利完成焊接。
造成对接角过大原因主要有:管道有变向,造成管口两个面不能重合;钢管在割管时切口不正,管口端面没有成垂直于管道的中心线,从而形成管口面的对接角。
4.4 管道焊接环缝应力
若燃气管道处在自然不受力状态下,焊接环缝裂开应呈现均匀缝隙。但现场裂缝却是不规则裂开状态,从折角内侧到外侧,裂口宽度由小到大,最宽处达13 mm。这说明钢管焊接时,由于变向的原因,两个管口平面存在着较大的对接角。此时施工人员必定依靠外力,强行对钢管进行组对连接,不排除现场曾采用汽吊水平拉动钢管,导致钢管弹性变形。焊接完成后,这2根钢管存在较大的弹性应力,并通过杠杆原理全部作用在变向折角外侧焊缝上。回土后,受土层的固定阻力及土层压力的双重作用下,弹性应力会变小。但是再次开挖时,一旦燃气管道悬空,就会失去土层阻力和压力,弹性应力立即恢复,形成了以变向折角内侧为支点,燃气钢管长度为力距的杠杆现象,从而产生较大的杠杆作用力,直接拉裂变向折角外侧焊缝。
根据CJJ 33-2005《城镇燃气输配程施工及验收规范》5.4.6条款:管道在敷设时,应在自由状态下连接,严禁强力组对。施工人员依靠外力强行让钢管组对焊接,显然不符合规范施工要求。
综上,本次事故从表面上看起来是因第三方施工破坏引起的,实际上是:(1) 由原燃气管道施工不规范造成的;(2) 由于不规范变向,致使出现较大的变向折角和对接角;(3) 在完全不自由状态下连接。3个因素叠加,留下较大的隐患,并产生较大的危害。
5 埋地钢管焊接质量控制要点
5.1 组对焊接要求
钢管组对焊接,必须注意的要点如下:(1) 端面坡口角度宜控制在 30°~40°,打磨后的坡口需平整干净;(2) 组对钢管对口后,基本处于同一条直线,坡口之间的缝隙小而均匀;(3) 在自由状态下连接,禁止用力强行组对;(4) 焊口宽度以每侧超过坡口边缘2 mm为宜;(5) 焊口表面不得出现裂纹、未溶合、气孔、夹渣等缺陷;(6) 焊接后必须对焊口进行射线探伤检查。
5.2 采用标准成品弯头变向
常用的标准成品弯头规格型号有 90°、45°、22.5°和11.25°等4种。当实际变向折角非常接近标准规格型号角度时,宜采用成品弯变向。这种变向方法施工成本低廉,焊接方便,变向平滑,施工后外形美观,且质量得到保证,是燃气钢管变向施工中首选的方式。
5.3 采用弯管变向
当遇到非标角度变向时,无法直接采用标准成品弯头实现变向,则可以采用冷弯弯管的方式来满足变向要求。或者在特定的环境条件下,如需要加套管变向穿越时,根据规范要求套管内不允许有环焊,就可以采用冷弯弯管变向的方式满足要求。冷弯指的是在不加热条件下,钢管内充填沙子,然后用弯管机将钢管弯制成需要的角度。它的优点在于:弯管时角度可以根据现场变向的需求任意确定,相应也减少了焊接缝。为了保证管壁厚度,冷弯弯管的最小曲率半径必须符合表1要求。
表1 不同口径冷弯弯管的最小曲率半径 mm
在天然气长输管线的施工中,大管径的钢管变向也有部分采用热煨弯管。热煨弯管和冷弯弯管具有一定的相似性,不同的是在加热条件下将管子弯制成需要的角度。根据GB 50251-2015《输气管道工程设计规范》要求,用热煨弯管的曲率半径不应小于管子外径的5倍,并应满足清管器或检测仪器能顺利通过的要求。
6 结语
燃气管道排管施工中,除了上述分析的水平面变向,还存在纵断面变向等情况。应该说,埋地燃气管道属于隐蔽工程,建设过程中必须加强各方面的细节管理。首先,在管位放线时,应按施工图进行准确测量定点,避免开挖出来的管沟误差较大,造成不必要的变向。其次,在已挖管沟内排管时,可以利用现代化的仪器(如 RTK等卫星定位设备)快速测量,实现对管道两端精准的定位。最后,变向点施工应是监理方和甲方项目管理人员重点管理的环节,在变向点未覆土前,必须检查变向方式是否符合规范要求,并采用照相等旁站形式留下详细的施工记录。
埋地燃气钢管变向属于较小的施工细节,容易被忽视,但却会给燃气管网后期运行安全带来不小的隐患。只有通过对每一起事故进行“由表及里、抽丝剥茧”的分析,不断汲取相应教训并在实际工作中加以重视和改进,才能提高埋地燃气钢管的施工质量。