大型沼气工程畜禽粪污资源化利用
2022-09-15廖祯群
廖祯群
(芒市畜牧站,云南 芒市 678400)
随着规模化养殖业发展,产生大量废弃物造成的环境污染日益突出,针对养鸡场对粪污的不同处理方式,根据循环再利用理念,对德宏州任远养殖有限公司利用厌氧发酵工艺处理鸡粪的工艺分析,表明该工程可以有效地解决养鸡场污染问题,并带来可观经济效益及生态效益。
1 家禽养殖及废弃物利用
1.1 家禽养殖及鸡粪排放情况
根据芒市畜牧站提供的数据,截至2020年底芒市家禽存栏量达到142万羽,其中鸡占98万羽,已备案的规模养鸡场23家。每羽成年鸡平均每天产粪0.1 kg,需冲洗水0.3 kg。据测算全市每年排放粪污3.58万t。
1.2 鸡粪特性
1.2.1 主要成分
鸡肠道短,吃进的饲料消化利用不充分,约有40%~70%的营养物被排出体外,因此鸡粪在所有畜禽粪便当中养分是最高的。鸡粪中含有丰富的营养,其中粗蛋白18.7%、脂肪2.5%、灰分13%、碳水化合物11%、纤维7%,含氮2.34%、磷2.32%、钾0.83%,分别是猪粪的4.1倍、5.1倍和1.8倍。
1.2.2 鸡粪与其他畜禽粪便的不同
鸡粪含糖量高,容易发酵腐败,难以存放;鸡在春秋季节易发病,多数养殖场会进行药物防疫,粪便药物残留为后续处理带来不便;鸡粪中含有大量鸡毛及部分饲料中添加的砂石和钙盐。
1.3 鸡粪的处理利用
1.3.1 加工成鸡粪饲料
新鲜鸡粪、秸秆粉或米糠、麦麸按一定比例混合后加入益生菌活性液,控制含水量,先经好氧发酵,再经厌氧发酵后可加工成鸡粪饲料。
1.3.2 堆肥发酵
将鸡粪与其他有机物如秸秆、杂草等混合,添加发酵菌后堆积,控制适宜的相对湿度(70%左右),使微生物大量繁殖,有机物分解并转化为植物能吸收的无机物,从而得到优质肥料。
1.3.3 青贮氨化
将新鲜纯鸡粪与切碎的饲草、水果和蔬菜废弃物,或马铃薯、甘薯秧、谷物等混合后青贮,保持含水量40%~7 5%,并添加适量的氢氧化铵,以提高饲草与鸡粪贮料的消化率和适口性。
1.3.4 风干粉碎
将鲜鸡粪在塑料大棚内摊开晾晒,粪层厚度小于15 cm,用钉齿耙搅动,同时用高速鼓风机吹风。鸡粪晒干后,粉碎加工成颗粒饲料。
1.3.5 沼气发酵
以上4种鸡粪的处理方式或将面临着污染、发酵周期长、工艺不稳定、安全无保障等问题。而沼气发酵的处理方式技术先进、工艺成熟、安全适用,最重要的是能彻底解决污染问题。通过沼气工程厌氧发酵,产生沼气,沼气可用做生产生活用能,沼渣用来做鱼饵或肥料。
2 厌氧发酵工艺设计
2.1 发酵原料特性及工艺选择
2.1.1 鸡粪作为沼气发酵原料的特性
鸡粪中干物质浓度(TS)约为30%,含水量约为70%[1];pH值6.5~7.5;化学需氧量(COD)43~77g/L;生化需氧量(BOD5 )17~32 g/L[2]。
2.1.2 发酵工艺选择
根据《沼气工程技术规范第1部分:工艺设计》(NY/T 1220.1—2006)中“溶解性有机废水宜选用升流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧滤器(AF)、升流式厌氧复合床(UBF);高固体含量或其他难降解的有机废水宜选用完全混合式厌氧消化器(CSTR)、厌氧接触工艺(AC)和升流式厌氧固体反应器(USR)”,综合考虑鸡粪的特性、厌氧消化器工艺特点及经厌氧消化罐产生的沼液需进行进一步处理,进入站外沼液储存池供自有柠檬基地使用,所以选择CSTR发酵工艺。2.1.3 完全混合式厌氧消化器(CSTR)
图1 完全混合式厌氧消化器示意图[3]
此种消化器是在常规消化器(常规沼气池)内安装了搅拌装置,使发酵原料和微生物处于完全混合状态,与常规厌氧消化器相比,使活性区遍布整个消化器,因而其效率明显提高。CSTR消化器多采用恒温连续投料或半连续投料工艺,发酵温度属中温或高温,水力滞留期(HRT)一般超过15 d,有机负荷率为中温3~4 kg/m3·d,高温5~6 kg/m3·d[3]。
(1)CSTR消化器的优点。一是可以进入高悬浮物固体含量的原料。二是消化器内物料均匀分布,避免了分层状态,增加了底物和微生物接触的机会。三是消化器内温度分布均匀。四是进入消化器的抑制物质能够迅速分散,保持较低的浓度水平。五是避免了浮渣、结壳、堵塞、气体逸出不畅和短流现象[1]。
(2)CSTR消化器的缺点。一是由于该消化器无法做到使SRT和MRT在大于HRT的情况下运行,所以需要消化器体积较大。二是要有足够的搅拌,所以能量消耗较高。三是生产用大型消化器难以做到完全混合。四是底物流出该系统未完全消化,微生物随出料而流失[1]。
2.2 工程规模
德宏州任远养殖有限公司是一家专业从事羽蛋鸡养殖、科技示范、研发、加工和营销为一体的农业企业,现有存栏蛋鸡4.1万羽,2014年被云南省农业农村厅批复为蛋鸡养殖场标准化示范场。2016年11月投资402万元新建大型沼气工程,建设CSTR厌氧发酵罐1 000 m3,湿式贮气柜200 m3,2017年7月建成投产,运行4年来,平均年产沼气13.65万m3,累计处理粪污2.34万t。
2.3 工艺流程及说明
图2 德宏州任远养殖有限公司大型沼气工程工艺流程图
2.3.1 除杂、沉沙、调配及发酵
冲洗污水经格栅渠去除较大杂物后,进入集料沉沙池,稀污水由养殖场另行处理后回用或排放,浓污水和干粪一起进入调配池,调配成TS浓度适宜的发酵料液,发酵料液经进料泵输送至中温厌氧消化罐进行发酵,设计进料量为48 t/d,进料TS浓度11%,HRT为20.8 d,发酵温度中温(35±2 ℃),有机负荷5.25 kgTS/m3·d,容积产气率1.2m3/m3·d,VS去除率70%~80%。
为充分消化利用粪便内的有机物,缓冲池和厌氧消化罐内配有搅拌机,消化罐内还安装了泥浆泵、回流循环泵,使池内物料充分混合,受热均匀,保证了产气质量。为保证发酵温度,设有热水锅炉对发酵装置进行增温。
2.3.2 沼气的产生与利用
厌氧发酵产生的沼气经过气水分离器,脱硫塔净化处理后,60%用于发电,供鸡舍风机降温、场区雏鸡保温以及照明,40%用于烧热水锅炉对发酵装置增温,除增温外剩余沼气用于食堂用气、养殖场内锅炉使用。发酵产生的沼渣用作固态肥料出售,沼液进入缓冲池,经有机肥加工处理,再进入站内沼液储存池储存一段时间,之后进入站外沼液储存池供柠檬基地使用。
2.4 工程特点
2.4.1 增设了沉沙池
由于鸡粪中含有大量沙子,如果把未经处理的鸡粪投入发酵罐中,久而久之沉积的沙子越来越多,发酵容积减小,产气下降。为了解决这一问题,增设了集料沉沙池,确保沙子不进入发酵罐。
2.4.2 注重脱硫处理
鸡粪中硫的含量高,而硫会对设备造成严重的腐蚀,为了延长设备使用寿命,降低硫对设备的腐蚀损害,采取脱硫塔二次脱硫的处理措施。
3 存在问题
3.1 容积产气率过低
项目设计之初,考虑企业的发展规划,将养殖规模设定为12万羽,进料量为48 t/d,CSTR厌氧消化罐设计规模1 000 m3。竣工总投资402万元,中央资金补助150万元,企业自筹252万元。截至2020年底,养殖规模仅为5万羽,进料量约20 t/d,年产沼气18.3万m3,容积产气率0.5m3/m3·d,仅为当初设计时的容积产气率的42%,投资效率过低。
3.2 后期管理跟不上
沼气工程建成投产后,日常维护和管理如果跟不上,将会影响工程的整体效益和设备的使用寿命。德宏州任远养殖有限公司大型沼气工程建成以来,运维人员变动频繁,且业务水平过低,仅能满足简单操作,这是需要解决的一个问题。
4 结 语
德宏州任远养殖有限公司采用CSTR厌氧发酵的方式处理粪污,在解决养殖场畜粪污染的同时,使畜禽粪污得到资源化、无害化、生态化利用,探索了一条典型的能源生态型发展之路,值得推广。