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FA224 系列梳棉机纺机采棉的工艺改进

2022-11-23陈玉峰

棉纺织技术 2022年4期
关键词:墙板杂质气流

FA224 系列梳棉机在梳理机采棉时容易出现墙板夹花、积花和杂质、短绒排除不彻底。FA224 系列梳棉机设计的排杂空间有限,气流工艺设计不当,宜造成杂质和短绒排除不彻底。

针对以上问题,我们采取了以下改进方法。一是合理设计罩板工艺,减少墙板积花。为了消除运转中,罩板中凹造成的气流向两边横向运行的问题,将罩板~锡林隔距设计成中间大两边0.05 mm~0.10 mm,使气流趋向于锡林中间运动,同时还要减少气流的横向流动,控制锡林墙板积花或者飞花现象。二是改进罩板工艺,增加杂质和微尘排除功能。为了增加对机采棉杂质和微尘的排除,采用变隔距设计。改进后工艺:前上罩板隔距0.71 mm/0.90 mm,进口小、出口大;前下罩板隔距0.60 mm/0.50 mm,进口大、出口小;后上罩板隔距0.60 mm/1.58 mm,进口小、出口大;后下罩板隔距1.60 mm/0.9 mm,进口大、出口小。三是合理设计曲轨和锡林墙板工艺,减少积花。锡林墙板~曲轨工艺隔距的设计原理一般是前部大、后部小,锡林墙板与曲轨之间的隔距小易造成涡流,引起夹花和飞花。将原工艺改为四点隔距设定,后部小,上下隔距稍大,前部隔距逐渐变大,疏导气流,例如:后部隔距0.65 mm,上下工艺隔距0.75 mm,前部工艺隔距0.85 mm,利于减少积花和夹花。四是改进前上棉网清洁器结构,增加气流排杂功能。FA224 系列梳棉机前上棉网清洁器排杂空间小,将前上罩板的下口隔距减少5 mm,使排杂空间由10 mm 增加到15 mm,可有效增加对机采棉杂质的排除。

采取以上措施后,生条棉结清除率达到88%以上,杂质清除率达到99%以上,成纱质量也达到USTER 公报5%~25%水平。

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