煤峪口矿2603 工作面切顶卸压技术应用研究
2022-05-16高士超
高士超
(晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿,山西 大同 037003)
厚煤层沿空留巷技术是现阶段厚煤层开采方式的重要组成部分,在进行沿空留巷技术应用过程中,由于巷道顶板坚硬难垮使得巷道围岩变形严重,所以对沿空留巷顶板进行切顶十分重要[1-2]。通过对巷道顶板进行超前预裂,缩短悬臂梁长度,降低巷道上覆岩层的载荷,从而达到保护巷道的目的[3-4]。在不同地质条件下爆破切顶的参数及方案有所不同,以煤峪口矿为研究背景,通过数值模拟对切顶参数进行研究,并通过工业化试验验证了爆破切顶卸压方案的可行性,为矿井安全开采做出一定的贡献。
1 概况
煤峪口矿位于大同煤田东南翼的东北端,2603工作面煤层赋存稳定,煤厚7.4~8.9 m,平均厚8.1 m,采用放顶煤开采,顶煤厚4.5~6.0 m,平均厚5.25 m。工作面切巷因基底不平造成局部煤层变薄,最薄全煤厚为7.4 m。煤层走向近似SN,倾向近似SE,煤层倾角1°~3°,平均为2°。煤层顶底板情况见表1。
2 数值模拟研究
聚能爆破切顶卸压技术,是在顶板进行定距离钻孔布设,在钻孔内部布置炸药,并进行封孔,由于爆破瞬间聚集大量能量,远超过钻孔壁的抗拉强度,此时钻孔出现定向裂缝,随着爆破能的扩展,裂缝逐步扩展,使得巷道顶板整体性减弱,完成切顶卸压的目的。
利用数值模拟软件对不同爆破切顶参数下切顶效果进行分析,进行模型的建立,本文选定3DEC软件进行分析,根据实际地质资料建立模型长宽高为240 m×50 m×66 m。工作面回采距离设定为120 m,回风顺槽尺寸为5.2 m×3.5 m,沿空掘巷尺寸5 m×3.5 m。在模型的四周施加水平约束边界,在模型的下部施加垂直方向约束,根据容重及埋深在模型的上端施加10.2 MPa 的垂直应力。完成模型建立后对模型进行模拟计算,首先对不同切顶角度下巷道切顶效果进行分析,切顶角度选定为0°、5°、10°、15°,沿着Y 方向进行开挖,共挖10 步,每步5 m。不同切顶角度下巷道围岩应力分布云图及煤柱垂直应力分布图如图1,本文仅展示切顶角度10°时的应力云图。
从图1 中可以看出,随着切顶角度增大,实体煤柱内部的应力集中范围及现象均存在一定差异。当切顶角度为0°和5°时,由于切缝之间存在一定的摩擦阻力,致使切顶在水平方向形成铰接,无法整体发生垮落。此时在煤柱内部应力集中范围及应力集中程度均较大。当切顶角度为10°时,煤柱内垂直应力集中范围及应力集中程度均有明显的减弱,垂直应力峰值从25.69 MPa 降至23.63 MPa,降低了约2 MPa。由此可知,当切顶角度为10°时,能够有效切断煤体与采空区顶板的连接,降低煤柱应力集中现象。当切顶角度为15°时,煤柱体内应力集中范围及集中程度虽有一定降低,但其降低幅度并不明显。所以当切顶角度为10°时,岩层垮落效果较好,切顶效果明显,所以最优切顶角度为10°。
3 工业化试验
对2601 工作面回风顺槽进行爆破切顶,聚能装置选择为PVC 管,对切顶参数进行设置。根据现场地质条件、模拟结构选定炮孔与工作面竖直方向夹角为10°,开孔位置位于西帮1 m 位置。装药长度根据顶板的岩性设定为10 m,钻孔封孔长度为10 m,在每个钻孔内布置5 个PVC 聚能管,每根聚能管间安装雷管。炸药采用三级乳化炸药,炸药尺寸为Ф35 mm×200 mm。为了确保切顶效果达到预期的目标,在进行切顶时设计两组预爆钻孔,每组布置两个钻孔,钻孔间距为2 m,两组爆破孔间距为6 m,具体施工布置图如图2。
图2 具体施工布置图(m)
在2601 工作面回风顺槽的炮孔布置形式采用一字型炮眼,起爆方式采用正向起爆方式,将炸药装入爆破聚能装置中,然后再将聚能爆破装置放入钻孔内。在放置聚能爆破装置时,应当确保装置起爆线在同一直线上,确保整体起爆效果达到设计要求。为了避免出现拒爆和哑炮的情况,在爆破时通过安装导爆索进行引爆,同时每个爆破孔的雷管通过并联方式进行连接,相邻的爆破孔之间选择串联方式,保证各炮孔之间的同步起爆。
对顶板预裂爆破效果进行监测,在距离爆破孔约500 mm 的位置施工窥视孔,通过钻孔窥视仪对爆破后顶板裂缝的扩展情况进行监测。孔深11.3 m及16.5 m 时定向爆破切顶效果窥视图如图3。
图3 定向爆破切顶效果窥视图
从图3 中可以看出,当钻孔深度小于11.3 m 时,在钻孔两侧基本无裂缝产生,此时的孔壁几乎完整;当钻孔深度11.3 m 时,在钻孔内部有微裂隙产生,裂隙呈现对称分布特征,但裂缝的深度及扩展性较小;当钻孔深度16.5 m 时,裂缝发育十分明显,裂缝宽度较钻孔深度11.3 m 时有了较大幅度的提升,同时在钻孔两侧裂缝形成贯通,裂隙呈现对称分布,此时岩石的完整性遭到破坏,切顶效果较为成功。
对爆破切顶卸压后巷道围岩的变形进行监测,在巷道的顶底板及两帮的位置布置4 个监测点,分别监测顶底板及两帮移近量。选定试验段长度为400 m,监测2603 工作面回风顺槽的围岩变形情况。巷道顶底板及两帮移近量曲线如图4。
图4 巷道顶底板及两帮移近量曲线
从图4 中可以看出,受到工作面超前支承压力影响,在距工作面60 m 距离的测点巷道围岩变形初次开始显现,当距离工作面30~40 m 位置时,巷道的变形速率增大速度较为明显,巷道变形较为剧烈;当工作面推进至测点后5~10 m 的位置时,巷道变形速率明显减小,整体巷道的变形逐步趋于稳定。在巷道达到稳定后,2 个测站顶底板及两帮最大移近量为315 mm,两帮最大变形量为545 mm,此时巷道的顶板、底板、两帮的变形量均在控制允许的范围内。根据现场巷道围岩变量监测结果可以看出,经过施加预裂爆破切顶技术后,巷道围岩的变形得到有效控制,变形在合理范围内。
4 结论
(1)通过对不同钻孔角度下强制爆破断顶后巷道应力分布进行分析,发现当切顶角度为10°时,岩层垮落效果较好,切顶效果明显,确定最优切顶角度为10°。
(2)对切顶效果进行钻孔窥视发现, 11.3 m处的孔内部有微裂隙产生,但裂缝的深度及扩展性较小;当16.5 m 时,孔内部裂缝完全贯通。
(3)根据现场巷道围岩变量监测结果可以看出,经过预裂爆破切顶后,巷道的围岩变形得到有效控制,变形均在合理范围内。