强化空气泡沫驱在W20断块的应用研究
2022-10-31张明龙汤继华郝紫嫣
张明龙,汤继华,周 贤,郝紫嫣,黄 伟
1.中国石油华北油田工程技术部,河北任丘062550
2.中国石油华北油田勘探开发研究院,河北任丘062550
1 空气泡沫驱概述与油藏概况
空气泡沫驱是利用空气加起泡剂经气液接触后产生泡沫的原理,在多孔介质中渗流时,以不断破灭、再生的方式向前推进(如图1所示),由此实现对储层中原油进行驱替的技术。由于“贾敏效应”[1-2],泡沫在地层中的流动阻力增加,可有效封堵大孔道,改变液流方向,防止气窜产生[3],有一定的微观调剖作用[4-5],具有“堵大不堵小”和“堵水不堵油”的选择性封堵作用;同时能较大幅度地降低油水界面张力,改变岩石的润湿性,可显著提高驱替介质在非均质油层的波及系数,从而提高采收率[6-14]。强化空气泡沫驱是在泡沫剂中加入稳泡剂,从而大幅改善泡沫的稳定性能,减少泡沫的破灭。其在经过管道、井筒及炮眼的剪切后,仍能有效地进入地层,提高了注入地下泡沫体系的连续性,增强了泡沫对大孔道的封堵能力[15-17],同时可减少因为泡沫消泡而造成注入压力的波动。
图1 泡沫的形成与破灭
W20断块构造属于冀中坳陷霸县凹陷文安斜坡议论堡鼻状构造,断块受两条北东向断层控制,主要含油层位为沙二段顶部的Ⅰ油组,地质储量151.39×104t。断块平均孔隙度22%,平均渗透率50.8×10-3µm2,为中孔、中渗储层。地层原油黏度8.8 mPa·s,地层温度80.4℃。目前区块日产油18.59 t,综合含水94.59%,采出程度22.14%。先后经历了注水开发调整及多轮次的调驱,但受调驱体系耐温性、地层非均质性等因素的影响,调驱效果逐年变差。主力层长期主产主吸,加之边底水侵入,已经形成优势水流通道(见图2),油井普遍高含水,目前弱水驱方向油井见效不明显,甚至长期见不到注水效果,水驱动用程度逐年降低,严重制约断块的开发效果。
图2 水流优势通道
2 室内实验
2.1 实验试剂、仪器与方法
(1)试剂。8种起泡剂为有效物含量在75%以上的阴离子型起泡剂,3种稳泡剂为多糖聚合物、黄原胶、聚丙烯酰胺,实验用水为W20断块过滤采出水,原油为W20断块脱水后混合原油,砂为石英砂。
(2)实验仪器。包括:Ross-miles泡沫测试仪、34BL99型搅拌仪、泡沫驱替装置。
(3)实验方法。利用油田采出水与8种起泡剂配置不同泡沫体系,并评价不同起泡剂在不同浓度下的发泡率和析液半衰期,在筛选起泡剂的基础上添加稳泡剂形成强化泡沫体系,评价强化泡沫体系的热稳定性、吸附性等,并进行强化泡沫驱油实验。
2.2 实验结果分析
2.2.1 起泡剂筛选
8种不同浓度起泡剂的起泡性能及稳定性能如图3、图4所示。从图中可以看出,在质量分数达到0.4%后起泡率和析液半衰期不再上升,趋于平衡,而HTPM-1的起泡率最高,析液半衰期最长,所以选择HTPM-1作为起泡剂。
图3 不同质量分数起泡剂的起泡率
图4 不同质量分数起泡剂下的析液半衰期
2.2.2 稳泡剂筛选
在添加质量分数为0.4%起泡剂HTPM-1的基础上添加3种不同质量分数的稳泡剂,形成强化泡沫体系,评价在不同质量分数下体系的起泡性能和稳泡性能,实验结果如图5、图6所示。随着稳泡剂质量分数的增加,强化泡沫体系的起泡率下降,这是因为稳泡剂具有稳定体系结构的多链结构,会抑制起泡剂的活性,从而影响起泡率;而析液半衰期随着稳泡剂质量分数的增加先增大后减小,这是因为具有多链结构的稳泡剂会吸附在泡沫表面,形成紧密的混合膜,增加了膜的弹性,降低了起泡剂的吸附速度,从而使形成的泡沫气泡更稳定[18],但是过大质量分数的稳泡剂会使多链结构因为相互搭接过多而断裂,因此超过临界浓度后会影响泡沫的发泡性能和稳定性能,所以稳泡剂质量分数选择0.03%。
图5 不同浓度下3种稳泡剂起泡率
图6 不同浓度下3种稳泡剂析液半衰期
2.2.3 强化泡沫体系的抗老化与抗吸附性能评价
强化泡沫体系在进入地层后,由于地层温度较高,包裹气体的泡沫液膜蒸发加剧,加速了液膜破裂速度,另外还会使液膜表面的黏度和弹性降低,液膜强度下降,所以耐高温老化性能直接影响着强化泡沫的稳定性,从而影响驱油效果。将配制好的配合比为0.4%质量分数HTPM-1+0.03%质量分数多糖聚合物强化泡沫体系放置在80℃(地层温度)烘箱中恒温30 d,采用waring搅拌器搅拌1 min,而后测定强化泡沫体系的起泡率和析液半衰期。
当泡沫体系在地层中渗流时,由于它们之间的相互作用,一些分子(或原子、离子)会停留吸附在地层岩石表面上,造成强化泡沫体系稳定性的降低,所以泡沫体系的抗吸附性是影响泡沫体系驱油效率的重要因素之一,同样将配制好的强化泡沫体系与石英砂振摇混匀,在80℃、振荡频率为120次∕min的条件下振荡24 h,而后分离出吸附后的强化泡沫体系,并测定吸附后体系的起泡率和析液半衰期。以上实验结果见图7。
图7 强化泡沫体系的抗老化性及吸附性评价
从实验结果看,强化泡沫体系在老化及吸附后,起泡率及析液半衰期均有所下降,但下降幅度不大,仍能维持在较高水平,且没有沉淀和浑浊现象,因此强化泡沫体系的热稳定性和抗吸附性较强。
2.2.4 强化泡沫体系的抗压性能评价
强化泡沫体系进入地层后,在地层压力及泡沫内部气体的共同作用下,泡沫会发生破裂,泡沫液的连续性下降,对地层大孔道的封堵效果变差,无法建立有效压差,影响驱油效率,因此需要对强化泡沫液进行抗压性能评价。将配制好的强化泡沫体系在80℃条件下注入可视岩心中,考察在3、6、9、12 MPa下泡沫的状态,结果发现在12 MPa的条件下,泡沫仍能保持较好的起泡及稳泡状态(见图8),因此强化泡沫体系具有较好的抗压性能。
图8 不同压力下强化泡沫体系的状态
2.2.5 气液比性能评价
当气∕液比较小即气体量较少时,溶液生成泡沫所需的气体量不足,不能形成有效泡沫,泡沫封堵能力较弱;但当气∕液比过大时,泡沫体系中液体组分越少,越容易引起液体传输间断,从而导致气体突破而发生气窜。
在岩心驱替实验中,考察了不同气液比时的封堵能力,用阻力因子Z来表征泡沫在岩心中的封堵强度大小,阻力因子越大,气体发生窜流的机会越少,在介质中封堵的作用就越大,泡沫体系的封堵效果就越好[19-21]。
式中:Z为阻力因子;ΔPfoam为注入泡沫时岩心两端的压差,MPa;ΔPbrine为注水时岩心两端的压差,MPa。
在地层温度80℃时,利用渗透率为40.37 mD、孔隙度为17.51%的贝雷岩心进行强化泡沫体系(0.4%起泡剂+0.03%稳泡剂)的驱替实验,考察不同气液比的阻力因子,结果见表1。
表1 不同气液比下的阻力因子
从阻力因子实验结果可看出,随着气液比的增加,阻力因子先增加后减小,最佳气液比为2∶1,此状态的强化泡沫体系具有较强的封堵能力,可以满足泡沫驱提高采收率的技术要求。
2.2.6 室内驱油实验
利用W20原油配制模拟的地下油,模拟地层温度80℃,岩心数据包括:贝雷岩芯,尺寸为3.8 cm×38 cm,渗透率40.37 mD,孔隙度17.51%,在水驱阶段采收率达到44.8%的极限后进行强化泡沫驱,强化泡沫体系注入后含水率明显降低,随着注入体积的增加,采收率继续增加,强化泡沫驱结束后再水驱至含水98%,强化泡沫驱阶段提高采收率8.18%,最终提高采收率为15.46%,驱油效果较好,见图9。
图9 强化泡沫驱油实验曲线
3 泡沫驱数值模拟研究
3.1 模型建立
利用Petrel软件建立W20断块三维地质模型,见图10,在地质模型的基础上建立油藏的构造、沉积相和属性模型,模型纵向上共划分为8个有效模拟层,目的层三维网格数为328 176个,地质储量 150.51×104t,模型平均渗透率 53.4×10-3µm2,平均孔隙度21.3%。对W20断块的生产历史进行拟合,见图11。通过调整油藏连接水体、压力大小,使得模拟结果能反映油井的真实生产情况,在对单井进行调整的同时,拟合油藏的总体指标,拟合指标主要包括累积产油量、综合含水率、压力等。经过合理的参数调整,整体指标和单井与实际生产情况拟合较好,保证了模型计算的可靠性,为强化泡沫驱指标预测提供了较可靠的依据[22-23]。
图10 断块深度属性模型/m
图11 断块含水量拟合曲线
3.2 数值模拟研究
在建立W20断块地质模型的基础上,利用CMG软件STARS模块,开展断块强化泡沫驱数值模拟研究。
3.2.1 注入方式选择
泡沫驱在注入过程中可分为气、液交替注入和气、液同时注入,利用数值模拟预测不同注入方式的驱油效果,见图12。由图12可见,在注入量为0.18 PV时,气、液交替注入和气、液同时注入的效果均优于水驱效果,而气、液同时注入的效果又优于交替注入,这是由于在交替注入过程中,气、液未能充分混合形成气泡,未能发挥泡沫在地层中的封堵作用,造成大量气体在地层聚集,从而导致过早见气并形成气窜,因此注入方式选择气、液同注的方式。
图12 不同注入方式开发效果
3.2.2 注入量优化
对不同注入量进行生产预测(见图13)结果显示,随着注入量的增加,累计产油量逐渐增加,但注入量达到0.18 PV以后,累计产油量增速趋于平缓,增油幅度下降,因此注入量选择0.18 PV。
图13 不同注入量时的开发效果
3.3 方案效果预测
利用数值模拟软件进行W20断块强化泡沫驱生产预测,强化泡沫体系注入时间为2.7年,预测生产时间为10年,断块实施强化泡沫驱后,累计增油12.7×104t,较预测水驱提高采收率8.4%,日产油最高达到504 t,含水平均下降15%,强化泡沫驱在W20断块具有良好的应用前景。
4 现场实施效果
2020年开始在W20断块注入强化泡沫体系,截止目前已完成总注入量的45%,断块整体表现为液量上升(见表2)一线油井含水有所下降,二三线油井含水暂未开始变化,断块注入压力较水驱上升1.8 MPa,强化泡沫驱在W20断块处于持续产生效果中。
表2 强化泡沫驱注入初期效果
5 结论
(1)通过室内实验研究,筛选出性能较好的起泡剂HTPM-1、稳泡剂多糖聚合物,而质量分数为0.4%HTPM-1+0.03%多糖聚合物的强化泡沫体系具有较强的起泡性能和稳定性能,同时抗老化性、抗吸附性及抗压性能均能保持较好的水平;强化泡沫体系注入气液比为2:1时,封堵能力最强,室内驱油实验结果表明采收率提高了15.46%。
(2)利用数值模拟软件模拟不同注入方式的采收效果,结果显示强化泡沫体系注入采用气液同注的方式效果最好,而注入量在0.18 PV时驱油效果及经济效益最佳。
(3)现场强化泡沫注入初期,断块整体产液量上升,一线油井含水下降,注入压力较水驱时上升1.8 MPa。