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高线散冷工艺改造与盘螺性能优化研究

2022-06-04张联兵张存旺徐兵伟

山西冶金 2022年2期
关键词:高线离心式电耗

张联兵,张存旺,徐兵伟

(首钢长治钢铁有限公司生产技术处,山西 长治 046031)

轧钢厂高线生产线采用双线布置,于2013 年投产,设计年产量为110 万t,2014 年达产。钢材品种主要为热轧光圆钢筋盘条和低碳钢热轧圆盘条、焊线钢等。高线产线主要生产HRB400E 盘螺产品,采用斯泰尔摩标准型冷却工艺,利用线材轧机连续大变形的特点,通过轧后的快速冷却过程抑制线材的再结晶,最后通过相变过程的控制实现线材的细晶化。但产线目前存在的问题是终轧温度较高,Φ8 mm 盘螺终轧温度在1 100 ℃左右,由于产线装备能力不足和盘螺穿水阻力过大,轧后吐丝温度在990~1 030 ℃,吐丝温度相对较高,为保证产品晶粒尺寸和力学性能,需要散冷风机具备较强的冷却降温能力。而散冷区离心式冷却风机存在能耗高、冷却效率低以及变频器负荷过大和故障率高等问题,不能满足盘螺吐丝后快速、均匀冷却至相变温度的工艺需求,因此,需要对散冷风机进行升级改造。

1 散冷风机升级改造

改造前,散冷辊道使用12 台大功率离心风机。1号、2 号风机功率为220 kW(不变频),风量为154 700 m3/h;3 号—8 号风机功率为250 kW(变频调速),风量为180 000 m3/h;9 号—12 号风机功率为220 kW(不变频),风量为154 700 m3/h。在生产过程中,风机在100%开启情况下,故障率高,且产品性能预警频繁,严重影响产品质量的稳定性。为了保证产品性能,需要满负荷开启7~10 台风机,电耗较高且盘螺力学性能不易保证。

离心式鼓风机在工作中,气流由风机轴向进入叶片空间,然后在叶轮的驱动下产生高压风,通过风道进入风冷线,因受结构限制,进气口和排气口较小,容易造成进气和排气不畅,在大风量情况下,吹出的风呈间歇性,强弱不均,易使产品性能出现波动[1]。

改造方案是将1 号—6 号离心式散冷风机改造为轴流式节能冷却风机。电机功率185 kW,风量为240 000 m3/h,利用现有变频器,可以缓减变频器负荷,降低故障率。同时,该风机采用轻质合金铸造航空异型叶轮,具有科学合理的进出风导流系统,高效节能。风机运行所需功率低,风量大,冷却能力强,有利于搭接点的冷却[2],改善了线材同圈性能稳定性,为产品性能的优化提供了更大空间。

更换高线现有的1 号—6 号离心式冷却风机,用大功率轴流式节能冷却风机代替。设备基础采用现有基础,不涉及土建施工,轴流风机罩与现有风机罩采用软连接进行对接安装,确保密封效果。改造前后风机性能参数对照如表1 所示。

表1 改造前后1 号—6 号风机工艺参数对照

2 盘螺工艺优化

2.1 温度变化对照

下页表2 为1 号—6 号风机改造前后辊道温降检测统计表。由表2 可以看出,改变大功率风机后,各段温降速度均有所提升,尤其是1 号—3 号,各段平均温降较改造前降低30 ℃左右,改造效果良好。

表2 改造前后1—6 号风机对应辊道温降检测统计℃

风机改造后,生产现有HRB400E 盘螺通常只需开启4~6 台风机即可满足要求,节电效果明显。Ac1点由3 号风机末段提前至2 号风机末端,相变时间提前5.67 s,有效防止奥氏体晶粒长大。

2.2 电耗情况对比

本次改造将1 号—6 号风机由离心式改为轴流风机,将1 号、2 号风机工频改为变频,将7 号、8 号风机变频改为工频,其余3 号—6 号风机维持变频,变频可以显示即时电流。在电压380 V 的情况下,通过观察变频风机改造前后电流值,3 号—6 号风机电流明显降低,3 号风机电流由310 A 左右降到230 A左右,4 号风机电流由380 A 左右降到240 A 左右,5号风机电流由410 A 左右降到240 A 左右,6 号风机电流由390 A 左右降到240 A 左右,电耗稳定下降。经多次多个风机能耗统计,风机小时总电耗由2 000 kWh 降为1 400 kWh,吨钢电耗由20 kWh 降为14 kWh,节能30%。

2.3 产品力学性能对比

统计经本项目风机改造实施前后Φ8 mm 和Φ10 mm 规格HRB400E 盘螺的抗拉强度、屈服强度及同圈力学性能,并进行评估。其力学性能和同圈波动分别如图1、图2 所示。

图1 风机改造前后力学性能变化

图2 风机改造前后Φ8 mm HRB400E 盘螺同圈性能波动

由图1 可看出,改造后Φ8 mm 规格盘螺抗拉强度增加17 MPa,屈服强度增加11 MPa;Φ10 mm 规格盘螺抗拉强度增加13 MPa,屈服强度增加20 MPa。

由图2 可看出,风机改造后,头部抗拉强度同圈波动为13 MPa,同圈差减少9 MPa;尾部抗拉强度同圈波动为16 MPa,同圈差减少14 MPa。头部屈服强度同圈波动为13 MPa,同圈差减少14 MPa;尾部屈服强度同圈波动为21 MPa,同圈差减少5 MPa。风机改造后对同圈性能差有明显改善。

3 结论

1)长钢高线斯太尔摩风冷线采用新型轴流式风机代替老式离心式风机,吨钢电耗由20 kWh 降为14 kWh,节能30%,节能效果显著;

2)采用新型轴流式风机代替老式离心式风机,HRB400E 盘螺抗拉强度、屈服强度均有不同程度的提高;屈服强度、抗拉强度同圈差均有明显降低。

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