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浅谈正交试验设计法在提高面粉出机合格率上的应用

2022-03-09刘玉龙李南东王烽凡

黑龙江粮食 2022年1期
关键词:面筋合格率粉色

□ 刘玉龙 李南东 路 峰 李 喆 王烽凡

(本溪市国家粮油质量监测站,辽宁 本溪 117000)

一、面粉生产加工流程

(一)原料配比

面粉加工的原料为小麦,小麦因生长的自然条件、地点、时节的不同,分为春小麦和冬小麦、红皮小麦和白皮小麦、软质麦和硬质麦等。其中所含的水分、杂质、面筋等含量各有不同,要生产出符合标准的等级面粉,就需要将上述不同类型的小麦,按其面筋、皮色、水分、杂质含量情况进行适当的搭配,以求得最佳的比例,这一过程是面粉生产的第一道工序,也是最重要的工艺。

(二)工艺控制

制粉工艺流程大体上可分为以下几个步骤:原料→除杂→水洗→甩干→润麦→磨制→成品。

小麦原料中含有一定的泥沙、矿质及其它的异种粮粒,去除杂质需要通过磁选→筛选(初清筛)→风选→去石机→精选清理。清理后的小麦还要再进行水洗。水洗的作用一方面是除杂,另一方面是为下一道润麦工序作准备。水洗洗程的长短,洗后甩干的水分以及润麦时间的长短,润麦仓的温度湿度在这些工艺环节上都要选取一个适当的控制标准。

(三)磨滚的调整

小麦经过润麦以后,就可以进行磨制了。在磨制过程中,磨滚的锋刃、滚间距离的调整,对面粉的出粉率、粉色麸星量有着直接的影响,所以磨滚的调整也是正交试验设计中重要的工艺环节。

二、应用正交试验设计方法

为使面粉生产加工的出机合格率达到99%以上。试验应用了正交试验设计法,正交试验方法是研究与处理多因素试验的一种科学方法。通过试验设计找到最优量的测试条件,并对其进行分析,找出最优解决方案,从而达到最终的试验目的。

(一)试验调查

首先要对面粉生产车间一个月的产品质量情况进行调查,调查情况见表1。

表1 面粉生产车间产品质量调查情况表(单位:袋)

调查结果表明,15万袋中有8700袋的不合格品,不合格品率占5.8%,由于不合格品的某一指标低于标准,需要降价或回机处理。

(二)试验调查结果统计

根据实时跟踪检验记录,对8700袋不合格品作出统计调查表(见表2),对存在问题进行分类,计算百分比和累计百分比。

表2 不合格产品问题分类统计表

根据调查表对存在问题进行分析,出现8700袋不合格的原因大体分为六个方面的问题,而这些问题对产品的影响程度不尽相同,其中粉色低、麸星密问题的影响数量较大,所占比重为55.2%。根据这种情况对调查结果作出排列图(见图1),找出主要因素进行分析,为采取对策提供依据。

图1 调查表的排列图

经由排列图看出,前两项是影响产品不合格的主要原因,对粉色麸星、面筋这两方面主要因素进行分析。

(三)因素分析

面粉的粉色麸星湿烫样法检验需与国家制发的标准样品相同。由于粉色低、麸星密的影响因素比较复杂,根据因果关系,作出因素分析,从各个因素的相互制约中,找出影响因素,制定解决对策。

(四)解决方法

根据因素分析结果,找出影响面粉粉色麸星的有关因素,其中原料配比是影响粉色的比较主要的因素,原料的洗程长短及甩干后的水分也对粉色存在比较直接的影响。在生产过程中磨滚锋刃的选择及闸距的调整,一方面影响着生产产量,一方面影响着麸星的密度,所以对其的选择及调整也是影响产品的质量的主要因素。通过分析,找出存在的问题,制定解决问题的措施,确定负责人及完成日期(见表3)。

表3 解决问题落实表

对于二、三、四项问题,依据制定的措施,按具体负责人完成日期逐次落实。

对于第一项问题考虑选取正交实验表,在不影响其它质量指标的情况下,通过试验选取最佳条件,以解决粉色麸星的质量问题。

根据存在的问题确定面筋、甩干水分、小麦皮色、润麦时间四个因素,按三个级别制定因素等级表(见表4)。

表4 因素等级表

按因素等级表选择正交试验表,试验安排及结果(见表5)。

表5 正交试验表

(五)试验结果分析:

表6 实验结果分析表

由结果分析可知C列的极差R较大,所以对于粉色麸星的作用显著,应把小麦的皮色作为在原料搭配中所要考虑的主要因素,C列的第一等级总和大于第三等级且大于第二等级,所以通过实验可得最优条件选择为C1、D2、B3、A2,即小麦皮色选择搭配比为(红麦50%、白麦20%、硬麦30%),润麦时间选为(24小时),甩干后水分为(14.5%)面筋选择搭配后含量在(25.5%)。

从试验结果上直观可以得到第六个试验合格率最高为99.4%,其组合为A2、B3、C1、D2,如果排除显著作用因素,与分析计算结果是相吻合的。

通过应用正交试验设计方法确定了条件的最优组合,使面粉生产加工的出机合格率达到了99%以上,获得了试验的预期效果。

三、结语

通过应用正交试验设计法使面粉生产加工的出机合格率由94.2%上升到99.4%,达到了合格率99%以上。将最优条件整合交付生产使用,使得面粉生产出机合格率提高5.2%,不合格率控制在了1%以下,按日产50吨计算,每月可减少不合格品2600袋,按每吨不合格品回机费用600元计算,可减少经济损失11.7万元,实施效果是显而易见的。目前,我国的粮食加工工艺相对还比较落后,面临的许多问题还急需工程技术人员去研究解决,如何从改进机械工艺方面保护小麦胶原蛋白不被破坏,进而提高面粉的食用价值;如何应用正交试验设计保证产品面筋含量控制在指标幅度之内等,都是有待研究的课题。在科学技术不断发展的形势下,粮食加工事业的发展方兴未艾。

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